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技术改造项目
可行性研究报告
项目名称:#5机组汽轮机高中压缸汽封改造
建设单位: ×××××××××
报告日期: ×××××
编 制: ×××
审 核:
批 准:
一. 项目背景及概述
××××#5 机组于 2007 年 10 月 26 日正式投产发电,汽轮
机是哈尔滨汽轮机厂与日本三菱公司联合设计制造的超临界、一
次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮机,型号为 CLN60
0-24.2/566/566。高中压缸采用三菱公司成熟的技术制造,为合缸
结构,汽封均采用传统的梳齿型汽封;汽轮机设计时制造厂确保
启动过程中高中压转子过临界时不发生碰磨,通常将汽封间隙标
准设定较大,尤其是高中压缸过桥汽封间隙标准设定更大,达到 1.
10 ~1.30mm;如不进行汽封型式改造,检修中可适当将汽封间隙
调小,但为保证汽轮机能安全启动,过桥汽封的间隙最小也只能
调至 0.90mm ,过大的间隙造成高压缸调节级后的大量高压蒸汽通
过高中压缸过桥汽封直接漏至中压缸而未经高压通流部分做功,
从而增加机组热耗,降低经济性。
设备技术规范:
制造厂商: 哈尔滨汽轮机有限公司
汽轮机型式: 超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、
凝汽式
额定功率: 600MW
额定主蒸汽温度: 566 ℃
额定主蒸汽压力: 24.2MPa
额定再热蒸汽温度: 566 ℃
额定排汽压力: 4.9KPa
额定工况主蒸汽流量:1663.76 t/h
1
给水温度: 275.4 ℃
高压部分级数: Ⅰ调节级+9 级
中压部分级数: 6 级
低压部分级数: 2×2×7 级
缸效率(高/ 中/低): 87.37%/93.70%/91.48%
热耗(THA ): 7530.2 KJ/(KW•h)
回热加热级数: 8 级(3 高压加+1 除氧器+4 低压)
末级叶片高度: 1000mm
转速: 3000r/min
转子旋转方向: 从调端看顺时针
1. 存在问题:
高中压缸过桥汽封间隙大,造成高压缸调节级后的大量高压
蒸汽通过高中压缸过桥汽封直接漏至中压缸,未经高压通流部分
做功,导致机组热耗增加影响经济性。2009 年 6 月由×××××
×对#5 汽轮机进行了热力性能试验,试验结果为:600MW 工况下
高压缸效率为 84.76 % (设计值87.37% )、中压缸效率为91.10%
(设计值93.70% )、分别比设计值低2.61% 、2.60% ,修正后热耗
为 7672.90KJ/KW·h (设计值93.70% ,比设计值高 142.70KJ/KW·h。
2. 项目的必要性:
2010 年 2 月委托×××××××对#5 机组进行节能诊断,高
中压缸过桥汽封漏汽量的试验值及其对热耗、煤耗的影响的诊断
结果见下表:
2
项目 单位 设计值 #5 机组
泄漏量 % 0.8 4.42
对热耗的影响量 KJ/(KW·h) - 77.5
对发电煤耗的影响量 g
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