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矿井通风系统优化改造的研究
矿井通风系统优化改造的研究
[摘 要]结合井下实际情况,分析了制约通风能力的主要问题,并针对性地提出通风系统的改造优化措施,经优化改造后取得较好的效果,满足了矿井安全高效生产的需要,为其他矿井通风改造工作提供了合理、经济、科学的借鉴技术经验。
[关键词]矿井;通风系统;优化;改造
中图分类号:TD725 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)05-0162-01
1 矿井概况
某煤矿原设计生产能力为90万t,经改扩建后年生产能力达到了120万t。矿井井田共共含煤23层,目前主采煤层为1号和2号煤层。受井田开拓条件及巷道布置因素影响,矿井通风方式采用中央并列式与中央边界式混合通风系统、抽出式通风。矿井原总进风量3000m3/min,总回风量3100m3/min,等级孔I.8m2。井田中央的工业广场内布置3个井筒,即主井、副井、中央风井;在井田西部边界布置一个井筒为西风井。矿井的主、副井进风,中央风井及西风井回风。
随着矿井向深部延伸,煤层瓦斯含量和地温也随之变大,导致矿井瓦斯涌出量增加与工作环境温度升高,加之生产能力提升使设备机械化程度加大,矿井需用风量大幅增加,矿井原有通风系统捉襟见肘,供风能力严重不足,极大地制约了矿井的安全及正常生产,因此对矿井通风系统进行优化改造工作迫在眉睫。
2 通风系统存在问题及优化改造的必要性
随着矿井向深部开拓延伸,煤层瓦斯含量及地温随之增高,使得矿井瓦斯涌出量进一步变大,采掘工作面内温度逐渐增高,井下工作环境日趋恶化,需增加更多风量来排放瓦斯和给各采掘工作面降温;另外,矿井改扩建后生产能力提升与采掘设备机械化程度越来越高,各采掘工作面需用风量大幅增加,矿井对通风能力需求增强,但本矿井通风路线比较长,回风系统原有主要巷道断面小且巷道变形严重,通风阻力太大,受原有主风机机械能力所限制等因素,原有通风系统能力有限,与矿井安全生产的通风需求能力形成对立矛盾。为解决这一对立矛盾,对矿井原有通风系统的通风参数进行了全面测定,根据测定结果结合矿井巷道情况进行综合分析,认为矿井原有通风系统主要存在以下几个主要问题和制约因素。
(1)矿井主要风巷距离较长,巷道断面小、变形严重,导致通风阻力变大。本矿井主要回风巷道较长,四采区的主要回风道通风距离1600m,六采区的北总回风巷通风距离2000m。矿井原有主要回风道巷道断面较小,多在6-10m2之间,加之因矿井地压比较大,采用工字钢支护的巷道多数遭受破坏、严重变形,参差不齐的巷道断面导致矿井通风阻力变大。在以往进行的矿井通风系统参数的测定工作中,四采区回风道通风阻力测定结果为l980Pa,占中央风井通风系统总阻力的70.7%;六采区的北总回风巷阻力达2300Pa,占西风井通风系统总阻力的74.19%。两条巷道的通风阻力所占矿井通风总阻力的比重都非常大,据此数据分析得出,由于受主要回风道供风距离长、摩擦阻力大、局部阻力高,加上巷道变形等因素所影响,造成回风系统总通风阻力比较大,严重制约了矿井的通风效率。必须对巷道迸行断面扩大或维修来增加风流通过面积,减小通风阻力。
(2)随着矿井生产能力变化及机械化程度提高,矿井生产用风量大幅增加。矿井改扩建前,掘进巷道设计断面为8m2,改扩建后巷道断面增加到12m2左右,矿井开拓深度增加使煤层瓦斯含量增大,掘进时瓦斯涌出量大幅升高;另外改扩建后采掘机械化程度加深,掘进速度有所提高,也导致需风量增大。为保证掘进面的正常用风,每个掘进工作面掘进时所需配用风量由原来的200-280m3/min增加到500m3/min;同理回采工作面也因设计产量变大瓦斯涌出量有所升高,需要更多进风量来稀释瓦斯,每个回采工作面需配用风量由600-800m3/min增大到l500m3/min左右。此外,随着矿井开拓深度增加地温的升高,井下工作环境的温度也逐渐变高,为降低采掘工作面温度,改善工作环境,也需要更多的新鲜风流来降温。经计算,目前整个矿井总需配风量要达到8000m3/min以上才能保证矿井安全生产用风。
(3)主要通风设备陈旧、能力和效率比较低。随着时间的推移,风机机械性能不断下降,在之前进行的风机性能测试中,中央风井主要通风机有效率为68%、西风井主要通风机有效率仅为45.6%。随着矿井总需风量的大幅增加,原有主风机已经不能满足矿井安全生产用风要求,必须进行升级或更换。
(4)受小煤窑非法采动破坏影响,矿井漏风严重。该矿周边存在多个小煤窑,受小煤窑非法采动影响,现在西风井井筒多处变形,井壁浆皮跨落、支护遭到严重破坏,且该影响甚至延伸至地表导致西风井主要通风机房地基变形,已经影响到主要通风机的正常安全运行;另外,北大巷因受此影响不仅仅是巷道变形严重,且有裂隙与外部
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