浅谈锅炉过热器结焦与爆管原因分析及措施.docVIP

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浅谈锅炉过热器结焦与爆管原因分析及措施

浅谈锅炉过热器结焦与爆管原因分析及措施   【摘 要】本文介绍了锅炉高温过热器结焦导致过热器发生大面积爆管的案例,通过分析,找出导致爆管的原因,并通过改造锅炉燃烧器、更换蒸汽吹灰器、调整煤粉细度和进行空气动力场的模化试验,避免爆管事故的再次发生,确保锅炉稳定运行。   【关键词】锅炉;高温过热器;结焦;爆管;措施   广汇新能源有限公司动力站4x600t/h锅炉是由华西能源股份有限公司设计制造的。锅炉型号为DGJ600/9.81-Ⅱ3,自然循环汽包炉,燃烧器四角布置切圆燃烧,固态排渣,设计煤种为褐煤。在#1锅炉运行四个多月后,锅炉高温过热器发生了大面积爆管的事故。锅炉停运后,对#1炉进行了全面检查,检查发现:高温过热器管束的迎风面上粘有很长的灰焦,高、低过热器之间积有大量的积灰,见图1;高温过热器爆管破口处呈刀刃状,最薄处约0.15mm,破口是纵向分布的大裂口,长约26mm,最宽处约7.0mm,破口周围有大面积磨蚀现象为刀削状,见图2。   目前,各国有着不同的指标判别煤的沾污性能,这里以德国EVT公司采用的计算公式来说明此煤种的沾污性能。此公式考虑了煤中硫含量的大小对沾污性的影响。实验表明:煤中含硫量的增加与受热面沾污加剧成正比关系。公式如下:   当Kv值小于4时,沾污较轻;当Kv值大于4时沾污较重。此煤种S含量的变化区间在0.19~0.96之间,Kv值在2.26~4.72之间,故对锅炉受热面沾污影响较大,造成锅炉在较短时间内使高温过热器处形成粘结性积灰,当高温过热器管排之间结渣和积灰封堵了大部分的烟气流通截面后,则在水平烟道方向形成了烟气走廊,造成烟气流速大于设计值,烟气流速增大时,飞灰颗粒对管壁的撞击力、冲刷力加大,磨损加快。我们知道,飞灰磨损量与烟气流速的三次方成正比,即烟气的流速增加1倍,磨损速度增加7倍。由此可见,烟气流速对高温过热器受热面的磨损起决定性的作用。锅炉飞灰对受热面管壁的磨损大大加剧,使高温过热器处管子磨损严重,受热面管壁变薄,终于承受不了工质的压力,而发生爆管,泄漏的蒸汽又呲薄了管壁,最终导致大面积爆管的发生。   2 锅炉吹灰器选择不当   此锅炉过热器段吹灰器选择的是脉冲吹灰,它是利用乙炔和空气按一定比例混合爆燃所产生的冲击波清除积灰,这种吹灰器对松散的积灰吹灰效果好些,对粘结性强的灰吹灰效果较差。因锅炉燃用煤种灰熔点较低且碱金属含量相对较高,当受热面发生粘结性强的积灰时,脉冲吹灰无法清除积灰,灰沉积在过热器管壁后表面粗糙度增加,更有利于灰的粘结。   3 煤粉细度控制不当   由于此煤种挥发分较高,容易着火且燃烧稳定,锅炉运行初期,将煤粉细度R90控制在20%左右。由于煤粉细度较细,一次风压控制较低,造成煤粉气流与燃烧器喷口燃烧距离较短;锅炉燃烧切圆直径较大,使燃烧器周围和水冷壁受热面结焦严重,以致炉膛出口温度偏高,锅炉熔融状态的飞灰粘结在高温过热器受热面上,加剧了过热器结焦的程度与速度。   4 锅炉未作空气动力场试验   锅炉空气动力场试验是为了保证锅炉四角一、二次风风速在规定范围内,使四角来粉均匀,防止锅炉切圆偏斜而造成锅炉受热面结焦。但由于锅炉调试临近寒冬,此项工作没有认真执行,只简单地做了风机风量标定试验和四角二次风门开关试验。这也是锅炉受热面结焦的重要原因之一。   针对上述原因,采取的措施如下:   4.1 更换锅炉过热器段吹灰器   由于锅炉过热器段结焦用脉冲吹灰器难以清除,所以将脉冲吹灰器改为蒸汽吹灰器,并沿水平烟道高度方向布置三层,增加受热面吹灰的有效面积和强度,达到了很好的效果。在锅炉运行时,视高低过前后的烟气压力值,有选择的增加此段吹灰次数,保证烟阻在一定范围内,保证烟气流速在允许范围内,延缓过热器管壁磨损。   4.2 适当改变煤粉细度   锅炉经济煤粉细度一般按照R90=4+0.5nVdaf计算。   式中:n—煤粉的均匀性指数(取1.1)   Vdaf—煤的挥发分含量   此煤种的挥发分含量在39-53%之间,经济煤粉细度应在25-33%之间,考虑到此煤种燃烧特性,在锅炉运行中将煤粉细度R90控制在30%-40%,提高一次风压,适当延长煤粉气流与喷燃器的燃烧距离,缩小燃烧切圆直径,控制好炉膛出口温度。这样可有效防止和减缓锅炉过热器受热面灰粘接的程度和速度。   4.3 改造锅炉燃烧器   改造前锅炉燃烧器周界风的背火侧与向火侧比例为1:1,改造后锅炉周界风的背火侧与向火侧的比例为7:3,这样更有效防止一次风的风粉混合气流贴壁,同时也改善了水冷壁附近的氧化性气氛以减少水冷壁结焦,从而控制炉膛出口温度,防止过热器处灰粘结。   4.4 做好锅炉一、二次风调平试验   在锅炉冷态时,目测锅炉四角燃烧器标高一致,各喷口安装水

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