提高车身五门包边焊点合格率.docVIP

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上汽通用五菱汽车股份有限公司 QC 小 组 成 果 报 告 表 课题名称 提高N109五门包边焊点合格率 小组名称 课题类型 攻关型 注册时间 2011-06 注册编号 活动时间 2011.06-2011.12 小组人数 小组成员 姓名 员工编号 部门 岗位 组内分工 组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 填报部门: 填报人: 审核人: 一、选题理由:(可采用统计表、排列图等工具) 1.公司要求:非常明显可见区域的钣金表面焊点平整、无凹凸、焊点位置无偏差; 2.生产现状:总装、涂装时常反馈有N109五门(左右前门、左右中门、后门)包边焊点凹凸,且问题出现后呈大批量出现,包边焊点所在位置为A区表面,焊点凹凸是达不到公司要求,所以每次出现问题后车身都要排人去返修,造成了很大的返修浪费;且该问题严重影响了总装、涂装FTQ合格,公司要求立即组织问题解决团队进行攻关。问题如下图1、图2、图3、图4所示: 包边焊点凸,严重影响外观质量 包边焊点凸,严重影响外观质量 图1 N109右中门包边焊点凸图示 图2 N109左中门包边焊点凸图示 包边焊点凸,严重影响外观质量 包边焊点凸,严重影响外观质量 图3 N109右前门包边焊点凹图示 图4 N109尾门包边焊点凹图示 3.综上所述,选定课题:提高N109五门包边焊点合格率。 二、现状调查并确定目标:(改进前状态、拟定的目标要有数据说明,目标要量化) 根据SIP对五门包边焊点进行抽检并统计数据,得出N109五门包边焊点合格率(见表1、图5所示)。 表1 N109五门包边焊点合格率统计表 时间 下线台量 包边焊点合格的台量 包边焊点不合格的台量 合格率 6月6日 245 170 75 69.39% 6月7日 245 169 76 68.98% 6月8日 245 155 90 63.27% 6月9日 245 160 85 65.31% 6月10日 245 162 83 66.12% 总计 1225 816 409 66.61% 图5 N109五门包边焊点合格率折线图 从上面统计数据可以看到N109五门包边焊点的合格率仅为66.61%,完全达不到车门FTQ目标值94.5%,各区域FTQ目标值见下表2,五门包边焊点凸问题严重影响了车门FTQ达标,要急需解决。 表2 工段FTQ指标分解表 月份 区域 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 车门 94.5% 95.5% 95.5% 96.0% 96.0% 96.5% 96.5% 侧围 94.5% 95.5% 95.5% 96.5% 96.5% 97.5% 97.5% 地总 85.5% 86.5% 86.5% 87.5% 87.5% 88.5% 88.5% 调整 83.0% 84.0% 84.0% 85.0% 85.0% 86.0% 86.0% 为了更深层次地调查五门包边焊点不合格项目,统计6月份五门包边焊点所有不合格项目,并且利用分层法进行不合格项统计分析(见表3)。 表3 用分层法进行的不合格项统计分析 序号 不合格项目 频数( ) 累 频数(台 累计频率(%) 1 焊点凸 112 112 55.17% 2 焊点凹 50 162 79.80% 3 焊点偏差 30 192 94.58% 4 焊点毛刺 7 199 98.03% 5 虚焊 2 201 99.01% 6 其他 2 203 100.00% 不合格项目里面,主要是焊点凸、焊点凹、焊点偏差这3个不合格项,而这3个不合格项频次累计共占不合格项目的94.58%。 制定目标:经过计算,小组讨论有能力解决上面3个不合格项目,能解决95 %之后,N109五门包边焊点的合格率为:66.61%+33.39%*94.58%*95%=96.61%,达到了控制的目标96.5%。 小组最终确定目标为:将N109五门包边焊点的合格率由现在的66.61%提高至96.5%。该目标是可行的。 三、分析原因:(可采用因果图、树图、关联图等工具) 经过调查、试验和分析,从人、机、料、法这4个方面入手,对N109包边焊点不合项:焊点凸、焊点凹、焊点偏差进行分析,整理成关联图(如下面图6),从当中的关联图可以看到不合格项的成因有8条末端因素。 2.包边机压力不足包边机设备问题 2.包边机压力不足 包边机设备问题 1.外板翻边高度不够 1.外板翻边高度不够 铜板机构不稳定3.铜板机构设计不合理零件包边离空 铜板机构不稳定 3.铜板机构设计不合理 零件包边离空 冲压外板零件不合格焊

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