京沪高速铁路CRTSⅡ型轨道板外观质量的研究.docVIP

京沪高速铁路CRTSⅡ型轨道板外观质量的研究.doc

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京沪高速铁路CRTSⅡ型轨道板外观质量的研究

京沪高速铁路CRTSⅡ型轨道板外观质量的研究   摘要:用于CRTS II型无砟轨道系统的轨道板称为CRTSⅡ型无砟轨道板(以下简称轨道板),轨道板的制造是Ⅱ型无砟轨道系统技术的关键,制造工艺与传统混凝土制品存在较大差异,且在国内无相关生产经验可借鉴。通过消化、吸收博格公司转让技术资料,中交二公局苏州制板场对轨道板的制造工艺(尤其针对关键、特殊工序)进行了系统的试验和研究,通过试制试验板、小批量试生产及大批量正式生产三个阶段的摸索和总结,全面实现轨道板制造工艺的标准化、工厂化、规模化、国产化,逐步形成完整的制造工艺及生产组织的管理体系。   关键词:CRTSⅡ型轨道板、外观质量分析、防范措施   中图分类号:U45文献标识码: A 文章编号:   1、预裂缝处肉眼可见裂纹   问题描述:毛坯板在脱模时,由于采用的真空吸盘是4个吸盘,起吊点受力不均匀,通常在第5个预裂缝处出现肉眼可见裂缝;脱模后放置在静停台座上四点存放,受到板体自重及温度影响,在预裂缝处会有部分肉眼可见裂缝出现。   问题分析:脱模起吊工具需要改进;环境温度差异影响,砼内的水泥在水化反应中发散出大量热量,使砼升温,并与外部气温形成一定温差,从而产生温度应力。其大小与温差有关,并直接影响到砼的开裂及裂缝宽度。   防范措施:对原有设备进行改进,增加两个吸盘,采用6个吸盘的真空吊具进行轨道板脱模,解决了脱模时因受力不均匀而产生的裂缝问题;脱模后及时进行覆盖,延长在室内静停时间,缓解温差产生裂缝;对出现的裂缝用水泥进行人工修复;只要裂缝宽度在0.2mm以内是允许的。   2、承轨台部位表面缺陷(气孔、粘皮、麻面)、侧面气孔问题   问题描述:毛坯板承轨台部位表面出现气孔、粘皮、麻面现象,侧面存在气孔现象,影响外观质量。   原因分析:模具清理不干净,布料、振捣工艺不成熟。   防范措施:首先,必须将模具清理干净,无残留物;其次,要将脱模剂按照1:1比例均匀喷涂在模具表面;关键是要严格控制混凝土的坍落度,尽量保持坍落度在165~175mm范围内,分二次布料三次振捣:第一次布到上层网片位置(埋住套管),振捣70~80秒左右; 第二次布到侧隔板齐平位置,振捣70秒左右;第三次再补振40秒左右。这样可以达到气孔少、无粘皮、麻面、振捣密实的效果。当坍落度大于175mm时可以适度减少每次的振捣时间;当坍落度小于165mm时可以适度增加每次的振捣时间;振捣经验为表面有少量气泡冒出为准。   3、底面边缘破裂或混凝土脱落   问题描述:起吊侧隔板时,轨道板底面边缘混凝土破裂、脱落。   原因分析:起吊侧隔板时间把握不好;混凝土拌和质量不稳定。   防范措施:首先要不断总结施工经验,严格掌握起吊侧隔板的时间,一般夏季大约在混凝土浇筑完成后4-5小时进行,冬季大约在混凝土浇筑完成后6-7小时进行;此时间段起的侧隔板在脱模后外观光滑,无色差,无边缘破裂、脱落现象。当然,关键还要根据混凝土的工作状态及温度来判断,一般在混凝土面刚刚泛白时起吊侧隔板时机较好;其次混凝土施工时坍落度不能过大,否则会在振捣后砂浆上浮,在起吊侧隔板时强度不足,容易破损。   4、外观表面颜色不一致,有油污   问题描述:毛坯板在脱模后表面颜色不一致、有油污现象,影响外观质量。   原因分析:模具未清理干净,脱模剂使用不当。   防范措施:首先要在脱模后将模板用抹布仔细擦干净,要面面俱到,进行模具清理的人员一律要采取防护措施,穿戴鞋套,严禁污染模具;其次要用1:1比例的脱模剂,对模具进行均匀喷涂两遍。灌浆孔、端模部位要用1:0.5比例的脱模剂,人工均匀涂抹,可以解决外观颜色不一致、油污问题。   5、漏浆   问题描述:在Φ5、Φ10、端模及侧隔板与模板结合处有漏浆现象。   原因分析:模具结合面有缝隙   防范措施:在两个模板中间挡板处以Φ10预应力钢丝为界上、下各贴一层4cm宽的单面胶带;在Φ5 “V”型槽缝隙处,端模缝隙处用快干胶密封,有效解决了漏浆问题。   6、轨道板厚度控制   问题描述:毛坯板厚度要求是200mm,偏差要求是0~+5mm,有不符合要求现象。   原因分析:模具加工不精确,布料机操作手未掌握布料基准。   防范措施:由于模具加工不标准,没有准确参照物做基准。采取厚度跟踪自检制度,每次脱模逐块进行厚度检测,指导布料机操作手布料,每次布料以模具边缘振捣密实后有少许混凝土浆溢出为基准,这样就可以保证板厚度严格控制在200~203mm之间,在合格范围之内。   问题描述:接地端子平面位置偏差要求是±5mm,有不符合要求现象。   原因分析:焊接位置不准确,模具尺寸不准确。   防范措施:首先将钢筋胎具上接地端子位置校正准确,其次在模具上将

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