沈营路底板大体积混凝土温差和裂缝控制施工组织措施及结果分析.docVIP

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  • 2018-10-09 发布于福建
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沈营路底板大体积混凝土温差和裂缝控制施工组织措施及结果分析.doc

沈营路底板大体积混凝土温差和裂缝控制施工组织措施及结果分析

沈营路底板大体积混凝土温差和裂缝控制施工组织措施及结果分析   中图分类号: TV544+.91 文献标识码: A 文章编号:   工程概况   工程概述   首创沈阳沈营路项目二期工程位于沈阳市浑南新区,紧临沈阳奥体中心。   总建筑面积约7.6528万平方米,共4栋高层住宅楼,均为钢筋混凝土剪力墙结构,其中4#5#7#三栋34层楼,建筑高度为99.200m;6#楼为24层楼,建筑高度为70.200m;均为地下二层结构。   基础为筏板基础,混凝土强度等级为C30,抗渗等级为S8级。6#楼筏板厚度为1400mm,4#5#7#楼筏板厚度为1700mm,筏板面标高为-6.25m。   4栋楼底板实体最小几何尺寸均大于1000mm,并为大体量混凝土,故底板混凝土为大体积混凝土。   工程难点   1、混凝土温差及裂缝控制   浇筑过程中水泥的水化热较大,混凝土内温度应力较大,易使底板产生温度变形。   2、场地情况及周边环境   施工场地较狭窄,四栋楼的基坑相距较近,中间场地紧凑的布置了钢筋加工厂、材料堆场等。场地东侧与建成的融城时代毗邻,南侧与佰代宜居相邻,居民区与本工程相距较近,给文明施工带来困难。      2、大底板大体积混凝土施工设想   底板结构形式为1.7、1.4米厚筏板基础。4#楼底板方量约1400 msup3; ,计划布置2台汽车泵,16小时内浇筑完成。7#楼底板方量约1500 msup3; ,计划布置2台汽车泵,18小时内浇筑完成。5#楼底板浇筑方量约1100 msup3;,计划布置2台汽车泵,14小时内浇筑完成。6#楼底板浇筑方量约900msup3;计划布置2台汽车泵11小时内浇筑完成。   因7#楼底板厚度及混凝土方量最大,本工程以7#楼为例进行阐述。   3、底板大体积混凝土施工组织   3.1现场混凝土浇筑方案   7#楼底板混凝土浇筑时间为2010年8月15日早上6:00,投入2台汽车泵,取每台汽车泵浇筑混凝土的速度为44msup3;/h,预计完成浇筑时间为18h。   3.2施工准备   1、现场成立生产领导小组,负责协调大体积混凝土的制备和供应的各项组织事宜。   2、混凝土搅拌站的选择:经过仔细考察,选择泰丰搅拌站负责提供混凝土,并选择荣昌搅拌站为备用泵站。   3.3施工组织措施   1、混凝土供应措施   当混凝土供应量不及时,应适当减少分层的浇筑厚度或要求现场泵车降低混凝土的泵送速度,采取间隔泵送措施。   2、机械维护措施   现场配备机械抢修人员,全程跟班作业。   3、交通协调措施   选定较近、较畅通的路线,为运输混凝土的主路线,并协调好场边交通。   4、浇筑时间措施   在混凝土浇捣完75%左右比原来计划预计的时间要延长时,及时做好延长浇捣的后勤保障工作。   5、防雨措施   在施工前由专人收听天气预报,若预报有雨,在混凝土浇捣前,必须准备足够的油布、塑料布等。   6、夜间文明施工措施   (1)在浇筑混凝土前,由施工员到环境保护局申请夜间施工证明。   (2)在施工前一天向工地100米范围内的居民和单位张贴安民告示。   4、基础底板大体积混凝土裂缝控制措施   4.1大体积混凝土施工控制要素   大体积混凝土的施工,要从混凝土配合比设计、水化热的处理、浇捣工艺、施工组织、信息化施工及养护等方面进行控制。   4.2对混凝土配合比设计的控制   基础筏板混凝土级配为C30S8。要求搅拌站在配合比设计中,适量减少水泥用量,提高粉煤灰、矿粉含量,参加合适的减水剂、外加剂,减小水化热。   (1) 水泥选用矿渣硅酸盐水泥,水泥标号为32.5,水灰比不应大于0.6。   (2) 砼所用骨料必须清洁,骨料中不得混有活性材料,以免发生碱-骨料反应。   (3) 拌合水,一般饮用的自来水及洁净的天然水都可作为拌制砼用水,但污水、工业废水、ph值小的酸性水、硫酸盐含量(按SO4)超过1%的水,不得用于拌制混凝土。   根据以往施工经验,确定本工程大体积混凝土配合比如下:               水泥:选用32.5级矿渣硅酸盐水泥;   骨料:细骨料采用河砂。粗骨料采用碎石,其粒径5~25mm;   防水剂:底板中掺加YL综合外加剂;   粉煤灰:掺合料采用粉煤灰,掺量94Kg/m3;   水:采用净水拌合,水温25℃;   坍落度:160±30mm。   材料用量 水泥 砂 石子 水 掺合料 外加剂   分次(kg) 1.000 2.273 2.896 0.468 0.265 0.033   由主供料单位提供事先设计的混凝土配合比,经试配后出具试验报告,并报送设计认可

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