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- 2018-10-28 发布于福建
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油房庄油田老区井筒治理技术的研究及效果评价
油房庄油田老区井筒治理技术的研究及效果评价
摘 要:随着油房庄油田老区块进入开发后期,井筒状况逐年恶化,严重影响了油田正常生产。本文对老区井筒状况进行了分析,对井筒治理新工艺进行试验评价,提出了井筒治理新技术,现场实施后取得了良好的经济效益。
关键词:老区 井筒 治理 工艺 技术
一、前言
随着油房庄油田老区进入开发后期,综合含水上升,结垢、腐蚀、偏磨日趋严重,井筒状况恶化日渐突出,严重地影响了油田正常生产。2011年老区开井数占全区24.85%,而老区检泵占全区57.83%,老区平均单井检泵井次达到2.02次/(年.口),严重影响油房庄油田生产及成本控制,制约了油田的发展。
二、老区现状
1.井筒概况
1.1井筒腐蚀
油房庄油田老区油井腐蚀现象严重(图1),腐蚀井高达65口,生产层位多为三叠系长1油藏和侏罗系延9延10高含水油井,由于污水回注,地层流体中腐蚀性介质的含量比其它区块高。腐蚀主要为内腐蚀,以点蚀形态为主;腐蚀成分主要是溶蚀性的CO2和H2S腐蚀。
1.2井筒结垢
造成油井结垢的原因是多方面的,有互不配伍的混合地层水在温度、压力等条件变化后发生结垢;也有地层水自身对温度和压力的不稳定而发生的结垢。油房庄油田老区结垢主要集中在有温度、压力变化的部位。从结垢的垢型分,主要为碳酸盐垢(碳酸钙)。
1.3井筒偏磨
1.3.1井斜影响:油房庄老区98%以上为定向井,由于井斜,使油管发生弯曲,油管与抽油杆接触,产生摩擦(如图1和图2所示)。
1.3.2综合含水影响:根据研究资料表明,油井含水上升对杆管的摩擦系数和磨损率具有显著影响:当油井含水小于70%时,摩擦系数处于0.06~0.13之间;当含水在处于70~80%之间时,摩擦系数在0.13~0.25之间;当含水超过85%,摩擦系数保持在0.25左右,显然,油房庄老区高含水导致了杆管偏磨程度的加剧。
1.3.3生产参数影响:在实际生产中,冲次的高低代表抽油杆的磨损次数。当生产参数采用短冲程、高冲次时,偏磨的部位相对较小,摩擦次数频繁,磨损较为严重,抽油杆容易造成偏磨断脱; 油房庄老区由于单井产液量较高,平均冲次较大,增加了摩擦频次,加剧了管杆偏磨。
三、老区综合治理技术应用
1.防腐技术
1.1油井缓蚀剂:MH-46缓蚀剂具有优良的缓蚀性能,可在金属表面形成一种致密薄膜,使金属本体与腐蚀介质隔离开来,以达到保护金属、防止腐蚀的目的。目前全区31口油井倒加缓蚀剂(335L/5天),加药后缓蚀效果显著。
1.2防腐耐磨泵:老区124井口全部使用防腐耐磨泵,平均使用周期为195天,重复利用率为
58.2%。且配合使用不锈钢分体式凡尔罩,使用后由2010年凡尔罩断44井次,到2012仅发生凡尔罩断1井次,基本解决了凡尔罩断的难题,使用效果显著。
1.3双向保护节箍:双向保护接箍是一种表面喷涂有AOC-160合金涂层,具有良好耐磨损、防腐蚀、减缓油管磨损性能的抽油杆接箍。,已经在24口油井中使用1094件,使用后从上修情况观察,双向保护接箍表面光滑无腐蚀、无偏磨,目前最长使用853天,仍然完好无损,在抗腐蚀、偏磨方面明显优于普通接箍。
1.4高分子涂层抽油杆:该工艺在抽油杆表层使用高分子防腐涂层进行防腐,目前老区8口井(8688m)使用。检泵时发现该抽油杆具有很好的防腐蚀效果。
2.防漏失技术
2.1双固定球座:2012年老区检泵井中全部使用双固定球座,有效延长固漏周期,固漏由2010年34井次下降至5井次,效果显著。
2.2深井泵试压:严格监督深井泵检泵试压工作,每台深井泵必须达到20MPa方可合格下入,防止泵筒漏失。
3.防垢技术
3.1阻垢剂:SIB阻垢剂主要是膦酸盐与多种表面活性剂及助剂的复配物,可有效阻
止碳酸盐垢及硫酸钙垢的形成。老区进入高含水期,井筒结垢日趋于严重,对此采用井筒倒加SIB阻垢剂,实施化学防垢。老区目前倒加SIB阻垢剂的油井55口,加药量为62.5L/天,有效延长了结垢周期。
3.2沉垢筒:针对老油田井筒结垢严重,垢卡频繁的现状,加工改进沉垢筒进行防垢
卡治理,目前在11口井中使用,下入后无卡泵返工发生,有效减少了垢卡返工。
3.3固体阻垢器:该工艺主要将固体阻垢剂盛装于管柱内,随油管下入境内,在境内逐步溶解,达到井下加药目的。目前在老区使用7套,达到了一定阻垢作用,但盛装工艺主要以孔洞与液体解除,对于结垢严重井容易结垢将孔洞堵死,导致药剂无法溶解。
4.其他工艺
4.1简化层系,改善井筒状况:定31-7井开采层系为长11和长12,由于地层水不配伍导致井筒腐蚀结垢严重;
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