活塞式内呼吸弹簧制动气室.docVIP

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活塞式内呼吸弹簧制动气室

(活塞式)“内呼吸结构” 弹簧制动气室 一、研发背景 (活塞式)弹簧制动气室是各型载重车普遍采用的气制动执行元件,我公司长期致力于该系列产品的设计研发和生产制造,是目前国内规模最大的制造厂商之一。但该原型产品由于设计结构是“外呼吸”式(外置呼吸管)等多种原因,在我国当前的路况环境下使用还存在着一定的性能缺陷。其常见故障主要有下述几个方面(参见图一): (图一) 由于前腔与外界相通,驻车制动时,后腔产生泵吸作用,极易通过呼吸气管吸入前腔的水份、泥沙等污物,特别是在路况不好(如工程车在作业工地上)的情况下该现象更为严重,损坏后腔刹车弹簧及Y形圈,降低了弹簧腔驻车制动部分的使用寿命; 呼吸气管在车辆行驶过程中易因为磕碰造成脱落,在路况不好时该现象时常发生,泥沙、淤泥等通过后腔缸体上的孔进入后腔,造成Y形圈的磨损漏气、刹车弹簧锈蚀,导致驻车制动提前失效; 在上述故障原因确定前,我公司收集了大量提前失效的、在不同工况车辆使用的弹簧制动气室,对后腔进行拆卸分析。下面的图片是工程车辆及道路运输车辆的使用情况,后腔堆积了大量泥沙、尘土,且出现白色腐蚀斑点,从而造成后腔失效。为消除原型产品因结构原因带来的性能缺陷,适合我国路况环境的国情,本着持续改进的原则,我公司经反复摸索,综合参考国内外同类产品的先进结构,研制成功了该系列产品中最新变型产品——“内呼吸结构”弹簧制动气室。 二、产品结构和性能特点 “内呼吸结构”弹簧制动气室保留了原型弹簧制动气室的制动特点,其制动过程和制动特性与原型产品相同,但为了根除原型产品的性能缺陷,在结构上作了如下改进:(参见图二) 图二 去除了呼吸气管,后腔缸体的呼吸孔被封死,整个气室的后腔不直接与外界相通; 在中壳体的前后腔连接部位增加了O形圈; 在杆部增加了一单向阀门。 由于上述结构的变化,使弹簧制动气室由原来的“外呼吸结构”变为“内呼吸结构”,其工作效能和使用寿命得到了极大的改善和提高。“内呼吸结构”弹簧制动气室除具备原型产品的优点外,还有着下述原型产品无法比拟的性能优势:(参见图一、二) 由于去除了呼吸气管,后腔缸体的呼吸孔被封死,污水、泥沙等无法从此渠道进入,有效地保证了刹车弹簧和Y型圈的使用寿命; 由于中壳体中增加了O形圈,保证了前、后腔的密封性。 单向阀门的应用起到了双保险的作用,即当O形圈出现损坏时,11腔的气压作用在单向阀门上,单向阀门在气压的作用下关闭呼吸孔,防止行车制动时11腔的气压通过单向阀进入12腔破坏制动,使车辆行驶更安全。 三、工作原理简介 “内呼吸结构”的工作原理(参见图二、三): 车辆解除驻车制动时,压缩空气进入12腔,推动储能活塞压刹车缩弹簧后移,12腔内的多余气体通过呼吸气孔、经单向阀门周边间隙和活塞杆前端的小孔、由11腔的进气口、经继动阀排入大气; 行车时,储能活塞被压缩到位,活塞杆的小通气孔被O型圈密封,行车制动时,11腔的气体不会窜入弹簧腔;(见图三) 图三 当进行驻车制动时,后腔形成抽气泵,补偿气体从行车制动管路进入,经11腔、活塞杆端部的小孔和单向阀门、呼吸气孔进入后腔,保证储能活塞的正常工作。(见图四) 图四 单向阀门正常状况下都处于常开状态,只有当O形圈损坏或出现紧急刹车时才关闭11、12腔通道,起到保险作用。 四、应用前景分析 如前所述,“内呼吸结构”弹簧制动气室彻底解决了污水、泥沙等进入产品内部影响产品性能和寿命的问题,极大地改善和提高了产品的制动特性和使用寿命,且本产品与原型产品能完全互换。本公司研制成功后,经30万次台架试验后检测,情况正常;后送样至苏州施工现场,使用3个月(因倒车时撞坏),换下取回后拆检,气室内部很干净,无泥沙(见下图)。 6 小孔 O型圈

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