6吨锅炉.docxVIP

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6吨锅炉

6吨启动锅炉引风机振动情况分析?设备情况  引风机是6吨锅炉的主要辅机,是山东省临沂市晨阳风机厂2012年6月生产的,工作电压380V,电机功率45KW,额定电流?84?A,风机风量31420—36140M3/h,6吨是240吨电厂锅炉的启动锅炉,于2012年7月20日安装调试完成,具备投入使用的条件,在2012年7月,2#酸洗开始投入使用,一直到11月初,在此期间,一直为两台240吨锅炉的调试工作提供蒸汽,处于间断性和低负荷运行,在11月17日开始承担全公司的供暖工作,才正式大负荷连续运行。二、事情经过  启动锅炉正式供暖后,发现引风机出力足,于11月20号对脱硫塔进行检查,发现脱硫塔内飞灰分离器堵塞,车间组织人员进行了疏通。并对脱硫塔下水封水池每天进行清灰工作。恢复锅炉运行后,发现锅炉引风机带水运行,烟囱水汽大,脱硫塔带水比较严重,联系锅炉厂家解决脱硫塔带水问题。11月24日锅炉厂家来人检查,发现脱硫塔溢流水管堵塞,车间安排人员更换全部6根回水管,风机带水运行情况有所改善,但风机出力不足,烟囱带水蒸汽的现象仍未彻底解决。联系脱硫塔厂家安排技术人员来现场检查。11月25日,发现引风电流由原来的62A增大至76A,引风机振动加大,轴承水平振动0.45mm垂直振动0.18mm,并且引风振动有上涨趋势,联系检修车间对引风机基础进行加固,效果不明显。于12月5日15点脱硫塔厂家技术人到达锅炉现场后,要求锅炉停止运行,并将脱硫塔下面的水放净,清除脱硫塔下面的落灰,然后又钻进脱硫塔里面,把脱硫塔入口的烟道里面粘的积灰清理干净后,于12月5日17点锅炉恢复运行,脱硫塔带水问题已经解决,引风机电流由76A回落至64A,但是风机振动并未得到改善,并且有上升的趋势,此时轴承振动水平0.68mm垂直0.28mm,引风机为锅炉厂外购设备,锅炉厂家没有机械方面的技术人员,不能拿出有效的处理方案,可是引风机能否安全运行,直接影响整个公司的供暖安全,后果严重,鉴于这种情况,车间一面要求锅炉厂家与引风机设备厂家联系,对引风机进行售后服务,一面配合检修车间检修人员研究检修方案。  在12月9日下午14点,检修人员首先对引风机底座进行加固处理,然后把引风机蜗壳割开检查,发现叶轮积灰严重,有不同程度的磨损现象,检修人员把积灰清理干净后,恢复引风机运行,引风机轴承的水平振动由原来的0.86mm降到0.76mm,轴承的垂直振动由原来的0.32mm降到0.22mm振动得到改善,但是振动并未彻底解决。经过多次沟通,引风机厂家于12月13日答复于12月15日发一个引风机叶轮过来,到货需要一周的时间。而此时引风机的轴承水平振动已经达到1.42mm垂直振动0.35mm。  12月14日9点,检修专工刘斌鉴于引风机振动情况,果断要求停止引风机进行处理,他根据上次的检修情况,决定对引风机叶轮重新找动平衡。经检修处理后于12月14日16点恢复引风机的运行,引风机的振动得到明显改善,引风机轴承的水平振动0.22mm垂直振动0.07mm,符合运行要求。保证了引风机安全运行,保证了供暖的稳定,也为以后叶轮的更换争取了充足的时间,如风机振动不加剧的话,可以不更换。三、原因分析1、风机叶轮磨损是造成风机振动的主要原因,造成风机叶轮磨损的主要有以下几个因素:脱硫塔烟结构不合理,烟尘分离效果不理想,飞灰随烟气一起经过引风机叶轮,对其磨损。另外,脱硫塔下部的除灰系统设计不合理,无专用的除灰设备或水力除灰系统,人工清理费时费力,如清理不及时,造成设备隐患。锅炉负荷过高,脱硫塔分离能力有限,造成烟气中飞灰量大。脱硫塔入口烟道粘灰情况下,会使脱硫塔出口负压大,塔内烟水分离效果不好,烟气带水导致风机叶轮磨损腐蚀,造成风机振动。引风机是锅炉厂家外购设备,到货时为整体设备,风机叶轮在如此短的时间内就出现磨损,叶轮的产品质量存在问题.引风机轴承下面不是混凝土支撑,而是槽钢支撑,稳固性差,会加大震动,设计上存在一定的缺陷。车间人员对启动锅炉运行经验不足,对脱硫塔运行异常情况不能准确判断故障原因,也是造成风机振动加剧的原因之一。2、脱硫塔入口烟道粘灰的原因,主要是前期启动锅炉间断运行,烟道无保温,无厂房,烟道冷却过快,导致飞灰和烟气中的凝结水混合后,沉积板结造成的。此现象在脱硫塔中也出现过。3、脱硫塔的除灰系统设计有问题,同类型的锅炉在飞灰处理上,有采用干式除灰设备或水力除灰设备。启动锅炉这种脱硫除尘设备在设计中应配备专用的捞渣机设备。我厂启动锅炉没有捞渣机设备,如人力除灰不及时极易造成脱硫塔飞灰堵塞。导致风机出力不足,严重时风机带水。四、今后对策加强启动锅炉值班人员的培训力度,尽快掌握锅炉运行特性,保证锅炉运行安全。对锅炉脱硫塔下部水封水池内的飞灰,每班清理一次,每两天放水清理一次,车间加强定期工作管理力度,特别

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