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25MW汽轮机甩负荷试分析研究

25MW汽轮机甩负荷试验分析研究   摘 要:本文介绍了某电厂分布式能源25MW汽轮机组50%及100%甩负荷试验情况,通过试验了解机、炉、电设备自动控制系统对甩负荷工况的适应能力,并考察系统与设备设计的合理性、安装质量的好坏,了解系统设备的运行特性。同时评估DEH系统灵活、可靠控制的能力。 中国论文网 /1/viewhtm  关键词:汽轮机组;甩负荷试验;运行特性   1 前言   汽轮机在发生甩负荷时,汽轮机的转速飞升很快,为确保安全,在新机组正式投运前需进行汽轮机的甩负荷试验,该试验是考核汽轮机调节系统动态特性的最直接手段[1] [2]。汽轮机组设置应具有比较完善的甩负荷功能,这些功能缩短了甩负荷后的转速稳定时间, 确保了汽轮机的安全性[3] [4]。   2 机组情况   某电厂分布式能源BC25-4.9/1.2/0.5型双压抽汽凝汽式汽轮机,具有一级调节抽汽,余热锅炉低压蒸汽进入低压缸补汽作功,额定进汽参数为4.9MPa/495℃,额定抽汽参数为1.2MPa/34t/h,补汽参数为0.5MPa/200℃/15 t/h ,额定功率为25MW。本机采用自容式数字控制系统,具有适应性强、响应快、控制精度高、迟缓率小等一系列优点,具有组态灵活的特点。可以与DCS一起协调运行。调节系统主要功能有:比例和限制功能、转速/负荷与抽汽优先的选择功能、汽轮机冲转、冲临界转速、自动升速至额定转速、转速控制、频率控制、机组负荷控制、抽汽控制、机组负荷限制、高、中压调节阀阀位限制、超速停机及超速试验、紧急停机、继电器输出、远程就地方式选择以及MODBUS通讯等,能够实现机组功率和抽汽的分别控制。   3 试验结果   试验共包含汽轮机组50%及100%甩负荷试验,通过试验把握机、炉、电部分设备及其自动控制系统对甩负荷工况的适应能力,考察系统与设备设计的合理性,了解系统设备的运行特性,评估DEH系统灵活可靠性。   3.1 试验准备   试验前确保以下各测试合格:(1)主汽门、调节汽门关闭试验测试。(2)主汽门、调节汽门严密性试验。(3)超速试验(包括OPC试验、DEH电超速试验、TSI电超速试验、机械超速试验)。(4)主汽门、调节汽门活动试验。(5)其它相关联锁保护试验(包括润滑油系统联锁保护试验、ETS系统联锁保护试验、机电炉大联锁等)。   3.2 机组50%甩负荷试验   试验前进行运行方式和运行参数调整和检查。,解除“发电机跳汽机”、“MFT动作跳汽机”、“汽轮机跳燃机”保护,解除“低真空跳机”保护,切除高低压汽包水位自动、凝汽器水位自动,切除高低压旁路阀位自动。各专业各岗位人员按预先安排全部到位,并对各自负责的设备和系统进行了全面认真检查,记录有关试验数据。试验前1~2分钟,维持拟甩负荷的运行蒸汽参数为:主蒸汽压力3.9MPa/温度490℃,补汽压力0.1MPa/温度180℃,负荷为12MW。   试验过程数据参数记录见表1.。   3.3 机组100%甩负荷试验   完成消缺并确认补汽调节阀可正常动作后,机组在50%甩负荷试验成功的基础上,进行了100%甩负荷试验。试验前1~2分钟,维持拟甩负荷的运行蒸汽参数为:主蒸汽压力3.9MPa/温度490℃,补汽压力0.1MPa/温度180℃,负荷为12MW。   试验过程数据参数记录见表2。   3.4 试验结果分析   汽轮机组50%甩负荷试验过程中,OPC动作一次,转子最高飞升转速为3122.2rpm。发电机主开关断开后,转速飞升至3090rpm前,DEH中OPC的甩负荷保护逻辑触发,OPC中间继电器动作,OPC电磁阀动作,主汽调节阀GV立刻迅速关闭。   甩负荷前汽轮机转速2999rpm,发电机断开主开关后,OPC动作,主汽调节阀、补汽调节阀关闭,转速在3.915秒内飞升至最高转速3122.2rpm。之后转速开始下降,经过34.38秒后转速降至2911.5rpm,此时OPC电磁阀已经释放,主汽调节阀打开,开始控制转速缓慢回升,13.2秒后,DEH控制转速稳定至3000rpm,各项参数稳定。试验过程中由于补汽调节阀关闭滞后致使转速飞升过高,但仍在规定范围内。   汽轮机组100%甩负荷试验过程中,OPC动作一次,转子最高飞升转速为3071.8rpm。发电机主开关断开后,转速飞升至3090rpm前,DEH中OPC的甩负荷保护逻辑触发,OPC中间继电器动作,OPC电磁阀动作,主汽调节阀GV立刻迅速关闭。   甩负荷前汽轮机转速3000rpm,发电机断开主开关后,OPC动作,主汽调节阀、补汽调节阀关闭,转速在0.97秒内飞升至最高转速3071.8rpm。之后转速下降,经过19.58秒后转速降至2935rpm,此时OPC电磁阀已经释放,主汽调节阀打开,开始控制转速缓慢

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