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圆柱锂离子电池基础制程知识
圆柱锂离子电池 2010-07-18 装配车间工艺流程 常见故障及异常 隔膜锥形 极片错位 贴胶不良 极片收尾错位 拔针困难与抽芯 卷针找不到原点 故障调试步骤 隔膜错位与锥形 故障调试步骤 极片错位与锥形 故障调试步骤 贴胶不良 故障调试步骤 极片、隔膜收尾错位 故障调试步骤 拔针困难与抽芯 故障调试步骤 卷针找不到原点 * * 良好绝缘的 基础上正负极 良好地叠合 潜在问题 负极未能包住正极,导致短路或充放电 时析出锂枝晶,存在安全隐患。 ★卷 绕 工序定义 主要设备:半自动卷绕机 失效原因 ⑴ 卷针是否同心; ⑵ 卷针与基板不垂直; ⑶ 上下隔膜最后过渡辊与基板不垂直; ⑷ 辊与辊之间部平行; ⑸ 隔膜来料。 维修方法 ⑴ 用精度误差在10um的∮3.5、 ∮4*100圆车钢与卷针套等量具打两轴之间的同心度; ⑵ 同心度测量完成后,用测量垂直的量具和直角尺来测量卷针与大板的垂直度(至少要保证两个方向的垂直); ⑶ 用直角尺校准上下隔膜最后过渡辊的垂直度; (如果辊确实与基板不垂直,则可以加垫片直到垂直,并打上记号;注:万不得已,不得加垫片乱垫) ⑸ 先松胶辊和不锈钢辊的螺丝,将其校平行且垂直于基板,然后锁紧(图4); ⑹ 更换隔膜来料。 螺旋 大板 卷针 失效原因 ⑴ 卷针是否同心; ⑵卷针与基板不垂直; ⑶极片导板与基板不垂直与平行; ⑷ 过极片最后过渡辊与基板不垂直; ⑸ 来料波浪边太严重。 维修方法 ⑴ 用精度误差在10um的∮3.5、 ∮4*100圆车钢与卷针套等量具打两轴之间的同心度; ⑵ 同心度测量完成后,用测量垂直的量具和直角尺来测量卷针与大板的垂直度(至少要保证两个方向的垂直); ⑶ 保证极片导板与基板的垂直度和平行度; ⑷用直角尺校准过极片最后过渡辊的垂直度; (如果辊确实与基板不垂直,则可以加垫片直到垂直,并打上记号;注:万不得已,不得加垫片乱垫) ⑸ 更换极片。 导板 失效原因 ⑴ 贴胶打邹; ⑵ 漏贴现象; ⑶ 胶带过渡棍不灵活; 维修方法 ⑴ 料时把贴胶固定板螺丝松掉往上抬一点,尽量让它接触到电芯的中心; ⑵ 首先检查贴胶轮与电芯是否贴紧,压胶带调节板是否松动,下料导轮是否过高,汽缸气压是否稳定,汽缸调节距离螺丝是否松动,上夹紧轮是否压紧胶带; ⑶ 贴胶机构前面的轮与下支撑碰撞,在卷时偶尔贴不上胶,在碰撞时下支撑有可能灵活时下不去,送料过去时也压不下去,所以会造成偶尔贴不上胶; ⑷ 检查过渡棍的单向轴承是否装反,松开过渡棍的锁紧套,调整过渡棍。 贴胶棍 下料导轮 锁紧套 胶带过渡辊 失效原因 ⑴ 下支撑轮两边高低不一所致; ⑵ 极片导板与基板不垂直与平行; 维修方法 ⑴首先检查电芯收尾时如往里面偏,此现象是下支撑外面过高,所以把里面或外面调低或调高,来证电芯与下支撑平行; ⑵保证极片导板与基板的垂直度和平行度; 下料支撑轮 失效原因 ⑴ 卷针变形; ⑵ 上下支撑位置未调好; ⑶ 参数设置问题; ⑷ 张力过大; 维修方法 ⑴ 更换合格卷针; ⑵ 保证 上下支撑棍与卷针平行; ⑶ 反转参数过大或偏小,经验值一般在0.10~0.20圈之间(见图3); ⑷ 调节隔膜张力汽缸的气压,经验值一般在0.10~0.20Mpa之间(见图1), 隔膜张力参数(见图2); ① ② ③ 失效原因 ⑴ 感应器失效(接线断、线路接触不良等); ⑵ 感应器有异物,导致感应不灵敏; ⑶ 参数设置问题; ⑷ 原点速度问题。 维修方法 ⑴ 检查线路端子是否完好; ⑵ 用干棉布擦拭感应器发光面; ⑶ 避免在设置长度参数时,保证这些参数加起来不等于整数(1、2、3、4………….) 等(见图1); ⑷ 调整原点速度,保证回零速度与PLC的响应信号的时间相匹配。 ①
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