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引风电机改变频经济效益剖析

引风电机改变频经济效益剖析   [摘 要]某发电厂引风机选型过大,为了降低生产成本多次对引风机叶轮切割改造,效果不理想。该电厂对引风机实施变频改造后,取得了一定经济效益。通过对引风机变频改造最初效益与运行效益分析,找出影响效益差距主要因素。   [关键词]引风机;变频改造;效益对比   中图分类号:TK223 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)05-0058-01   1.概况   引风机的作用是将锅炉中燃料燃烧所产生的烟气抽出,通过烟囱而排入大气。某发电厂2000年投产运行,每台炉均配有两台Y4-2×60NO.32F型引风机。该风机为双吸离心风机,采用双支撑双进气结构,配套250KW三相异步高压电动机。   2.存在问题   该发电厂投产后,由于设计引风机选型裕量过大,满负荷运行中风机入口挡板开度只能达到30%,引风机长期处于低挡板开度的小风量区域运行。如挡板开度较小,气流流速增大,扰动加大,当气流扰动与叶片固有频率相等时就会发生共振,加速叶轮裂纹产生及蔓延。该电厂由于风机入口挡板轴长期受力过大,多次出现疲劳断裂情况,同时由于挡板开度过小,节流损失较大,增加了引风机单耗,工作效率低。   3.初期改造   为了解决上述问题,该电厂在2003年对引风机叶片进行切割,叶片外轮由3200mm切割为3040mm,切割量160mm(直径方向)。挡板开度可达到40%,仍有较大余量。   2006年10月更换引风机叶轮。改造后的引风机型号Y5-2×59-1NO.29F。叶片型式由后弯式改为直板式,叶轮直径为2900mm,叶片由16片改为10片,叶轮中盘为锯齿形,并对集流器、风室的蜗舌部分进行改造,但引风机电流无明显变化。次年2月又再次切割叶轮叶片,切割后直径为2700mm。切割虽取得一定节能效果,仍达不到预期目标。   4.改变频方案确定   在多次对引风机叶片切割均不能达到预期节能效果情况下,该电厂转换思路决定从改变引风机电机转速来控制引风机风量,这样可以使引风机在各种工况下均能获得较高效益。   调节电机转速可以选择液力偶合器调速和电动机变频调速两种方案。?液力偶合器是通过控制工作油液动量矩变化,来传递电动机能量并改变输出转速。采用液力偶合器调速,电动机转轴和负载分别连接到液力偶合器,电动机仍然由电网供电,全速运行。如果采用变频调速,电动机转轴与负载直接相连,电动机不再由电网供电而是由变频器供电,变频器通过改变电动机供电频率来改变电机转速。两种方式的效率曲线不同,随着输出转速降低,液力偶合器的效率呈正比降低,而变频器在输出转速下降时效率仍然较高。   该电厂排粉机、给水泵等高压电机采用液力偶合器调速。从运行经验看,其设备维护量大,节能效果有限。如果引风机采用液力偶合器调速,在改造过程中需要改动引风机基础,改造工作量大,一般很难在一个C级检修周期内完成。   在充分对比调研基础上,该电厂最终采用电动机变频调速的方式对引风机进行改造。采用IGBT单元直接串联6KV高压变频器进行调速。由三组刀闸组成旁路刀闸柜,刀闸之间具有相互闭锁的功能,通过控制刀闸合断实现引风机在变频和工频状态间切换。   为了降低变频器造价,在选择变频器容量前,对引风机所需最大功率进行测试,并在此基础上选择输出功率为1250kW的变频器。变频改造实施后可实现相当宽的频率范围内无级调速,并且在全范围内具有优异的效率和功率因数特性。   5.变频改造情况介绍   5.1 位置选择   在位置确定原则上应尽量靠近设备,节约敷设电缆成本。每套高压变频器由8面盘柜组成,占地面积大。考虑到后续设备改造,变频器室面积应预留将来其它设备改造容量。   5.2 改造工作   变频改造工程包括:电缆敷设、盘柜安装、DCS逻辑修改、整体联调试运。整个工程可以随机组C级检修进行。   5.3 改造后试验   变频器静态试验;变频器带引风电机试验(不含机械部分);变频器带引风机带负荷试验。试验中变频器空载和带载运行中会出现模块过压告警,需要重新设定参数。   5.4 谐波测试   改造投运后测试6kV厂用电电压总谐波畸变率为0.87%,满足国标要求3.0%。   6.最初效益分析   该电厂为200MW双抽供热机组,现以#12炉甲引风机为例进行分析。   6.1 改造效果对比   #12炉甲引风机变频改造后效果明显:发电机负荷在200MW时,引风机工频、变频功率分别为722.45KW和383.26KW;负荷在180MW;功率为679.22KW和409.86KW;负荷在160MW,功率为646KW和406.56KW;负荷在140MW,功率为595KW和415.43KW。变频功率因数均为0.96。   6.2 节电效

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