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抽油机井生产参数优化做法及效果剖析
抽油机井生产参数优化做法及效果剖析
摘要:针对抽油机井能耗高、开发效果差的问题,分析了影响抽油机井系统效率的因素,提出了抽油机井参数优化设计方法。在产液量不变的前提下,结合油井的实际生产状况,合理优化机、杆、泵等抽汲参数,优选出一套最适合油井的生产参数,达到了提高机采井系统效率、节电降耗、降低生产成本的目的。
关键词:抽油机 调参 泵效 效果分析
1 抽油机井生产参数的优化做法
生产井抽油系统参数对其抽汲效果、免修期、能量损耗都有很大影响,以往油田中常规的做法是“中等冲次、自然泵径”,但这种方式的的系统效率低,管杆磨损大,而且随着油田的开发,高含水、提液井的增加,“长冲程、大泵径、低冲次”这种组合方式能够提高机械采油的系统效率,而且能够大大减小目前严重影响油田开发的偏磨问题。
1.1 冲程的优选
增大冲程可以提高泵效,但并不是冲程越长越好,对于∮70mm以上的大泵径来说,由于其泵挂深度一般较浅,冲程损失小,而且大多采用机型较大抽油机生产,基本都能满足生产需要,对于小泵径生产的油井,在生产允许的范围内,可将抽油机的冲程调至最大。采用长冲程有以下优点:冲程大可按比例的增加泵的排量,在井内液流充足的条件下,可以降低动液面以提高油井产量,冲程增加后,由于减少了防冲距与冲程的比值,因而减少了气体的不良影响,可以提高抽油效率,活塞移动速度快,对于已受到磨损的泵,可以减少液体的漏失量,同时在某种程度上延长抽油泵的使用寿命。
1.2 泵径的优选
抽油泵生产效率与抽油泵的柱塞面积(泵径)有关,当冲程损失量为抽油机光杆冲程的一半时抽油泵的效率最高,现场选型时不能盲目选用大直径的泵,应依据下泵深度和实测的示功图对比分析,当实际泵效大于60%时,才可以加大泵径。
1.3 冲次的优选
冲次指在抽油机井中,抽油杆每分钟上下往复运动的次数。现在油田上用的抽油机,冲次都在4次以上。产量高的油井,喜欢冲次高的抽油机。因为产液量大,冲次跟不上趟,就是“小马拉大车”,影响产量。但是低产井的抽油机如果冲次降不下来,属“大马拉小车”,常常会出现空抽现象,抽油机的效率就会降低。根据近年来的现场实践和理论研究,大泵径、小冲次更适合现场的应用,在系统参数的实际选用时,当油井产液量、动液面、泵深确定的情况下,先确定油井的冲程。在冲次泵径平方的乘积成定值时,如何选举这两个参数,原则上不宜采取过低的冲次和过大的泵径,因为这样会使冲程损失太大,而且漏失的影响也会十分严重。
2 抽油机井上调参数的技术界限的确定
2.1 调参井几个变量数学模型的确定
(1)增液量△Q=(Q理1-Q理2)η1= Q1(α-1)
式中:
η1――调前泵效;
Q1――调前产液,t/d;
α―调参前后理论排量的比值,无因次。由上式可见,调参增液量大小与参数调整的幅度α有关,在选择调参井时,除了应考虑沉没度及地面参数等因素外,还应考虑调前的泵效,功图的宽窄程度。对功图正常的井,泵效和功图的宽窄程度能够反映油井供液能力的高低,对泵效高、功图窄的油井供液能力强;反之,供液能力弱。
(2)增油量△O的确定
△O=△Q(1- f1-△f)-Q1△f
由上式看出,调参后增油量的大小与增液量、调前含水、调后含水变化值有关,因此决定增油量的因素有:参数调整幅度,调前泵效,功图的宽窄程度,调前含水等。含水越低,功图越窄,泵效越高,参数调整幅度越大,调后增油量越多。
2.2 调参后的实际效果
2012年1月-10月孤东采油三矿共实施抽油机井上调参47口,其中调后有效井41口,调参成 功率87.2%,平均单井日增液16.5t,日增油1.25t,含水下降1.3个百分点,沉没度下降200.12m,低效井6口,占调参井的12.8%,没有达到增油效果,含水上升1.4个百分点,沉没度下降110.5m。
抽油机井的含水越低,泵效越高,调参后效果越好,低含水井上调参后含水保持不变或略有下降,增有效果较好,反之,高含水井增有效果较差。在调参过程中,应遵循先冲程后冲次的原则,应使调后扭矩利用率不得过高。
2.3 调小参数对油井含水的影响
假设油井调小参数后,产量下降△QL。油井调小参数后,井底压力恢复过程,可以用油井继续以调前产量Q生产,以及从调参的时刻起,同井位有一口虚拟的注入井以注入量△QL注入液体代替。随着调小参数后生产时间的延长,井底压力上升,全井的生产压差越来越小。这样,薄差低含水油层的压力可能与全井的井底压力相近,因而出油少甚至不出油,而高压层虽然产量有所降低,但所受影响不大,从而导致全井含水上升。当调参后的生产时间过大时,尤其是高含水层的压力恢复波传到连通水井,这时,油井井底压力不在回
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