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  • 2018-12-21 发布于河北
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NOx与炉型关系

前? 言 ?? ? 随着我国工业的持续发展,由氮氧化物等引起的环境污染问题日益突出,严重威胁着人民群众的身体健康,成为迫切需要解决的环境问题,因此国家在”十二五”规划纲要中提出工业氮氧化物排放总量减少10%,而水泥行业仅次于火力发电厂及汽车尾气,成为氮氧化物排放的第三大污染源。因此工业和信息化部发布《水泥行业准入条件》“对水泥行业大气污染物实行总量控制,新建或改扩建水泥(熟料)生产线项目须配置脱除NOx效率不低于60%的烟气脱氮装置”。 ??? 从2012年开始,在国家环保部门组织倡导下,各个水泥制造企业响应国家环保政策,积极建设烟气脱硝装置,目前以SNCR(即选择性非催化还原法)烟气脱硝技术为行之有效的控制NO,排放的方法。本文针对5 000 t/d熟料生产线TDL,NC—SS—P,RSP三种不同形式分解炉系统的SNCR烟气脱硝效果进行分析,为以后烟气脱硝装置设计提供参考。 1 SNCR工艺流程简介 ??? SNCR工艺流程主要包括卸氨系统、氨水储存、混合系统、氨水加压控制系统、喷雾系统和烟气在线监测系统等部分组成,工艺流程如图1。将质量浓度20%。25%的浓氨水用离心泵输送至储罐,根据工艺需要将浓氨水储罐内的氨水与来自厂区的清水,按照一定比例混合后,并储存在稀氨水储罐内,稀氨水通过高压泵进入双流体喷枪雾化喷人分解炉内,将烟气中NOx还原为N2。 ? 2 SNCR系统运行分析 ??? 针对三种炉型,从NQ降解率、氨逃逸浓度、氨水消耗量对运行成本影响,以及脱硝系统运行对水泥生产工艺影响等方面进行比较分析。 2.1 NOx降解率比较 ??? 通过对多条5 000 dd水泥生产线SNCR脱硝系统的72 h考核数据进行分析,在相同熟料产量及相同NO,初始浓度前提下,烟囱出口NQ排放浓度及氨水喷人量的关系如图2所示。从图2中可以看出,TDL型分解炉NOx降解率最低,初始NO,平均浓度(标况)为600mg/m3,当20%氨水平均喷人量为1.1m3/h,烟囱出口平均NO,排放浓度(标况)为240mg/m3,平均降解率为60%;RSP型分解炉NOx降解率最高,当20%氨水平均喷人量为0.88m3/h,烟囱出口平均NOx排放浓度(标况)为140ms/m3,平均降解率为76%;而对于NC—SS—P型分解炉,当20%氨水平均喷入量为0.98m3/h,烟囱出口平均Nn排放浓度(标况)为300mg/m3,平均降解率为66%。显然三种炉型的NOx降解率相差较大。 ??? 影响NOx降解率主要因素有反应温度、烟气氧含量、炉内平均停留时间。三种类型分解炉氨水喷入点都在其出El,温度窗口为850~890之间,烟气氧含量妒(O2)都为2%左右,因此在不考虑反应温度和O2含量的情况下,可比较炉型对NOx降解率的影响。由表I可见,TDL型分解炉NH2和NOx反应时间(平均停留时间)较短,RSP型分解炉平均停留时间较长,NC—SS—P分解炉平均停留时间比RSP型分解炉平均停留时间略短,因此,可初步推断平均停留时间是导致三种炉型NOx降解率差异较大的主要原因。TDL分解炉停留时间较短,导致NH2和NOx无足够的时间接触,致使降解率偏低;RSP分解炉停留时间较长,NH2和NOx有足够反应时间,致使降解率较高;NC—SS—P分解炉介于两者之间鉴于以上原因,TDL分解炉喷氨点在保证氧含量p(O2)不高于2%的情况下应尽量降低喷点高度,从而延长停留时间,保证NH,和NOx充分接触,降低喷氨量,提高反应效率。 ? 2.2 不同氨水喷入量时氨逃逸量的比较 ??? 氨逃逸量为喷氨脱硝过程中重要的环境监测指标,氨逃逸会对大气造成二次污染,国家有严格的排放标准,即氨逃逸量(标况)8mg/m3,尽管现有SN—CR系统均能满足要求,但从企业社会责任角度来如何进一步降低氨逃逸十分必要。因此,企业在满名 足NOx控制指标的前提下,提高NH2的利用率是下西 一步脱硝技术需要改进的地方。改变氨水喷人量,套 考察不同氨水喷人量时氨逃逸浓度的变化。从图3量 中可以看出,RSP、NC—SS—P、TDL的氨逃逸浓度依次升高。随着氨水喷人量的增加,三种类型分解炉氨逃逸量都呈升高趋势,说明氨水用量增加会导致氨水利用率降低。 2.3 NOx控制指标对不同炉型系统运行成本的影响 ??? 烧成系统熟料产量稳定在5 500t/d,20%氨水价格为800元/t,不同目标NOx排放浓度氨水消耗量对不同炉型系统运行成本的影响见图4,从图4中可以看出,当Nn排放浓度(标况)240mg/m3时,即脱硝效率为60%时,单位熟料由于喷氨水产生的直接运行成本分别是:TDL分解炉系统为3.5励,NC—SS—P系统为2.7元/t,RSP系统为2.4而。TDL分解炉由于烟气停留时间短,脱氮效率低,导致直接运行成本升高,而NC-sSs

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