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板集煤矿风井井筒套施工组织设计
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前 言
通过认真分析板集煤矿风井井筒修复施工图纸设计和有关会议纪要、相关资料的基础上,针对该工程施工的难点与特点,编制了本项工程的施工组织设计,确保修复施工阶段的安全、高效地完成。
一、设计特点
1、井筒套壁施工期间采用四层吊盘作业,从下向上连续不间断作业,确保井壁接茬良好,封水性较强。
2、风井选用2JK-3.5/15.5提升机提升3m3吊桶进行升降人员及物料提升,2m3底卸式吊桶进行下放混凝土,混凝土通过吊盘分灰器入模。
4、为确保井下排水,使用BQS50-20×45-260-S隔爆潜水排沙泵结合φ89×4.5mm无缝钢管进行排水。
5、套壁时金属模板循环使用,拆除后使用JH-5型回柱绞车提升吊篮打运模板。确保施工吊盘安全下放,做好模板防坠措施。
6、建立健全目标管理责任制,实行项目法管理,实现质量、进度、安全和成本四大控制。
7、坚持安全生产和文明施工,实行标准化管理,不断改善作业环境和劳动条件,提高劳动生产率。
8、做好环境保护工作,污水排放、噪音、粉尘与废气排放等均符合国家标准,做到文明施工。
二、编制原则
1、认真贯彻现行国家、行业标准、规范,在确保安全施工和工程质量以及合同文件所规定其它指标的前提下,科学合理地组织施工。
2、积极合理地采用和推广国内先进的技术装备和施工经验,优选施工方案,组织平行交叉作业,坚持正规循环,加快施工进度。
3、选用成熟施工经验,合理组织和综合平衡各种资源,优化劳动组织,有计划、有重点地组织人力、物力和财力,确保各项经济技术指标的全面实现。
4、施工方案安全可靠、工期科学合理。积极改善工作环境和劳动条件,提高劳动生产率,做到安全、文明施工,确保修复施工快捷高效的完成。
5、针对本工程的特殊性,做到技术可靠、经济合理、可控性好、可操作性强、关键点清晰、预防及应急措施齐全可靠。
6、坚持安全生产和文明施工,实现标准化管理,实现安全“两无”无重伤、无死亡的管理目标。
三、编制依据
1、《工程施工合同》、《板集煤矿风井井筒地质柱状图》、《板集煤矿风井井筒井壁结构图》;(图纸号S1406-118XF-1)等其他相关资料;
2、《煤矿建设安全规范》(AQ 1083-2011);
3、《煤矿安全规程》(2011年版);
4、与本工程有关的现行国家法律和行政法规;
5、《煤矿井巷工程施工规范》(GB50511-2010);
6、《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010);
7、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》(MT5009-94);
8、《煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》(煤规字1999第34号);
9、与本工程有关的国家及部颁现行国家标准、规范,行业或地方标准、规范;各种技术规范、规程、规定等。
四、安全管理目标
无重伤、无死亡,实现文明施工。
五、工程质量
符合《煤矿井巷工程质量验收规范》及验收评定标准。
第一章 工程概况
1.1 概述
国投新集能源股份有限公司板集矿井,位于淮南煤田西部的利辛、颖上和阜阳三地交界处,行政区划隶属利辛县胡集镇境内。井田北距利辛县约25Km,南距颖上县约30Km左右,交通十分便利。该矿井由煤炭工业部合肥设计研究院设计,设计生产能力为300万t/a。,主、副、风三个井筒设在同一工业广场内,工业广场内地势平坦。采用立井开拓方式,井筒表土段及风化基岩段采用钻井法施工,基岩段采用钻爆法施工。
其风井井筒基岩段及相关硐室工程由中煤三建二十九工程处承建,根据板集煤矿建井综合规划,风井井筒落底后,对风井进行了临时改绞装备。
2009年4月18日10时15分,该煤矿副井发生突水事故,大量突水携带大量泥沙在淹没井下大巷后并将副井及风、主井井筒基本淹没。突水事故造成风井井筒内的临时改绞装备损毁严重,风井井壁、井下巷道及施工设备损毁情况不明。
突水事故发生后,矿方积极应对,迅速组织国内外有关专家对副井突水的原因以及采取的应急措施进行的讨论,并及时成立专家指导组负责专门研究治水复矿措施。专家指导组在充分分析研究突水原因、突水过程和工业广场地面变形的基础上提出了“抛填——注浆—冻结—排水—清淤—修复”的治水技术路线。
目前板集煤矿主、副、风三井筒的治水建设工程进展顺利,第一阶段:三井探注工程施工;第二阶段:三井井筒冻结工程施工;第三阶段:2011年底三井进行排水清淤工程。风井井筒于2011年12月份排水、拆除井筒内原有设施等,2012年2月26日排水完成并开始进行清淤和拆除工作,2012年9月25日井筒内原有设施拆除完成,井底水窝清淤结束。根据矿方9月22日会议精神,决定对三井进行修复工作。
1.2 井筒技术特征
风井井筒技术特征见表1-1
序号
项 目
单位
数 量
1
井口标高/井底车场标高
m
+27.500/-734.62
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