重钢2500m3高炉活跃炉缸操作实践.docVIP

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冶金之家网站 重钢2500m3高炉活跃炉缸操作实践 张晓林,赵仕清,黄岗,曹养斋 (重庆钢铁股份公司) 摘 要:针对重钢3号高炉闷炉开炉后炉缸工作不活的状况,通过采取加强精料工作,优化操作制度,降顶压,提压差等一系列的活跃炉缸操作措施,炉缸工作状况明显改善,技术经济指标得以恢复。 关 键 词:大型高炉;炉芯温度;活跃炉缸 重钢新厂3号高炉(2500m3)于2011年9月16日投产,炉缸直径11.1m。投产后,高炉各项指标稳步优化。但进入2012年后,受原燃料质量变差及各项操作制度不太合理的影响,炉缸工作状况开始恶化,各项指标大幅变差。受当时经营限产所迫,2012年8月5日对3号高炉进行闷炉停产43天,进一步加剧了炉缸工作状况的恶化程度。 1 炉缸工作状况恶化的表现特征 1.1 炉芯温度变化 炉芯温度作为高炉炉缸活跃程度的表征有着重要意义,是判断炉缸活跃的主要参数[1—2]。2012年11月,3号高炉炉底中心标高8.79m处热电偶温度变化情况如图1所示。 由图1可见,3号高炉炉芯温度在2012年9月闷炉开炉后不断上升,但进入11月后炉芯温度持续下降,12月中旬下降到400℃左右。根据重钢生产操作经验,正常情况下的炉芯温度在500~600℃。因此,表明进入11月后3号高炉炉缸工作状况开始变差。 1.2 炉内压量关系 由于炉缸工作状况的变差,活跃度的下降,炉内表现为压量关系变差,风量萎缩,风压升高,透气性指数下降。同时,在未改变装料制度的情况下,边缘气流略发展,炉腹、炉腰和炉身下部冷却壁温度波动大且呈升高趋势,渣皮活跃,时有脱落现象发生。2012年11月—2013年3月,3号高炉在全风状态下的风量和风压的变化如图2所示,从风量和风压的变化趋势来看,一定程度上也说明了炉缸活跃度在2012年11月和12月有所下降。 1.3 炉前渣铁排放情况 从炉前渣铁排放情况来看,2012年11—12月炉前出铁次数日均增多,并且渣铁排放时间缩短,导致重开铁口次数增多,铁口深度波动大。铁口渣铁排放不稳定,2个铁口之间渣铁排放比例相差较大。如1号铁口出铁很多,下一炉3号铁口打开就来渣,放铁时间不均匀。此外,生铁成分波动大,低炉温次数增多,炉渣脱硫能力下降。同时,焦比升高。 2 炉缸工作状况变差的原因 2.1 原燃料质量波动 3号高炉的炉料结构较为稳定,由82%烧结矿+13%球团矿+5%块矿组成。其中,球团矿包括3%左右的钒钛球团矿,烧结矿为一烧、二烧和三烧的搭配使用。进入2012年10月后,烧结矿三烧的使用量开始增加,三烧质量稍差,5~10mm粒级的小粒矿较多。同时,干熄焦使用比例下降,水焦、外购焦和落地焦的使用比例大幅升高。并受11月氧气厂故障影响,11月干熄焦用量比例仅为55%。虽然干熄焦化学成分波动不大,但其热态强度CSR和其反应性能CRI指数下滑较多(见表1)。11月,对干熄焦的CSR指数抽查检测,最低值在,50%左右(正常情况下在56%左右)。由于原燃料的质量波动,相应的操作制度改变不及时,对炉况波动产生了一定消极影响,波及了炉缸的工作状况。 2.2 操作制度不合理 炉缸的工作状况与高炉的长期操作制度息息相关,3号高炉长期处于不太合理的操作制度下,基本属于小风量、低产量、高消耗的模式。由于风压及压差控制较狠,风量长期偏低,导致鼓风动能不足,中心不能完全吹透,从而使得炉缸中心死料柱加大,甚至造成炉缸局部堆积。虽然前期采取了一些有利措施,例如加萤石、锰矿洗炉,但操作制度未得到根本纠正,导致炉况恶性循环,十分不利于活跃炉缸操作。 2.3 炉况波动影响 12月,3号高炉炉缸工作状况变差前遭受了两次较大的波动,一是,8月5日—9月16日的闷炉操作;二是,11月受氧气厂故障影响计划检修。由于8月5日—9月16日的闷炉操作,经历时间较长,势必造成炉缸热量大量损失,死铁层厚度增加,炉缸容积缩小。根据数据统计,11月3号高炉累计休风率高达13.32%。虽然大部分是计划休风加了休风焦,但反复休复风对炉况也产生了一定的不利影响。 3 活跃炉缸操作的措施 3.1 加强精料工作 俗话说:“七分原料,三分操作”。没有稳定的原燃料很难保证高炉的长期稳定顺行,因此,首先从原燃料质量抓起。 (1)加强焦炭筛及矿筛的清理工作,坚持每2h进行巡视检查,发现筛网堵塞及时清理,杜绝5mm粉末入炉。 (2)控制好烧结矿的筛分速度。针对一、二、三烧的质量差别,适当降低含粉末较多的矿仓给料速度。在满足给料的前提下,各仓筛分速度控制在2.5t/min以下。 (3)时时关注焦炭理化性能变化。发现强度下降较大时,要及时退负荷,避免因焦炭质量问题影响炉况。 3.2 操作制度调整 (1)装料制度调整。10月炉况较顺,又加之急于上产量降焦比,矿批扩大较快,布料方式调整也比较频繁,矿石及焦炭角度外

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