地下水源点自动化改造项目分析和实践.docVIP

地下水源点自动化改造项目分析和实践.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
地下水源点自动化改造项目分析和实践

地下水源点自动化改造项目分析和实践   摘 要 本文结合地下水分布式水源点采水车间自动化改造项目实际过程,对改造工程中的项目规划、现场施工管理、技术要点与难点进行分析与论述,重点介绍了该自动化改造项目实施过程中遇到的问题与解决办法。   关键词 自动化改造,信号干扰与接地,无线数据通讯,仪表与环境   中图分类号:TV213 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)22-0152-02   随着中国经济持续飞速发展,城市化速度越来越快,更多的城市人口对当地的供水服务质量提出更高的要求。为加快发展,满足日益增长的供水用户需求,水源厂启动自控改造项目,将原有手动控制供水系统全面升级改造为远程自动供水系统。下文针对项目设计、现场实施、调试试运行、系统优化等各环节的技术问题与要点进行探讨。   1 概述   污水厂自控改造项目主要包括以下方面内容:   1)采集水源采集及处理工艺流程与设备控制逻辑,以车间为单元建立远程控制站点。   自控改造项目需对每个工艺流程进行全面模拟,将其进一步转化为设备控制逻辑(即PLC控制程序),在此过程中,重点考虑整个控制逻辑的严密性与稳定性,能够实现长时间、不间断的无人值守目标。   2)新建过程控制仪表,为生产部门提供精确生产数据。   原有手动系统同时存在另一个问题:生产过程数据只能依赖人工巡检获取,成本高、时效性差;并且部分数据无仪表采集,如流量、压力等。本次改造项目彻底解决生产数据缺失问题。   3)实现生产数据的精确采集与统计的SCADA系统。   备用水源点自动化改造的核心功能是采集生产数据。通过分布式站点每间隔5秒一次的采集频率,管理人员可以使用SCADA系统轻松调出时间跨度为两年范围内的任意生产数据,该功能为生产管理提供强大的数据支持。   2 地下水源点自控改造项目介绍   目前,地下水源点100余口机井,作为地表水源供应的重要补充,为保障市区供水发挥重要作用。   地下水源点最小机井供水量约为80m3/h/口,最大机井供水量约为240m3/h/口,其工艺流程如下图所示。   图1 生产流程图   地下水泵采用配电系统均为20世纪90年代产品,不具备任何远程控制功能,工作人员巡检每一个车间都必须实地进行数据采集工作,而很多偏远地区的车间往往需要在路程中花费大量时间,水源点被迫长期处于巡检员工不足的状态,因此急需对备用井进行自动及远程控制技术升级。   自控系统更新改造方案按工艺流程及工艺特点而制定,根据工艺流程配置完整的压力、流量等检测仪表。从工程实际情况及生产管理要求出发,根据设备和功能相对集中的特点,控制系统选用PLC组成的控制系统,采用集中管理、分散控制的模式,设置数据采集及监控计算机系统。整个控制系统分为三级:调度中心监视系统、监控系统、车间本地监控系统。自控系统数据通讯网络采用GPRS远程通信技术,连接现场仪表和设备的数据传输既有常规I/O方式,也有Modbus串口通讯方式。主要(大型)机械设备的控制采用现场手动控制、就地HMI控制、中央控制系统控制的三层控制模式,控制权限由高到低依次排列。并在现场PLC站配置人机界面等设备。下面是一个典型车间的控制系统网络架构图:   图2 自控系统拓扑图   项目主要内容包括:   1)自控项目总体设计。   2)GPRS远程通讯线路测试。   3)控制系统设备(PLC、HMI)的硬件和软件(编程等)的采购、安装、编程及调试。   4)SCADA系统及中央控制室计算机监控系统的平台搭建和相关硬件、软件(编程等)的采购、安装、编程及调试。   5)生产过程仪表采购、安装及调试。   6)使用部门操作员培训。   7)过程仪表及智能电表数据的上传及管理。   8)无人值守车间的安防系统。   3 创建PLC控制逻辑   主要控制过程共有两部分,第一部分是地下井源水抽取控制。工艺流程为水泵启动后,管道内水位上升,挤占原管道内气体空间造成气压增大,排气阀开始动作排出管内多余气体,当水位上升至基本填满管道空间后,排气阀停止动作,源水开始在管道内正常流动;水泵启动延时一定时间后,开启电控阀门,管道中的水进入市政管网,此时开始正常供水;同时PLC将压力表上传的数值与系统中设定压力值对比,调用专用PID控制功能块开始调节变频器输出功率,使泵的出口压力稳定于目标值。   第二部分为次氯酸钠消毒系统控制。当水泵启动后,消毒系统的电磁计量泵(注射药液)同步启动;PLC通过获取药液流量值与进水流量值,计算出当前出水的次氯酸钠浓度,将计算出数值与系统中设定浓度值对比,调用专用PID控制功能块开始调节电磁计量泵工作频率,使次氯酸钠浓度稳定于目标值。   图3 典型工艺流程PID图  

您可能关注的文档

文档评论(0)

317960162 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档