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点焊生产线稼动率提高0429
* * 点焊生产线稼动率提高 生产技术部QC活动成果 一、活动产线简介 波峰焊 点焊机生产线 二、小组简介 小组名称 小红帽QC小组 成立时间 2016年12月 课题名称 点焊生产线稼动率提高 课题类型 问题解决型 组长 沈爱忠 活动日期 2017.01~2017.05 课题注册 2016.12 小组成员 7人 注册编号 活动频次 1次/月 QC活动时间 2017.01~2017.05 小组基本情况 二、小组成员 组长:沈爱忠 组织策划 组员: 吴晓林 资料整理、制作 组员: 冯观明 对策制定 组员: 顾霖玲 现状把握 组员: 王悦伟 原因分析 组员: 马康 QC活动发表 活动指导: 黄惠华 三、活动主题选定及理由(1) 序号 课题 现况说明 评价项目 总 分 顺 位 选 定 队能力 急迫性 重要性 效果性 1 点焊线自动搬运 松香雾化机和点焊机之间需手动搬运 4 3 4 4 15 2 2 点焊线稼动率提高 点焊线使用率低/波峰焊不可用 4 5 5 5 19 1 三、活动主题选定及理由(2) 1、点焊生产线经常休止 作业中 作业中 休止 三、活动主题选定及理由(3) 2、无铅波峰焊设备腐蚀严重,随时可能停机 腐蚀 腐蚀 腐蚀 腐蚀 叶轮 导锡槽 四、现状把握(1) 根据前期做的调查,目前6条线点焊机稼动率平均为51.7% 平均51.7% 四、现状把握(2) 调查点焊生产线的各项作业工时分配比例 五、活动计划 六、目标设定及理由(1) 2017年5月底实现稼动率提高至75% UP 稼动时间增加 非作业时间减少 负荷时间 停止时间 稼动时间 稼动率 点检 5S 型号切换 8 0.5 0.5 1 6 75.0% 稼动时间=负荷时间-停止时间 稼动率=稼动时间/负荷时间 2017年5月 六、目标设定及理由(2) 5 D分区 C分区 B分区 A分区 明快有工作价值的职场(Y轴) D-1分区 C-1分区 B分区 A分区 4 3 C分区 D分区 C-2分区 2 D-2分区 1 水准 1 2 3 4 5 QC小组平均能力(X轴) 七、要因确认 非作业合计 48.3% 要因3√ 要因2√ 要因1√ 要因× 要因× 八、要因1-点检5S原因分析 水银温度计 测温慢 点检5S标准作业票 九、要因1-分析确认 1、水银温度计测温 升温3min 读数难 十、要因1-对策实施 使用电子测温计 改善前 改善后 节约175S 读数准、测温快 十一、要因1-效果确认 缩短175S 点检/5S标准作业票 十二、要因2-型号切换原因分析 作业者多次拿取物料,增加内准备时间 型号切换标准作业票 十三、要因2-分析确认 3、内准备时间(需停机准备的时间) 空箱放置处 焊接治具放置处 部品放置处 图纸放置处 SMT完成品放置处 步行 步行 步行 步行 步行 步行 步行 步行 步行 步行 58S 60S 56S 108S 78S 合计:513S/次 分料 153S 作业者 十四、要因2-对策实施 内准备时间 分料 153S 空箱放置处 焊接治具放置处 部品放置处 图纸放置处 SMT完成品放置处 步行 步行 步行 步行 步行 步行 步行 步行 步行 步行 58S 60S 56S 108S 78S 物料员外准备 外准备时间 降低8MIN 切换时间/次 作业者 内准备 十五、要因2-效果确认 型号切换标准作业票 十六、要因3-产量不足停机原因分析 波峰焊设备还在使用,占总产量的34% 波峰焊 生产基板数 可转入 点焊数 130 59 十七、要因3对策实施 2.撤除部分波峰焊夹具,转移至点焊线作业 隔离 1. 点焊程序增加:59 改善前 改善后 点焊程序 112 171 待隔离:59 已完成:26 十八、要因3效果确认 改善前 改善后 点焊作业量增加14% 十九、综合实施效果(1) 线号 改善中稼动率 改善后稼动率 点焊1号 59.8% 75.90% 点焊2号 49.2% 79.10% 点焊3号 61.0% 79.50% 点焊4号 77.1% 77.90% 点焊5号 69.9% 71.40% 平均 63.4% 76.80% 稼动
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