浅谈大采高工艺在阳煤一矿S8310应用.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
浅谈大采高工艺在阳煤一矿S8310应用

浅谈大采高工艺在阳煤一矿S8310应用   [摘 要]本文介绍了大采高综采工艺在阳泉矿区阳煤一矿S8310工作面的试验应用,阐述了大采高工作面的安装、生产,并对大采高综采与综放工艺进行了分析对比,肯定了试验大采高工艺对指导阳泉矿区大采高技术的应用实践,对推动安全、高效、高采出率煤炭开采技术的发展都具有重要意义。   [关键词]阳泉矿区 大采高 减员增效   中图分类号:F407.21 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)21-0044-02   引言   大采高综采作为一种新型采煤工艺,具有设计简单、工作面增产潜力大、设备少、工艺简单、安全性高、经济效益巨大等优点,是我国厚煤层高采出率开采技术的重要发展方向。阳泉一矿2012年元月开始研究制定相关的大采高方案计划,针对“厚煤层大采高综采技术”,在查阅资料分析论证后,又到多家兄弟单位进行了现场调研,结合本矿地质条件,确定在一矿S8310工作面试验大采高工艺。   1、工作面基本情况   1.1 工作面参数   S8310工作面走向长1084m,采长220m,煤厚6.41m,工作面地质储量210万t,可采储量182万t。   1.2 工作面地质条件   工作面煤层赋存稳定,结构复杂,煤层总厚度最大6.46m,最小6.35m,平均厚度6.41m,煤层倾角平均6°。绝对瓦斯涌出量124.59m?/min,相对涌出量16.31 m/t。煤尘具有爆炸性,煤层自燃性为不易自燃煤层。   工作面基本顶为灰色石灰岩,厚度11.4m,致密,坚硬,含二层泥岩;直接顶为黑色泥岩,厚度0.85m,黑色,致密,性脆;直接底为灰色泥岩,厚度0.95m;直接底为灰白色细砂岩,厚度5.30m,坚硬,水平层理。   1.3 工作面巷道布置   工作面采用一条进风、一条回风、一条内错尾巷、一条走向高抽巷的布置方式,通风系统为U+L型。   进风巷:进风巷沿15#煤层顶板布置,进风巷安装一部皮带输送机及一部转载机。回风巷:回风巷沿15#煤层顶板布置,铺设轨道,安装一部梭车,用于材料设备的运输。尾巷:尾巷以K2石灰岩为底板沿上部泥岩布置,与15#煤层间距在13.6m,解决回风落山角瓦斯。高抽巷:高抽巷沿11#煤老顶布置,与15#煤层间距在60m,断面为矩形,用于抽放邻近层瓦斯。切巷:切巷沿15#煤层顶板布置,断面为矩形,净高4m,净宽9.5m,净断面面积15.91m2。   2、主要生产设备及设备安装情况   采煤机(SL1000)1台;液压支架基本架(ZY12000―30/68D)119架;端头支架(ZY12000―22.5/45D)7架;过渡支架(ZY12000―26/56D)4架;刮板输送机(SGZ―1250/2×1000)1部;转载机(SZZ―1350/525)1部;破碎机(PLM4000)1台;自移装置(ZY2700)1台;乳化液泵站(GRB37.5/400)4泵2箱;喷雾泵站,3泵1箱;支架电液控制系统1套;超前液压支架4架;组合开关(QJZ-4*315)2台、华宁组合开关2台;乳化液自动配比装置(GDSZ2-00);胶带输送机(SSJ1200/2×315)1部。   3、工作面试采情况   工作面自11月19日开始组织生产。由于人员对设备不熟悉,支架状态调整不尽合理,对工作面的顶板控制效果较差,加之在推进26米老顶初次来压后,初采期间先后三次出现了工作面冒顶压溜的情况。针对此情况,我矿采取了以下几个措施:   ⑴在冒顶区域边缘打锁口锚索,以防止冒顶区域再次扩大;   ⑵是在冒顶区域施工加注煤岩体加固剂和罗克休充填剂,充填、加固冒空区域,超前维护煤层及顶板;   ⑶在煤壁酥软处补打3m长玻璃钢锚杆全长锚固,加固煤体。   通过采取上述措施,工作面有效通过了冒顶区域,同时为防止此类事故再次放生,又从以下几个方面加强工作面的顶板控制。   ⑴要求支架初撑力达到35Mpa以上,安排生产科每班安排专人做矿压记录,确保初撑力达标;   ⑵要求控制工作面采高,根据生产情况可适当掩底,安排地质科每日出一份切巷剖面图,配合队组指导实际生产;   ⑶是将易垮落的直接顶直接截割,确保顶板的完整性。   通过采取上述措施,员工对设备的熟悉认知程度不断增高,1月份全月推进180m,全月生产33万吨。2月份工作面推进215m, 全月生产45万吨,标志工作面顺利达产。其中最高日产达20236吨,日推进了9.6m。   4、一通三防   S8310工作面初采期间,工作面配风如下:进风3690 m3/min,回风巷2000 m3/min,尾巷1703 m3/min。工作面回风瓦斯浓度平均为0.01%,尾巷瓦斯浓度平均为0.1%,高抽巷管内瓦斯浓度为0%,瓦斯量基本为0 m3/min,负压为500pa。工作面瓦斯涌出总

文档评论(0)

fangsheke66 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档