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关于LCNG加气站BOG回收利用课题的研究
[摘 要]L/CNG加气站近年来发展迅速,但其在运行过程中产生大量的BOG得不到有效利用,直接排放既污染环境,又会造成很大经济损失。本文提出了采用卸车平压再冷凝和BOG压缩机两种工艺回收BOG,在实践中取得了显著的经济效益。
[关键词]L/CNG BOG 回收
中图分类号:V555+.22 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)30-0160-02
一、课题提出
1、市场背景:LNG作为一种清洁、方便的能源供应方式,近几年来,在我国发展非常迅速。许多地理位置偏僻,长输管道施工难度大的地区,纷纷兴建L/CNG加气站。但是,许多站点投入运营初期,加气车辆较少,市场培育时间较长。LNG储罐累计闪蒸量(BOG)较大,若BOG得不到有效利用,会导致储罐压力上升,安全阀起跳和手动排放,既污染环境、给安全生产带来隐患,又给加气站造成很大的经济损失。
2、研究问题:L/CNG加气站内储存的LNG产生BOG是不可避免的。日加气量不足,无外输管网的站点,如何处理BOG,有效降低储罐压力、减少排放是一大难题。
3、研究目的:采用合理的工艺流程和设备,实现BOG的充分回收,乃至零排放。
4、研究意义:控制天然气损耗,降低运行成本,保证安全运营,为偏僻地区建设L/CNG加气站提供技术支持。
二、BOG的产生途径及产量估算
1、产生途径
对于L/CNG加气站,其BOG来源主要有四种途径:LNG储罐的自然蒸发、L-CNG高压柱塞泵预冷及运行过程中产生的回气、LNG低温潜液泵预冷及运行过程中产生的回气、LNG卸车过程中产生的BOG。
2、产量估算
按照日蒸发率0.5%计算,一台100m3的储罐(充装系数按80%计),每日BOG产量为100×80%×0.5%×625=250m3。
加气车辆较少的场站,按柱塞泵每日启动3次计算,经过实际测算,每次预冷至少产生20m3BOG气体,柱塞泵运转过程中至少产生10m3BOG气体。每日柱塞泵BOG产量为(20+10)×3=90m3。
LNG加注较少的场站,按潜液泵每日启动1次计算,如果其进出管路及加液机回气管路保冷效果好(仅计算潜液泵预冷及运转过程中产生的BOG气体),经过实际测算,每次预冷及运转过程中至少产生20m3BOG气体。
综上所述,此类L/CNG加气站每日BOG产生量达到了250+90+20 =360m3。LNG储罐内的储气空间有限,当压力达到上限时,只能进行放散处理,造成很大的经济损失。
另外对于卸车过程中的BOG,以50m3LNG槽车为例,正常卸车结束后,槽车内气相压力一般为0.35MPa,按照实际经验,槽车每公斤气相压力的天然气量,相当于75公斤左右的LNG,换算后即相当于3.5×75=262.5KgLNG。由此可见,这部分BOG的量也相当可观。
三、研究方法及工艺流程描述:
为充分回收这些BOG气体,我们在实践中提出了两种方法:LNG储罐BOG平压再冷凝回收工艺和BOG压缩机回收工艺。
1、LNG储罐BOG平压再冷凝回收工艺
一般LNG槽车到站压力在0.1MPa以内,而站区内的LNG储罐压力往往高达0.7MPa,二者中间存在0.6MPa的压差。而且槽车储罐内的LNG为深冷液体,可以利用二者压差将BOG导入槽车使其被槽车内LNG冷凝为液体,再通过卸车进入站区LNG储罐内。
具体操作方法:站区储罐内BOG在压差作用下,经过气相管路―卸车增压器―槽车液相增压软管,进入槽车储罐底部,被槽车内LNG冷凝为液体,而槽车压力基本不上升或上升缓慢。当储罐压力降至0.45MPa以下时,再进行常规的槽车增压卸车操作。(图1)
2、BOG压缩机回收工艺
通过BOG压缩机将站区LNG储罐内BOG和卸车完成后槽车储罐残留的BOG转化为CNG,输入储气井或直接给汽车加气。
具体操作方法:从站区气相管引出一条管路作为压缩机进气管,压缩机出气管连接至顺序控制盘进口前。卸车完成时,槽车储罐内的BOG经卸车增压器升温后,通过气相管道进入BOG压缩机,进行回收利用;非卸车时段,LNG储罐内的BOG通过气相管道进入BOG压缩机,进行回收利用。如果压缩机进气温度仍偏低,可设置进气电加热装置。对于带城区管网的站点,可通过BOG气化器和水浴复热器对BOG进行加热,然后送入压缩机回收利用。(见图2)
四、现场试验
2015年2月―3月,在西安华通宁夏泾源县L/CNG加气站进行了两种工艺的现场试验,结果如下:
1、卸车平压再冷凝回收试验(表1):
2、BOG压缩机回收试验:
现场采用安徽蚌埠艾普压缩机制造有限公司生
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