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六氟化硫断路器水分超标原因分析和处理对策
六氟化硫断路器水分超标原因分析和处理对策
摘 要:文章通过对110kV烽火台变电站110kV烽伯线1797断路器SF6气体的水分超标试验,进行了现场分析、处理及维修,并阐述了SF6断路器水分超标的原因及危害性,从而提前防范。在提高电气设备的安全运行可靠性的同时,消除安全隐患。
关键词:SF6气体水分超标;原因分析;控制措施;安全运行可靠性
前言
相比充油电气设备,SF6断路器具有重量轻、容量大、不需要维修或少维修,允许连续开断的次数较多,噪声低和无火花危险等优点,是传统的油断路器和压缩空气断路器无法比拟的。当SF6断路器内部气体水分较大时,断路器的绝缘性能就会降低,在电弧的高温或电晕下,分解产物经过水解而产生HF、SO2等有毒物质,腐蚀设备内部材料并且导致气体灭弧性能下降,严重影响设备安全运行。因此,需要严格控制SF6断路器内部水分的含量。
1 设备投运前SF6气体水分超标现状
110kV烽火台变110kV烽伯线1797SF6断路器为三相共体断路器,型号为LW36-40.5W/T,江苏如皋电气设备有限公司生产,具体情况如下表所示:
根据《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则GB/T 8905》要求,SF6气体电气设备湿度允许值如下表所示:
2008年8月,试验人员对110kV烽火台变电站110kV烽伯线1797 SF6断路器进行设备更换投运前检测,当日检测天气情况为雨后第二天,环境温度30℃,相对湿度75%,测试发现断路器内SF6气体湿度超过规程规定值,利用露点法做投运前SF6微水测试数据如下:
从上表可以看出,此台断路器内部SF6气体水分均已超标,为确保试验数据准确无误,试验人员经过多次反复测试,但试验数据变化不大,初步判断设备内部受潮。
为了排除仪器、检测方法、环境、人员等误差因素,我们在此后的两天,选用了不同仪器及人员,进行了重复测定,当日天气晴朗,环境温度36℃,相对湿度42%,进行了确认超标数据的准确性,试验数据如下所示:
从以上跟踪测试的数据可以看出,两次的试验数据均不符合《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则GB/T 8905》中设备投运前的要求,但是随着环境温度及天气情况的改变,试验数据有所下降,这表明环境湿度对SF6气体内部水分含量检测有较大的影响。
2 SF6断路器水分超标的原因
2.1 SF6断路器水分增大的途径大致分为以下几点:(1)新气中固有的残留水分。(2)安装充气过程中将水分带入SF6气体中。(3)断路器密封不良导致水分渗入。(4)断路器零部件、内部绝缘材料、外壳等吸收水分后释放部分水分到气体中。
2.2 为了准确找出试验数据超标的原因,高试班对此线路的断路器进行了投运前的交接试验,其中各项数据交流耐压、回路电阻、机械特性、动作电压、线圈直组均符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,由此可以判断高压试验此断路器正常。并且SF6密度继电器指示压力正常,没有发现漏气点。这表明断路器密封性能良好,内部绝缘合格,不是导致水分超标的原因。
2.3 为了排除设备出厂前新气存在固有的水分,我们查阅了设备出厂前和设备充气前新气湿度试验报告如下所示:
从上表中可以看出新气含水量均符合设备新气验收的要求,因此可以排除新装气体中存在水分。
2.4 排除了众多的因素,我们对当天设备安装充气过程的天气情况进行了怀疑,110kV烽伯线1797断路器充气时正好遇上雨后第二天,环境湿度较高,空气中所含水分带到了设备内部,虽然设备组装完毕后要进行充高纯氮气、抽真空干燥处理,但是附着在设备腔中内壁上的水分不可能完全排除干净。
2.5 由于试验当天环境湿度较大,试验仪器干燥处理时间不够充分,使仪器连接设备充气阀门的管头受潮,造成试验数据失真,也是导致超标的又一个要因。
3 受潮SF6断路器处理经过
随后检修人员对断路器内部气体进行回收,对断路器通过充氮气、高真空干燥处理,充装完毕24h后,对设备中气体进行湿度测量,若超过标准,必须进行处理,直到试验数据在合格范围之内,具体如下:
3.1 回收断路器受潮SF6气体。
在对断路器抽真空之前,工作人员将断路器内SF6气体回收,防止造成环境污染。工作人员在回收SF6气体时,应采取有效措施防止中毒措施,并设有专人进行监护。
3.2 断路器抽真空工作
抽真空排除断路器内的水分是利用断路器内部环境在负压状态下,迫使水分脱离绝缘件,并被抽真空装置抽走。保持断路器负压状态一定时间,使得水分充分脱离绝缘件,保证良好的干燥效果。
3.3 充入氮气可以干燥断路器并且测量断路器内部残留水分
干燥氮气充入断路器后,吸收断路器内部水分,并且水分随氮气排除
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