QC成果报告稳定一段炉温度,降低管排温差.docVIP

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  • 2018-10-09 发布于重庆
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QC成果报告稳定一段炉温度,降低管排温差.doc

QC成果报告稳定一段炉温度,降低管排温差

PAGE PAGE 8 QC成果报告:稳定一段炉温度,降低管排温差 前言 公司合成氨装置一段炉长期存在烧嘴偏烧,南北温差、管排温差大,一段炉温度缺乏稳定性,温度不受控等问题,在未对工况进行调整时,温度会自行变化50℃左右,使管排温差高达60℃。为彻底解决这一状况,合成车间转化岗位成立QC小组,应征了2010年9月21提出的《稳定一段炉温度,降低管排温差》这一 小组概况 云天化股份有限公司合成车间QC小组成立于2010年9月21日,小组共有成员有9人,其中工程硕士1人、本科3人、大专4人,中专1人。合成车间QC小组成员中有车间领导担任技术顾问,专业技术人员亲自参与,具备了扎实的理论功底和丰富的现场实践经验。 小 组 名 称 云天化股份有限公司合成车间QC小组 课 题 名 称 稳定一段炉温度 降低管排温差 成立时间 小组类型 注册编号 平均接授QC教育时间 2010年9月21日 现场型 2010045 ﹥100小时/人 小组成员具体情况: 姓 名 年 龄 文化程度 任 职 组内职务 接受QC教育时间 郭敏才 37 本 科 车间主任 技术顾问 180h以上 沈 军 43 专 科 车间副主任 指导实施 180h以上 张庆伟 41 工程硕士 车间副主任 组 长 150h以上 胡祥基 32 本 科 车间副主任 副 组 长 150h以上 梁宗平 34 专 科 车间技术员 组 员 150h以上 许志强 26 中 专 车间副班长 组 员 60h以上 王孝洪 25 专 科 主 控 组 员 60h以上 张林辉 27 本 科 主 控 组 员 60h以上 刘 薇 29 大 专 工艺操作 组 员 60h以上 选择课题 (一)从精益生产,提高设备安全、可靠性考虑 公司提倡精细化管理,致力于参数的优化控制,提高设备运行的可靠性,确保装置的安全、稳定、优质运行。公司一段炉烧嘴偏烧,温差过大会造成转化管局部超温,受力不均,严重影响转化管使用寿命。据美国科研院所资料显示,若转化管外壁温度高于设计温度50℃,则使用寿命将缩短四分之一 (二)存在问题 合成氨装置自2002年扩能改造以来,一段炉存在偏烧问题,造成南北温差、管排温差较大,主要表现在:一段炉炉管温度缺乏稳定性,在未对工况进行调整时,烧嘴出现偏烧,温度自行变化50℃,甚至温差高达60℃,造成一段炉炉管受力不均。这样会产生两大后果:(1)一段炉温度波动影响转化反应,使出口甲烷含量高达14.7%,装置消耗高;(2)炉管受热不均,热应力过大,会使其发生硬性弯曲,缩短炉管 (三)应征课题 经过多年对一段炉的跟踪调节、反复摸索,工艺人员收集了大量的数据和积累了丰富的操作经验,2010年9月小组成员应征了“稳定一段炉温度,降低管排温差”的QC课题。 设定目标 经过查阅历史资料,对比分析,最终小组讨论通过设定了以下课题目标: (一)一段炉温度稳定,在无外界因素干扰的情况下温度持续稳定,不会发生自行波动现象。 (二)控制一段炉温度均匀,将管排温差由目前的60℃降低到20℃ 提出方案 活动时间:2010.10~2011.3 解决思路:QC小组成员采取因素分析法,从一段炉结构及原理分析入手,一段炉辐射段由三大系统组成,即燃烧系统、烟气系统和原料气系统。在正常生产中,三大系统相互影响、相互制约,任何一个环节有问题都会导致温度异常。因此,我们分别从燃烧系统、烟气系统、原料气系统几个方面查找原因,同时也对操作人员的操作方法提出质疑。 原因分析 根据小组成员对提出的分析方案进行了试验和分析论证。 (一)燃烧系统: (1)一段炉风门 空气从一段炉南北两侧进入每排风道,每排风量由南北两个一次风门控制,每排风道里又安装有十六个二次风门,分别对应十六个烧嘴并助燃配风。风从烧嘴两侧进入,如果风量平均分配一次风门卡涩,定位不准,造成助燃空气一次配风不均,其燃烧效果肯定不一样。 (2)烧嘴类型 新烧嘴取消空气分布板,目前配风用160个二次风门调整,二次配风很难做到分配均匀。 (3)供风设备 鼓风机调速器卡涩,转速随蒸汽波动50rpm,不断影响助燃空气的稳定性(据计算50rpm波动空气减少量相当于19个烧嘴的空气过剩量)。 (二)烟气系统: (1)烟道墙设计 一段炉顶燃烧产生的的烟气自上往下流到炉底10排烟道,在烟道墙砌筑时留有烟道气进气孔,在中间8排烟道的每侧墙上开有88个进气孔,1号和10号烟道墙,仅在它们靠下集气管侧开孔176个。一段炉在筑烟道墙时,如果未严格按原始设计堆砌,开孔数目不均,在炉顶每个烧嘴产生烟气量相同的情况下,必然造成烟气的不规则流动,引起温度波动。 (2)烟道盖板砖损坏会导致烟气一定程度的偏流。 (3)

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