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灯泡贯流式机组受油器故障分析和处理
灯泡贯流式机组受油器故障分析和处理
摘要:近年来,我国灯泡贯流式发电机组得到了广泛的推广,随着科技水平的提高,技术不断更新,对其发展更是起到了推动作用。而在机组中,受油器故障一直是困扰技人员的一大难题。受油器虽小但却起到非常重要的作用,关系到发电机组的正常运行。
关键词:灯泡贯流式机组受油器结构分析
中图分类号:TM3 文献标识码:A 文章编号:
随着科技的发展与社会的进步,人们对于电的需求日益增加,灯泡贯流式水轮发电机组得到了很大的发展。而一直困扰技术人员的是受油器故障,影响到了发电机组的正常运行。本文通过在实际操作中对受油器出现的故障进行分析,总结出处理措施及检修方法。
一、受油器的功能结构
受油器是灯泡贯流式发电机组的重要组成部分,主要作用是传输和分配压力油,确保发电机组的正常运行,它对操作油管的运行起到一定的导向和稳定作用,还可以对操作油管的开、关腔压力油进行隔离密封,能够防止两腔高压油互窜。其结构如图所示:
1--上浮动环盖2--上浮动环3--浮动环座 4--中浮动环 5--中浮动环盖 6--桨叶上操作油管内油管
7--桨叶上操作油管外油管8--下浮动环盖9--下浮动环10--下浮动环座
受油器常见故障分析
在发电机组运行过程中,受油器常见的故障主要有浮动瓦异常磨损拉伤、受油器漏油量增大、浮动瓦烧瓦等几种,对机组的正常运行产生严重影响。
通过对受油器的拆装检修,从各级浮动瓦磨损程度及烧瓦次数来看,下浮动瓦磨损最为严重;其次是中浮动瓦;上浮动瓦次数相对较少,磨损程度也最轻。同时,小轴与三道浮动瓦的接触部位也会造成相应磨损,其中下浮动瓦位最严重。
下浮动瓦磨损会增大受油器的漏油量和甩油量,同时也会加大调速系统的耗油量,致使调速器压油装置小油泵频繁启动甚至不间断运行。具体而言,耗油量加大时,压油装置压力从4MPa降至3.8MPa所需时间将减到1.5min,小油泵启动至额定油压所需时间将延长到5min。
中浮动瓦磨损后,会增大小轴与浮动瓦的间隙,致使桨叶接力器两腔高压油互窜,出现接力器动作缓慢、抽动频繁等现象,从而使机组无法在自动协联工况下运行。而且当窜油量大时,还会出现桨叶操作困难的情况,降低调速系统的稳定性,严重威胁机组的安全运行。
三、某电站受油器故障分析及处理
在电站实际运行中,除了上述几种常见故障,还可能会出现其他很多问题,下面就以某电站调试过程中出现的故障为例,做一下分析。
某电站1号机组受油器出现漏油故障,通过对受油器漏油情况分析,并采取有效的方法进行消除,总结出经验,希望对受油器的安装和检修有所帮助。该电站为活塞动式转轮结构,其特点是对安装、运行与维护工作进行了优化,降低了人们的工作量,但容易出现密封不严的现象,留下隐患。
1故障检修过程
该电站1号机组安装调试后,开始进行启动试验;当手动开启调速器导叶以后,设备缓慢启动,最后达到额定转速;在设备运行一段时间以后,受油器后油箱出现温度升高现象,然后手动停机检查后发现是油箱上部出现了划痕;测量外操作油管与后油箱间隙为0.5mm。对于上述问题,可能产生原因为:一是外管摆度过大,转动时与后油箱相碰;二是后油箱与挡油环相碰。为让机组尽快发电,决定采取临时处理方式,在后油箱下端至中部加一块2mm的石棉垫,使外管与集油箱上部的间隙增大到1mm;同时将挡油环的端面用角磨机磨去1.5mm,立面磨去1mm,增大与后油箱的间隙。
再次手动开机后,发现异响依旧存在,而且漏油很大,机组手动停机检查。把受油器拆出,检查发现主要问题有4个:①后油箱与外管仍有干涉存在;②导向瓦的瓦面已发生严重的磨损,不能再使用;③受油器的回复轴与导向瓦、密封压盖底部有磨损的现象,证明回复轴摆向下部;④瓦盖与上游侧浮动瓦配合没有间隙,瓦盖与瓦把紧后,没有前后活动的余地,也失去了浮动作用,故而一直与操作油管发生摩擦,增大瓦与轴的配合间隙。
处理方法如下:①把后油箱取出加工。把后油箱与外管相碰的内圆车去1mm,使后油箱与外管的四周间隙达到1.5mm以上。②1号机受油器的导向瓦拆出,换上备品。③回复轴没有备品,用抛光机把磨损的回复轴抛光后继续使用;经过处理后,回复轴与导向瓦的间隙增大了很多,达到了0.3mm。并在回复轴与中操作油管连接处下部加一块0.1mm的铜垫,减小回复轴的摆度。④把上游侧浮动瓦端面上车床削去0.1mm,使浮动瓦I在瓦座内有活动的余地,产生浮动瓦的作用。把加工好的后油箱装上,组装受油器时,测量浮动瓦间隙,在0.07~0.09mm范围内,符合设计和规范要求。
受油器重新安装调整好后,再
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