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上汽通用五菱汽车股份有限公司
QC 小 组 成 果 报 告 表
课题名称
提高N109五门包边焊点合格率
小组名称
课题类型
攻关型
注册时间
2011-06
注册编号
活动时间
2011.06-2011.12
小组人数
小组成员
姓名
员工编号
部门
岗位
组内分工
组长
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
填报部门: 填报人: 审核人:
一、选题理由:(可采用统计表、排列图等工具)
1.公司要求:非常明显可见区域的钣金表面焊点平整、无凹凸、焊点位置无偏差;
2.生产现状:总装、涂装时常反馈有N109五门(左右前门、左右中门、后门)包边焊点凹凸,且问题出现后呈大批量出现,包边焊点所在位置为A区表面,焊点凹凸是达不到公司要求,所以每次出现问题后车身都要排人去返修,造成了很大的返修浪费;且该问题严重影响了总装、涂装FTQ合格,公司要求立即组织问题解决团队进行攻关。问题如下图1、图2、图3、图4所示:
包边焊点凸,严重影响外观质量
包边焊点凸,严重影响外观质量
图1 N109右中门包边焊点凸图示 图2 N109左中门包边焊点凸图示
包边焊点凸,严重影响外观质量
包边焊点凸,严重影响外观质量
图3 N109右前门包边焊点凹图示 图4 N109尾门包边焊点凹图示
3.综上所述,选定课题:提高N109五门包边焊点合格率。
二、现状调查并确定目标:(改进前状态、拟定的目标要有数据说明,目标要量化)
根据SIP对五门包边焊点进行抽检并统计数据,得出N109五门包边焊点合格率(见表1、图5所示)。
表1 N109五门包边焊点合格率统计表
时间
下线台量
包边焊点合格的台量
包边焊点不合格的台量
合格率
6月6日
245
170
75
69.39%
6月7日
245
169
76
68.98%
6月8日
245
155
90
63.27%
6月9日
245
160
85
65.31%
6月10日
245
162
83
66.12%
总计
1225
816
409
66.61%
图5 N109五门包边焊点合格率折线图
从上面统计数据可以看到N109五门包边焊点的合格率仅为66.61%,完全达不到车门FTQ目标值94.5%,各区域FTQ目标值见下表2,五门包边焊点凸问题严重影响了车门FTQ达标,要急需解决。
表2 工段FTQ指标分解表
月份区域
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
车门
94.5%
95.5%
95.5%
96.0%
96.0%
96.5%
96.5%
侧围
94.5%
95.5%
95.5%
96.5%
96.5%
97.5%
97.5%
地总
85.5%
86.5%
86.5%
87.5%
87.5%
88.5%
88.5%
调整
83.0%
84.0%
84.0%
85.0%
85.0%
86.0%
86.0%
为了更深层次地调查五门包边焊点不合格项目,统计6月份五门包边焊点所有不合格项目,并且利用分层法进行不合格项统计分析(见表3)。
表3 用分层法进行的不合格项统计分析
序号
不合格项目
频数(
)
累
频数(台
累计频率(%)
1
焊点凸
112
112
55.17%
2
焊点凹
50
162
79.80%
3
焊点偏差
30
192
94.58%
4
焊点毛刺
7
199
98.03%
5
虚焊
2
201
99.01%
6
其他
2
203
100.00%
不合格项目里面,主要是焊点凸、焊点凹、焊点偏差这3个不合格项,而这3个不合格项频次累计共占不合格项目的94.58%。
制定目标:经过计算,小组讨论有能力解决上面3个不合格项目,能解决95 %之后,N109五门包边焊点的合格率为:66.61%+33.39%*94.58%*95%=96.61%,达到了控制的目标96.5%。
小组最终确定目标为:将N109五门包边焊点的合格率由现在的66.61%提高至96.5%。该目标是可行的。
三、分析原因:(可采用因果图、树图、关联图等工具)
经过调查、试验和分析,从人、机、料、法这4个方面入手,对N109包边焊点不合项:焊点凸、焊点凹、焊点偏差进行分析,整理成关联图(如下面图6),从当中的关联图可以看到不合格项的成因有8条末端因素。
2.包边机压力不足包边机设备问题
2.包边机压力不足
包边机设备问题
1.外板翻边高度不够
1.外板翻边高度不够
铜板机构不稳定3.铜板机构设计不合理零件包边离空
铜板机构不稳定
3.铜板机构设计不合理
零件包边离空
冲压外板零件不合格焊
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