QC小组成果发布PPT(案例)PPT.ppt

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提高油箱上壳的一次合格率;小组简介 于2010年9月成立了QC小组。从优化质量管理、加强现场过程控制着手,将改进意识深度融入到工作中,达到不断提升产品质量的目的。 ;活动计划; 厂部要求的油箱上壳一次合格率为98.8%,目前的一次合格率为98.1%。为了达到本厂的要求,所以选择“提高油箱上壳的一次合格率”作为本次活动的课题。; 针对以上油箱上壳的缺陷。我们在油箱压制车间选取五类产量高的油箱上壳,进行了数据统计和分析。(如下所示图表) ; 由排列图可看出开裂、起皱是最重要的问题因素。根据现状调查,这些因素导致了新风暴油箱上壳一次合格率低的主要因素。减少开裂、起皱的问题就能提高新风暴油箱的一次性合格率。;四、原因分析;图二:;五、要因确认; 要因一:板材前后、左右定位不清晰; 要因二:模具压料板表面有明显凹槽; 要因三、换模具后压料板下面???块混乱;六、制定对策; ;此对策有效;;实施二:建立模具保养规程(7.24-7.29) ;;;实施三:建立模具更换规程(7.29-8.2);对策后的油箱上壳表面无开裂;八、效果检查;九、巩固措施;活动 前;经济效益;无形效果;1、通过QC小组活动后,我们将把QC小组活动逐步开展到每一个部门、每一个车间、每一个工段中去。 2、根据7、8月整体油箱的质量情况及市场上反映的质量情况,7、8两个月质量问题最严重的是“油箱表面漆膜起泡”。所以,小组把“降低油箱表面漆膜起泡”作为QC的选题。 ;谢 谢!

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