电气设备过负荷经济解决方案.docVIP

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电气设备过负荷经济解决方案

电气设备过负荷经济解决方案   【摘 要】通过对事故的原因分析,供电线路发热的解决方案及相应经济效益的思考。   【关键词】无功补偿;谐波;功率因数;过负荷   0.引言   随着电力系统的不断发展和用电负荷的不断增加,越来越多的非线性负荷接入电网,电力系统中的谐波及闪变问题越来越来突出。   中国重汽济南桥箱公司冲焊车间西中频炉铝制母线近期频繁短路。8月11日、8月20日、9月5日连续发生3次短路故障,母线温度长期维持在60-80℃之间;工作状态仪表显示最大相电流1400A以上;多次频繁故障严重影响生产,故提出相应方案,效果明显且具有值得推广的经济效益。   1.故障原因及对策   1.1故障信息收集   配电室:变压器容量2000KVA,组别DYn11;集中补偿800KVAR,低压供电线路出现:东中频、西中频、压力机、照明。   设备:750KW中频电源,中频出线电压500V,额定电流1500A   供电线路线路:额定电流1600A密集型硬铝母线,80米4(4*185+1*95)电缆20米。   满负荷运行经集中补偿后功率因数0.85;故障线路cosψ=0.66,仪表显示三相最大电流1400A以上。   钳形万用表测量故障线路电流互感器电流2-9A不等。(互感器变比4000/5)   最近3次故障均为相间短路,分布于不同段间,但故障点均位于连接器附近,短路发生之前温度长期超过60℃。   拆解故障母线:母线主要采用1mm厚聚四氟乙烯定向薄膜作为绝缘材料,为密集型封装;灼穿点附近绝缘薄膜板结、碎化。   整改前三相电压、电流值:A:227V, 1406A B:227V, 1391A C:226V, 1421A   故障发生前故障点附近温度:故障点一:72℃;故障点二:74℃;故障点三:73℃;故障点四:69℃。   1.2故障分析   谐波不仅导致电气设备寿命缩短、网损加大、系统发生谐波谐振的可能性增大,亦会引起电气设备绝缘寿命的缩短,进而发生相地或相间短路故障。   由于故障线路为实心板质铝材,而本段母线设计电流额定值偏小。谐波的集肤效使电流集中在导体表面流过,造成线路额定电流的 “过负荷”,进而影响运行母线温度升高,停机后母线温度下降产生热胀冷缩效应,连接片松动,加剧温升攀高,随着时间推移绝缘老化加速,伴随着压力机的震动,部分板结绝缘薄膜脱落,最终导致短路故障发生。   4000/5互感器经钳形万用表检测后数据为3-9A,9A这一数字跟互感器的额定电流有出入,众所周知互感器一次侧通过范围内的任意电流,二次侧电流值应保持在5A以内,而测量数据显示9A,初步推断为谐波干扰测量结果;采用带有屏蔽功能的检测设备后测量数值稳定在5A以下,而仪表所带互感器变比已被锁死,故受谐波影响不明显,显示数据可用,经精密电能质量分析仪测量误差在允许范围内。   1.3解决方案思路   由于该段线路发生多次短路故障,灼伤点经打磨,母线截面积减小,相应载流量下降,只能削减谐波的同时增大线路载流量或降低线路电流。   增大线路载流量:线路更换为2000A以上硬母线。优点是过载能力强、有利于后期扩容;缺点是开关容量需与母线容量匹配、投资大、施工周期长,整改费用45万左右。   滤除谐波、降低线路电流:安装就地补偿部分消谐设备。降低了线路实际通过电流,削减了主要谐波量。优点是投资小、便于安装;缺点是增加维护量、有一定风险(如不随中频设备同时开启或故障,此段母线回到事故前隐患状态),整改费用8万左右。   2.方案分析   从经济与实际效果角度,应选择滤除谐波、降低线路电流方案,安装就地补偿部分消谐设备,以消除3次及3的倍数的谐波为主,设备全开补偿功率因数至0.8-0.9即可。   2.1计算方法   功率因数从0.66提高至0.9以上;按照公式Q=√3*U*I*sinΦ;S=P/cosΦ;Q=P*tanΦ计算。   补偿容量缺口约为500KVAR,由于设备为间断性负荷,所需无功补偿量在持续增长至最高点后,随着处理件的推出,负荷降低,相应的所需补偿量开始回落,故只要保证满载运行时cosψ=0.9即可。故采用分组试211的投切方式:在中频炉启动时将第一组200 Kvar电容器组投入,保证在启动到加载过程中保持在较高值;随着负荷增大,系统会根据情况自动将第二组第三组150Kvar电容器组陆续投入,使系统始终保持在适当功率因数值之内。   2.2设计要求   (1)应满足国家、行业的相关标准的要求,具备“五防”的要求;(2)铜排的连接部分必须搪锡;(3)各母线的连接应良好,绝缘支撑件、安装件及其它附件安装应牢固可靠;(4)每段母线上的两台电容器柜一套自动补偿仪同时实现自动、手动功能;(5)电容器装置

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