加强技术改造,提高流化床锅炉燃烧效率和效益.docVIP

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加强技术改造,提高流化床锅炉燃烧效率和效益

加强技术改造,提高流化床锅炉燃烧效率和效益   流化燃烧技术是在60年代发展起来的一种洁净燃烧技术。它的最大特点是燃料在炉内通过物料循环系统循环反复燃烧,使燃料颗粒在炉内滞留时间大大增加;直至燃烬。燃烧效率显著提高,不仅如此,循环流化床锅炉还具有适用煤种广、负荷调节性能好、灰渣综合利用性能好等一般常规锅炉所不具备的优点,因此得到了广泛的应用和推广,特别受到中小型热电厂的青睐。本文以某厂为例,论述流化床锅炉燃烧效率与经济效益的关系,以与同行共探讨。   流化燃烧是一门新的燃烧技术,需有一个认识和熟练的过程才能掌握其规律,在理论上尚有许多不成熟和不完善的地方,加之国内开发、研制的流化床锅炉,由于资金投入不足,开发力量分散,试验手段欠缺等因素的制约,新研制的锅炉推上市场后,必然会出现这样或那样的问题。经过不断的探索和实践,通过大量的技术改造和设备治理,逐步得以克服和完善,并取得较好的效果。      一、完善设备,保证锅炉的安全经济运行      1、解决结焦关,稳定运行周期。提高热电厂的经济效益,离不开锅炉的稳定连续运行。返料器结焦是流化床锅炉经常发生的问题,锅炉一旦出现结焦,轻则降负荷运行,重则停炉清理,少则一二天,多则一星期。本厂流化床锅炉运行的初期头半年时间,返料器结焦达高达8次之多,给本厂造成了极大的经济损失。经过多次的观察、分析和研究,终于摸清了结焦的原因:一是返料风量不足,造成返料不畅;二是煤中的细粉末过多,在燃烧过程中,大量的细煤末未经燃烧进入返料器中,在返料器中二次燃烧,造成高温结焦;三是煤种变化太大,未能及时发现和调整。   针对这一状况,采取了下列措施:   (1)加大返料风管的直径,增加返料风量,返料风管由原来Φ89mm更换成Φ133mm;同时将原设计150度的返料热风改造成自然冷风,降低了返料器内温度,解决了返料器结焦的根本问题。   (2)稳定入炉煤种,改变燃料的颗粒配比,严格按照设计煤种和粒度要求配煤,降低细煤颗粒所占的比例。保持较理想的粒度级配,使炉内有均匀的温度场。   上述改造完成投入运行后,再没出现因返料器结焦造成停炉的现象,从而保证了锅炉运行的稳定性。   2、解决断煤问题。投产初期,本厂发现该炉多次出现燃煤在落煤口堵塞的现象,造成断煤,严重影响锅炉的安全经济运行。经过观察发现问题:一是出在给煤口的转弯角度上,由于角度接近垂直,一旦煤湿,绞龙会在给煤口处堵塞,根据以上情况本厂调整了给煤口角度,由直角改为斜角度;二是播煤风采用二次风,在锅炉点火并炉期间,二次风并不投入运行,造成煤在点火期间经常在绞笼口堵塞。因此本厂把播煤风由二次风改为一次风。经过以上改造,煤的堵塞现象迎刃而解。      二、通过技术改造,提高锅炉运行的经济性      1、解决负荷难题   国产流化床锅炉存在的最根本问题锅炉蒸发量达不到设计值,在本厂情况更加严重,锅炉最高出力在72吨,平均出力在65吨左右,达不到其额定值,使锅炉的经济性受到严重影响。由于循环流化床运行工况的复杂性,影响这一问题的因素是多方面的。根据本厂实际情况,经过分析和论证,并向有关专家请教,本厂主要做了以下几点来解决锅炉的负荷问题:   (1)增加物料循环灰量,提高旋风分离器工作效率。   在运行初期,由于缺乏经验,对燃料的粒度级配要求不甚严格,致使燃料中粗颗粒占有的较大比例,细颗粒的份额较小,造成锅炉下部燃料燃烧时放出的热量不能及时被受热面吸收,使锅炉带负荷能力降低。问题发现后本厂及时调整入炉燃料的级配,使之达到或接近设计值。调整后炉膛内的温度场趋于更加合理,从而使负荷率大大提高。    (2)锅炉辅机选型不合理。流化床锅炉能否正常运行,不仅是锅炉自身的问题,锅炉附机和配套设备是否满足流化床锅炉的要求也会产生较大影响。本厂锅炉附机就存在这种问题,在最初设计、安装时,送风机选型较小,一次风量不足,起不到较好的扰流作用,物料得不到充分的混合;而且由于风量不足,在燃烧室密相区缺乏足够的氧量,锅炉的温度场分布不均匀,使锅炉带不上负荷。经过制造单位、设计单位和济南锅炉研究所共同会诊,调换了风机后,问题行以顺利解决。   通过以上改造,锅炉的循环灰明显增加,内部的温度场趋于均匀,锅炉的平均出力达到75t/h左右,达到或超过了额定负荷。提高了锅炉的经济效益。   2、降低锅炉的磨损,延长锅炉的使用寿命   循环流化床锅炉的磨损问题,一直是困扰流化床锅炉经济运行和进一步发展的关键问题。锅炉的磨损与固体物料浓度、速度、颗粒特性和流道几何形状等密切相关,流化床锅炉与常规锅炉相比,其炉内物料浓度要(下转第43页)(上接第41页)高出几十倍到上百倍,流化床锅炉的磨损要比其它类型锅炉严重的多。从磨损的部位来看,主要是炉膛内密相区水冷壁

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