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桩基子分部验收自评报告书
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(工程名称)
4#、5#号楼及地下室标段桩基子分部验收自评报告
一、工程概况
(工程名称)4#、5#号楼及地下室桩基工程位于新店镇,工程由XX公司开发,设计单位由XX设计有限公司设计,监理单位由XX监理有限公司,施工单位由XX公司承建,工程地勘报告资料由XX勘察设计研究院提供。
拟建工程场地位XX镇,4#、5#号楼及地下室建筑规模33540.64m2,桩基采用静压预应力高强混凝土PHC管桩,规格为PHCφ500A-125型及PHCΦ400AB-95,原设计总桩数为700根,φ500为399根, φ400为301根. φ500桩以强风化花岗岩为桩端持力层,且进入持力层≥0.5m,抗压桩单桩竖向承载力特征值2250KN,设计施工桩压力4800KN。抗压兼抗拔桩抗压竖向承载力特征值2250KN,抗拔410KN.φ400桩以全风化花岗岩为桩端持力层,且进入持力层≥0.5m。抗压桩单桩竖向承载力特征值1500KN,设计施工桩压力3000KN。抗压兼抗拔桩抗压竖向承载力特征值1500KN,抗拔310KN.二、施工依据
1、XX建筑设计有限公司设计提供的(工程名称)桩基工程有关图纸。
2、XX勘察设计研究院提供的地质勘察资料。
3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。
4、《先张法预应力高强混凝土管桩》 DBJT13-57-2002;
5、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。
6、《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2002;
7、福建省标《建筑预应力混凝土管桩基础技术规程》 DBJ13-59-2004
8、国家及地方现行的有关质量、安全、文明施工的法律、法规。
9、业主与施工方签订的施工合同
10、《建筑工程施工许可证》
11、根据 2011年03月10
三、施工准备及打桩情况
(一)施工前的准备工作:
1、机械配备
序号
机械名称
型号
数量(台)
用途
备 注
1
压桩机
ZYJ-800T
1
压桩
压桩机压力换算值:双缸1Mpa=328KN
2
电焊机
YD-500型
2
桩身焊接
3
全站仪
BTS-802CG
1
测量
4
水平仪
AL322-A
1
测量
5
截桩机
1
切割桩头
2、对所进场PHC预应力管桩等原材料均具有出厂合格证,报送监理单位检验,并经检测部门检验合格后方才予以使用。
3、认真熟悉施工图纸,准确进行测量放样及放桩位,施工过程中随时复测检查桩位是否移位。
(二)施工过程中的控制:
1、施工前对进场每根PHC预应力管桩进行检查,确保每根桩无窝洞、无裂缝、端板光滑无腐锈
2、沉桩过程中,采用吊线锤法,由专人负责检查桩管的垂直度,使其控制在1.0%H以内。
3、沉桩结束时认真检查终孔压力值,使其满足设计要求。
4、土方开挖以后,严格按照设计要求的桩顶标高进行砍桩,并且对桩位进行实量。
(三)施工情况:
= 1 \* ROMAN I、终孔控制标准:
1.1于2011年03月10日进行试压桩,共试压桩3
设计桩型为PHCΦ500-125-A:
1、以终压桩力值不小于4800KN控制为主,桩长控制为辅;
2、达到试桩确定的终压力值后,复压三次(复压力值为4800KN),累计桩身沉降量不大于10mm
3、PHC500-125-A管桩有效桩长<15m时,施工压桩力为5100KN.
4、有效桩长L15m时,应及时通知设计及勘探单位进行局部处理。
Ⅱ、施工过程汇总
2.1、本工程于2011年03月10日至2010年05月30日,基桩施工完成,原设计总桩数为700根,φ500为399根, φ400为301根,整个施工过程中,由监理全过程旁站监督,出现爆桩的共6根,补桩9根分别为
4号楼1根,459#,补459-1#。
地下室Φ500桩 2根35#、174#,补35-1#、35-2#、174-1#、174-2#
地下室Φ400桩 3根199#、298#、313#,补199-1#、199-2#、298-1#、313-1#
地下室Φ500桩,有30根PHC 500-125-A承压桩在施工中压力达到5100,但有效桩长<15m,有10根PHC 500-125-A承压兼抗拔桩在施工中压力达到5100,但有效桩长<18m。经设计院处理有效桩长不够补桩38根分别补115-1#、115-2#、116-1#、116-2#、134-1#、134-2#、151-1#、151-2#、152-1#、152-2#、153-1#、153-2#、164-1#、164-2#、165-1#、165-2#、166-1#、166-2#、167-1#、167-2#、175-1#、175-2#、176-1#、176-2#、177-1#、177-2#、180-1#、180-2#、183-1
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