武钢炼铁十一五生产技术及装备进步.docVIP

武钢炼铁十一五生产技术及装备进步.doc

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武钢炼铁“十一五”生产技术及装备进步 陆隆文,杨佳龙 (武钢炼铁厂,湖北 武汉430083) 摘 要:总结“十一五”期间武钢炼铁生产技术装备及环保等方面的总体情况,分析高炉高强化生产的工艺技术与设备保障,阐述了高炉主要指标创历史水平的技术措施,提出了存在的问题与应对方法等。 关键词:高炉;软水冷却;铜冷却壁;专家系统;布料;利用系数 “十一五”开始时,武钢有5座高炉,总容积为12 736m3,设计年产能为1 001.7万t,“十一五”期内完成了7号、8号高炉的新建与4号、5号高炉的改造性大修,使高炉总容积增加到19 736m3,设计年产能达到1 580万t。通过采取一系列的技术改造、工艺技术创新与优化、操作管理的数字化与标准化等措施,高炉在强化冶炼、长寿、安全环保等方面取得了明显进步。高炉有效容积利用系数从“十五”期的2.121t/(m3·d)提高到“十一五”期的2.470t/(m3·d),实际年产能达到1 700万t以上的水平;同时入炉焦比也有明显降低,总焦比(含小焦)从“十五”的422.2kg/t降到“十一五”的362.8kg/t。但是受武钢资源条件及生铁成本限制,高炉精料水平较难有效改善,因此入炉消耗等指标未能达到同行企业的先进水平。 1 高炉装备改善 在高炉新建及改扩建过程中,采用了一系列现代化技术装备,主要包括新型无偏析并罐无钟炉顶,能满足炉顶压力大于0.22 MPa的高压操作要求;采用可掺烧转炉煤气的高温内燃式热风炉,具备提供1 200℃以上高风温的能力;采用干法煤气布袋除尘工艺,改善环境并提高余压发电能力,TRT发电量从湿法除尘的35kWh/t左右提高到50kWh/t左右;采用烟煤与无烟煤混喷与浓相输煤技术,满足煤比达200kg/t的需要;改造富氧管网,满足富氧率8%的需要,提高高炉产率等。 1.1 原燃料筛分系统的改进 2006年4号高炉大修时将原料区域的所有筛分设备全部改为环保振动筛。同时从给料器、振动筛入口、筛下物落料点、筛上物落料点的全部料流环节均为密封设计。2007年投入使用,效果很好。2007年5号高炉大修时将所有的振动筛改成中燃制造的棒条式环保振动筛,改进了筛形,所有的料流路径都为全密封设计。2010年2号高炉大修时,将大矿槽振动筛改为结构更加先进的菱形振动筛,小矿槽及焦炭筛也改为全密封的环保筛。 通过对4号、5号、2号高炉筛上物的检验,筛上物 中 小 于 5 mm 的 粉 末 质 量 分 数 由 原 来 的12%降到了1.5 %~1.8 %,筛分效果大大提高。改造后的原料区域在筛分系统工作时,几乎没有灰尘溢出,除尘效果佳。 1.2 高炉监测新技术 1.2.1 高炉料面摄像仪 目前武钢高炉全部安装了料面摄像仪,而且设备实现了长期稳定连续运行。高炉料面摄像仪的推广应用,改进了高炉操作,使炉内气流分布合理。它已经成为高炉工长及时获取炉内信息、指导高炉操作和避免事故的重要工具。 1.2.2 风口摄像仪 2008年5月,武钢7号高炉32个风口安装了SW-FK 型风口摄像仪和计算机图像处理系统。 2009年8月,武钢8号高炉36个风口也安装了SW-FK型风口摄像仪和计算机图像处理系统。 1.2.3 冷却壁水温差、热负荷检测的应用 通过进出水温度的微小变化,观察炉基、炉身、炉腰等部位的发热情况,快速判断补水、漏水、炉皮发红甚至烧穿等情况。 1.2.4 雷达探尺的应用 雷达探尺能不间断的连续检测料面,维护量小,减少机械探尺的压力,尤其在赶料线的情况下可以缩短提放机械探尺的时间,同时高炉滑料的情况更是一目了然,给高炉带来了很大的方便。 1.3 高炉炉缸结构设计创新 1)炉缸采用铸铜冷却壁提高冷却强度,强化炉缸冷却。 2)将炭砖炉衬于冷却壁之间的炭素捣打料层向炉内推移,达到提高炭捣料的工作温度,使之达到固化温度,以提高炭素捣料的导热系数。 3)武钢这种炉缸结构不同于以往的炉缸结构,首次采用了4种新型研制的高炉耐火材料,包括高导热模压微孔炭砖、超微孔炭砖、微孔刚玉砖、高导热炭素捣打料,对强化高炉冷却、延长炉缸炉底寿命将发挥重要的作用,对20年长寿高炉提供了可靠的保证。4种新研制的高炉耐火材料———高导热模压微孔炭砖、超微孔炭砖、微孔刚玉砖都经过省级鉴定,达到国际先进水平。高导热炭素捣打料常温固化下导热系数100 W/(m·K)、300 ℃达到20 W/(m·K),是国内独有的,是强化炉缸冷却必不可少的重要措施。武钢7号、4号、5号、8号高炉都相继应用了该项技术。 1.4 高炉喷煤系统的改进 目前,武钢高炉全部实现了多种煤的混喷,系统采用氮气作保护气体与输粉气体以确保在磨制、输送与喷吹高挥发性烟煤的情况下系统能安全运行,并能满足煤比达到200kg/t的需要。 2 高炉炼铁工艺技术进步 2.1 高炉

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