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ATOX磨及CK磨液压站操作培训
液压站总图 最易出故障点 易出故障点图解 1#电磁阀出现卡,主要表现是工作指示灯亮,但实际没有工作; 故障表现为:开磨时升辊磨辊无法上升,左图压力表,压力长时间不能上升到设定值; 处理:拆出电磁阀进行清洗; 2#出现故障:磨机工作不正常,出现液压力压力波动异常;系统不保压; 故障表现:调节阀卡死,夹有杂物等;弹簧老化;设置压力不正确; 处理:拆出清洗;更换弹簧;重新调节压力大于常用的研磨压力值; 3#点出现故障表现:下图位置的压力表不正常,或大或小;系统没有压力; 原因:上图调节阀设定不正确;调节阀损坏卡死,无法调节压力 重新设定压力在15MPa左右;更换阀门; 4#5#点出现故障表现:系统无压力;系统压入口压达到最大值(下图压表); 故障原因:上图电磁阀卡死、失灵、不动作; 处理:重新清洗电磁阀门;检查电磁阀是否完好,工作正常,线路是否正常; 系统正常运行时管道出现异音 原因:管道中存在空气; 处理:从左图中各个排气孔放出空气 故障原因分析处理 1. 开磨时,无法升辊时 1-1. 上升操作时,压力表 (#30-1)的压力上升,但是磨辊不升时 A. 截止阀 (#22-1, 22-2, 23-1~23-4)没有全开。 全开#22-1, 22-2, 23-1~23-4。 1-2. 上升操作时,圧力表 (#30-1)的压力不上升,磨辊不升时 A. 截止阀 (#21-3)没有全闭 全闭#21-3。 B. RV1设定压力可疑 启动泵,通过压力表(#30-1)确认RV1的设定压力。 C. RV2设定压力可疑 1.全闭液压站出口的截止阀類(#22-1, 22-2, 23-1~4)后,启动泵,操作“上升”,通过压力表(#30-1)确认RV2设定压力。 2.进行RV2分解清洗。 D. 液控止回阀(#5)或电磁阀SOL2-1、2-2出故障 1.确认电磁阀SOL2-1、2-2的功能 2.把RV1设定到3.0MPa以下,关闭蝶阀(#26),只在瞬间试一下“上升”操作压力表(#30-1)的压力上升时,分解清洗液控止回阀(#5)。 压力不上升时,进行其他检查 3.清洗液控阀的回路。 E. 电磁阀SOL4故障 1. 确认电磁阀SOL4的功能。 2. 全闭节流阀(#10-1),试一下“上升”操作。 压力表(#30-1)的压力上升时,分解清洗电磁阀SOL4及节流阀(#10-1)。 压力不上升时,进行其他检查。 F. 止回阀(#4)的异常 1. 全闭逻辑阀(#11),试一下操作“上升”。 压力表(#30-1)的压力上升时,分解清洗止回阀(#4)及附近的地方。 压力不上升时,进行其他检查。 2. 开磨时,磨辊不能保持高位时 A. 截止阀 (#21-3) 没有全闭 全闭#21-3 。 B. 电磁阀SOL4故障 1.确认电磁阀SOL4的功能。 2.全闭节流阀(#10-1),试一下“上升”操作。 压力表(#30-1)压力上升时,分解清洗电磁阀SOL4及节流阀(#10-1)。 压力表不上升时,进行其他检查。 C. 止回阀(#4)异常 1.全闭逻辑阀(#11),试一下“上升”操作。 压力表(#30-1)压力上升时,分解清洗止回阀(#4)及附近。 压力不上升时,进行其他检查。 D. 从RV2漏的情况 1.全闭一下RV2,观察磨辊下降的速度。 下降速度变慢,或者停止下降时,分解清洗RV2。 降下速度不变时,进行其他检查。 E. 液控止回阀(#5)或者SOL2-1、2-2故障 1.确认电磁阀SOL2-1、2-2的功能。 2.把RV1设定在3.0MPa以下,关闭蝶阀(#26),仅瞬间操作一下“上升”。 压力表(#30-1)压力上升时,分解清洗液控止回阀。 压力不上升是,进行其他检查。 3.清洗液控止回阀回路。 F. 液压缸内部泄露。 1.磨辊上升到上限后,全闭液压站出口截止阀类(#22-1, 22-2, 23-1~4),观察一段时间看磨辊是否下降。 磨辊下降的情况下,由于液压缸内部有泄露,需要修理液压缸。 磨辊不下降的情况下,进行其他检查。 2.需要注意的是:长期(数年)运行后,虽然液压缸在上限位置能够保持压力,但在通常运行位置处由于液压缸内部磨损,因泄露无法保持压力。 3. 开磨时,开始加压但压力上不来时 A. 截止阀 (#21-2)没有全闭 全闭截止阀#21-2。 B. RV1设定压力可疑 启动泵,通过压力表(#30-1)确认RV1的设定压力。 C. RV3, 4设定压力可疑 1.全闭液压站出口的截止阀类(#22-1, 22-2, 23-1~4),启动泵,操作“下降”,通过压力表 (#30-2, 30-3) 确认RV3, 4的设定压力。 2.分解清洗RV3, 4。 D. C-1的操作中,压力不上升的情况下,可能是逻辑阀有故障。 1. 确认电磁阀SOL3-2的功能。 2. 全
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