资源综合利用电厂煤泥掺烧现状和探索.docVIP

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资源综合利用电厂煤泥掺烧现状和探索

资源综合利用电厂煤泥掺烧现状和探索   [摘 要]以某资源综合利用电厂1025t/h循环流化床锅炉为例,介绍了锅炉机组煤泥掺烧现状,通过对煤泥掺烧运行调整分析,探讨煤泥系统运行过程中出现的一些问题及解决途径,提高机组运行的经济性和稳定性。   [关键词]循环流化床锅炉 煤泥 掺烧   中图分类号:TM621.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)46-0091-01   前言   构成电厂发电成本中燃料费用占60%~70%,因此燃料的利用和节约直接关系到电力企业的经济效益。煤泥是煤炭洗选加工过程中排放的水煤浆进行脱水后的产物,如果按同等发热量计价,煤泥的实际售价远远低于原煤。循环流化床锅炉燃料适应性广,其独特的燃烧方式为大规模掺烧煤泥提供了可能,利用循环流化床燃烧技术燃用煤泥是一种新思路,有益于环境保护,提高能源的综合利用,大幅降低发电成本,提高电厂经济效益。   1 煤泥特性及生产概况   煤泥水份含量大于25%,料径小于0.5mm,Qnet.ar一般在9.0~11.0MJ/kg之间,由于颗料细、粘度大,贮存运输十分困难,特别是风干后易随风扩散,即占空间又严重污染环境。我国原煤入洗率在30%,每年的煤泥生产量数千万吨之多,特别是在一些矿区,煤泥销售不畅,以致大量堆积,利用问题非常紧迫。   淮北临涣中利发电有限公司四台循环流化床机组(2×320MW+2×330MW)分两期建设,2013年7月全部投产发电,配套的四台循环流化床锅炉均为哈尔滨锅炉厂生产,一二期锅炉总计配备20台煤泥泵。锅炉设计为煤矸石、煤泥、中煤三种燃料混烧,设计煤质配比为:矸石∶煤泥∶中煤=45%∶15%∶40%,是目前世界上已投运的掺烧煤泥量最大的大型循环流化床锅炉。   2 煤泥输送、泵送系统简介   选煤厂压滤车间生产出的煤泥通过电厂皮带输送机输送到煤泥仓中,煤泥从皮带输送机上落到料仓顶部的格栅从而进入料仓。滑架在仓底前后移动,覆盖整个仓底区域并将物料推入仓底的4个卸料开口,通过卸料螺旋物料进入小料斗,煤泥与水在小料斗下面的混合螺旋内混合,混合后的煤泥由混合螺旋送入泵中经煤泥泵、除杂装置、管道、喷枪进入炉膛密相区燃烧。   3 掺烧煤泥是锅炉本身需要   3.1 优质矸石洗选后水份在6%-8%之间,如果煤泥停用则要靠提高给煤线出力增加煤量,落煤口易形成积煤,需经常检查清理,增加了给煤线压力,带负荷困难。   3.2 锅炉燃烧工况得到改善,燃料细度降低,细灰量增加,可以提高锅炉上部差压△p2,保持外循环正常,△p2跟据锅炉负荷的不同正常控制范围在0.7~1.2之间,在无煤泥的情况下往往很难达到0.6,低的时候甚至只有0.2左右,锅炉运行不稳定,灰循环异常。   3.3 循环流化床锅炉在运行中要根据煤种情况调整床温,通过对燃用煤种含硫量的测定选择 最佳床温在850℃~900℃时脱硫效果最好,而无煤泥掺烧情况下,床温会在900℃以上,烟气SO2含量较难控制。   3.4 降低了炉膛内及尾部受热面烟尘中灰粒的直径和粒度,减轻了对承压部件的冲刷,锅炉承压部件磨损大大降低,   4 掺烧煤泥过程中出现的问题及解决方法   由于300MWCFB锅炉机组大量掺烧煤泥在国内外缺少成功经验,同时,煤泥输送及泵送系统在设计上存在不足,从2009年4月23日煤泥系统试运行以来,在连续稳定运行方面出现许多技术难题,这些问题对锅炉运行安全及大量掺烧煤泥产生较大影响。   4.1 煤泥输送系统问题   选煤厂输送皮带与电厂皮带不匹配,选煤厂皮带宽1.2米,电厂0.9米,在带煤泥过程中电厂侧皮带负荷过重,经常出现砸停、跑偏、撒煤泥现象。2013年输送系统改造中皮带进行了加宽处理,通过技术改造将皮带式更换为埋刮板式,提高了设备可靠性。   4.2 煤泥仓口堵煤泥问题   埋刮板机头部落料堵塞,被迫拉停皮带停止带煤泥,进行清堵,造成煤泥泵降出力甚至停泵,现将#1、#2煤泥仓上部均增加设置一落料口,同步增加安装一电液闸板门,煤泥下落点增加,降低堵塞几率,另外割除原仓口隔栅,煤泥直接落入仓中,基本上杜绝了仓口堵煤泥现象。   4.3 煤泥枪运行过程中频繁堵塞与磨损问题   煤泥投运初期煤泥枪经常出现严重堵塞现象,采用原设计的冲洗水系统效果不佳(多数情况下冲不通)。通过技术攻关与落实,这个问题基本得到解决。主要解决方案如下:   4.3.1 对煤泥枪水冲洗系统进行改造   每台煤泥枪加装一套压缩空气吹扫风管路。停炉前或煤泥枪停用前先用水冲洗,然后再用压缩空气吹扫,既能防止水冲洗过量影响炉膛燃烧工况,又能有效地将煤泥枪管内挂壁煤泥吹尽。   4.3.2 煤泥枪防磨问题   由于煤泥枪位于炉膛密相区下部,为易磨损区域,加之

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