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瑞沃69系上装能力提升项目总结报告
1
目 录
一、开发目标及达标情况
二、6、9系上装批量验证情况
三、供应商工艺开发情况
四、存在问题及改进计划
五、附件
2
、开发目标及达标情况
目标
原来
现状
结论
产能
10台/天
坤宇委改
1~1.5台/天
已达到上装6台/天、副车架10台/天。
上装能力提升了5台/天。通过延时可达到10台/天产能
工艺装备
专用焊接预压平台、全焊缝平焊翻转平台、改装线等
未规划改装线、无预压焊胎、副车架翻转等
已完成改装线布置及6台/天上装工艺投入,但现场较乱
现阶段满足工厂订单需求
焊接质量
达到标杆水平
无标准、无控制
焊缝一致性未达标;供应商过程质量保证措施、培训不到位
整体质量改善明显
订单模式
实现正常产品10+3,特殊品种15+1订单模式
无订单模式
按工厂订单组织生产
达标。上装订单周期缩短20天以上
产品资源
建立改装货厢资源平台
无上装产品资源平台
已建立上装产品资源平台
达标,资源平台已建立
单台成本
比标杆低2000~3000元/台
/
与标杆采购成本存在较大差异,专题会议安排降成本计划——进行中
未达标
3
二、批量验证情况(6、7月份共完成109台9系改装车货箱、上装、副车架验证)
时间
验证量
坤宇
福托
帆程
6月份
43台
完成2台试制样车、湖南瑞华10台车、云南益甲20台车货厢、副车架、上装的验证
完成4台车货厢验证,后续完成益阳景鸿10台车货厢、上装的验证
完成18台副车架生产
7月份
66台
完成38台车货厢、副车架、上装的验证
完成益阳景鸿5台车、湖南瑞华3台车货箱、上装验证,后续完成20台车货箱、上装验证
完成51台副车架生产
验证情况
1、产能:均具备5台/天产能;
2、订单:坤宇、福托的货厢、副车架焊接以及上装工艺能
力基本满足工厂订单要求;
3、工艺质量:过程质量控制能力、检验控制较差;
4、管理:现场及管理不到位。
1、具备10台/天
产能;
2、工艺再开发
继续进行。
4
三、供应商上装能力工艺开发完成情况(具体情况附后)
单位
项目
工装开发
生产线布置
人员配置
标准建立
坤宇重工
在前期已有工装基础上,后续投入50万左右进行工装再开发,现已增加机械式预压装置、副车架翻转焊胎等。
调整出7000平方用于上装制造,布置了底板线,边板线,总装线,副车架焊接线,生产布局基本完成。
货箱焊接、总装、上装及涂装人数合计30人,副车架焊接4人
已编制下发《5、6、9系货厢质量标准》《5、6、9系货厢焊接工艺质量标准》《副车架焊接质量标准》《瑞沃5、6、 9系重卡上装装配工艺卡》
福托机械
在前期投入工装80万元的基础上,后续再投入10万左右进行工装开发,现前板、后板、底板、边板焊胎、副车架焊胎已布置到位。
调整出4000平方用于上装,布置了底板线,边板线,总装线,副车架焊接线,生产布局基本完成。
货箱焊接、总装、上装及涂装人数合计约30人,7月下旬增加焊接人员10人
帆程
福车架焊胎正在制作中,现已增加副车架翻转工装。
调整出675平方米用于改装车副车架生产,现阶段副车架焊接线正在布置中
6、9系副车架焊接、涂装合计约25人
说明
1、坤宇、福托均可实现5台/天的工艺装备;
2、工厂计划的不均衡性对供应商是否进行工艺再投入产生影响;
3、对我厂下发的工艺、质量标准,传递、体现的准时性不到位
5
附:◆坤宇开发情况
目标
原来
现状
边板生产
/
说明
边板变形量控制在5mm之间
边板焊接无预压,变形量大
边板焊接时采用液压式预压平台
效果
边板焊接采用预压平台后,变形量由无预压时的12-15mm变为4-5mm
6
目标
原来
现状
底板生产
/
说明
底板变形量控制在5mm之间
底板焊接无预压,变形量大,且底板本体呈波浪变形对后续货厢装配效率制约大
底板焊接时采用液压式预压平台
效果
有效控制底板变形,变形量控制在5mm之内,且底板本体波浪变形已经控制到位,提升货厢装配的效率30%
7
目标
原来
现状
前、后板生产
/
说明
后板变形量控制在5mm之间
后板焊接无预压,变形量大
后板焊接时采用液压式预压平台
效果
后板变形量控制在5mm之内,达到标准。
8
目标
原来
现状
副车架生产
/
说明
消除副车架焊接时的立焊、仰焊,提高焊缝质量
仅有2副副车架焊接工装,副车架焊接时存在立焊、仰焊,焊缝质量差,且不美观
增加副车架翻转工装
效果
副车架翻转工装的投入与使用,消除了立焊、仰焊等易造成焊缝不良的操作方式,焊缝质量达标
9
目标
原来
现状
生产线布置
/
/
说明
工装投入、生产线布置一步到位,达到5台/天的生产能力
有设备、场地,但工装不足,无专用的6/9系货箱、副车架、上装连线能力
投入近50万,基本完成底
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