关于采油厂抽油机螺栓失效的探讨.docVIP

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关于采油厂抽油机螺栓失效的探讨   [摘 要]抽油机是油田生产的主要设备,在采油厂抽油机生产过程中,会经常出现一些故障,其中包括螺栓断裂失效现象,若不及时予以处理,往往会严重影响到采油场的生产。本文对采油场抽油机螺栓断裂的基本情况进行了介绍,通过宏观检验、电镜与能谱检验、金相检验、化学成分分析以及力学性能分析,得出了采油厂抽油机螺栓失效的原因,并提出了一些改进措施,以供参考借鉴。   [关键词]采油厂;抽油机;螺栓失效   中图分类号:F426.22 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)20-0024-02   近年来,随着社会经济的不断发展,也逐渐加大了对采油工程的重视。抽油机作为油田生产的主要设备,在采油生产过程中,扮演着十分重要的作用。然而,抽油机在采油生产使用过程中,会经常出现一些故障,其中包括螺栓断裂失效现象,若不及时予以处理,往往会严重影响到采油场的生产。因此,我们要对采油厂抽油机螺栓失效问题予以重视,不断分析其失效原因,并采取有效改进措施加以完善和优化,以确保其使用安全性,提高使用性能和工作效率。   一、抽油机螺栓断裂的基本情况介绍   某采油厂抽油机(如图1所示)上的小横梁轴承座4个固定螺栓发生断裂,并造成相连的抽油机驴头、小横梁轴承,光赶及示功图传感器全部损坏。其冲程为:4.64mm,冲次为4.03m/min,最小荷载为83.87 KN,最大荷载为:137.54KN,   最小扭矩为:209.68,最小扭矩为:343.85,   液量为20m3/d,液面深度为:2498m,平均率   为:0.897.该抽油机4个固定螺栓的设计规   格为:36×590,材质为:40Cr,这4个固   定螺栓至断裂时已运转了10920小时。在使   用期间,进行过二保2次,一保3次。   二、实验及结果分析   1.宏观检验   (1)对采油厂提供的A、B、C、D四根断裂的螺栓进行观察,A和B的断口形貌相似,C和D的断口形貌相似。A和B的裂纹源均为2个,来自螺栓的螺纹处,接下来经10多次大的载荷变化引起的疲劳扩展,最后由于剩余截面积不足以承受载荷,而发生类似静载断裂的过程,并在螺栓的另一侧成45°剪切唇,2根螺栓的断口有较大的起伏。C和D的裂纹源均为1个,来自于螺栓的螺纹处,裂纹源处可细微的疲劳贝壳纹,且裂纹源的颜色较深,离裂纹源较近的快速扩展区较为平坦,靠近螺纹边缘的断口上有人字纹指向裂纹源处,断口中部快速拓展区上还分布着多条裂纹。4根螺栓除A的螺纹有明显变形外,其余3处均无明显变形。   (2)从宏观检验区可以推断出,C和D两处螺栓先于,A和B两处螺栓断裂,断裂过程如下:首先在C、D螺栓上应力集中的部位――螺纹处形成裂纹,在较大的拉应力和剪应力的共同作用下,经过很少疲劳扩展,快速脆断;接下来在A和B两处螺栓的应力集中处形成2个裂纹源,通过疲劳拓展,最后由于剩余的断口面积不足以承担所受的应用,发生过载裂纹。   2.电镜、能谱检验   (1)对4根螺栓的断口取样进行电镜检验,发现A和B的断口形貌相似,C和D的断口形貌相似。螺栓从裂纹源断口形貌开始依次为:准解理+夹杂、等轴韧窝和带方向性的长形韧窝形貌。B螺栓从裂纹源开始断口形貌依次为:准解理+韧窝、等轴韧窝、准解理+二次裂纹和带方向性的长形韧窝形貌。C螺栓从裂纹源开始断口形貌依次为:准解理+韧窝、准解理+二次裂纹形貌。D螺栓从裂纹源开始断口形貌依次为: 准解理+二次裂纹形貌、准解理形貌。对4根螺栓的断口进行能谱检验,发现在4根螺栓的裂纹源处杂质的含量比较多。   (2)从电镜和能谱我们可以看出,C和D除裂纹源有少量的韧窝形貌外,大部分都为准解理脆性断裂;C和D除裂纹源附近的疲劳扩展外,其余形貌与静载断裂相似。   3.金相检验   (1)在4根螺栓的断口附近,沿横截面锯开,取样、抛光进行观察。经检验,4根螺栓的断口上的夹杂物等级为:2.5级,已超标。对4根截取的螺栓试样经4%硝酸酒精腐蚀后进行观察。4根螺栓试样的靠中心位置均有一较亮的圆环。A和D上圆环的金相组织为:粗大的带马氏体位向的回火索氏体;芯部和边缘的组织为:少量的针状铁素体+回火索氏体。B和C上圆环的金相组织为:大块的未溶铁素体+回火索氏体;芯部和边缘的组织为:少量的针状铁素体+回火索氏体。   (2)从金相检验可以看出,4根螺栓不仅存在的夹杂物含量均为超标缺陷,还存在横截面上成分偏析现象,加之热处理不当,造成组织非常不均匀,降低了力学性能指标。A和D螺栓上有粗大的带马氏体向的组织,说明在成分偏析的情况下,由于热处理不当而造成过热,并使该处的组织较为脆硬。   4.化学成分分析   通过对4根螺栓中的A和D两根螺栓进行化学分析,发现其成分(质量分

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