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2010年五金车间工艺改进降低成本200万之(滚焊工艺的改进) 同比2009年降低公司成本50万元 项目策划书 总经办2010年1月22日 五金车间滚焊工艺项目策划 目录 1)、项目的背景 2)、与战略间的关系 3)、超然五金工艺的现状分析 4)、项目目标的设定 5)、预期效果 6)、项目的系统方案 7)、项目的计划与实施 8)、项目实施对公司和各部门的要求 9)、项目奖金的确定 10)、项目奖金的发放形式 五金车间滚焊工艺项目策划 一、项目背景 外围环境:电水壶生产厂家众多约1500家,分布于广东中山、顺德、潮汕和宁波、温州地带,竟争非常残酷,如此大的电水壶市场,在制造过程中,专业将成为企业的发展的核心。 内部环境:不锈钢电水壶五金工艺成为公司成本投入和管控的重要工段,五金工序繁多复杂,现五金车间很多工艺不能满足要求,导致: 1.生产效率低产生了高额的劣质成本 2.产品质量不能保证 3.返工和翻修的成本增加,(客户验货不合格,公司产品质量不能满足公司标准,导致车间积压10万余元的返修品) 4.客户交货期不断延迟 5.产能的低下,员工利益不能保证,造成人力资源不断流失,影响公司的未来发展; 五金车间滚焊工艺项目策划 二、与战略间的关系: 公司的经营理念:满足客户需求、确保产品品质、提升产业核心竞争力、优化成本组合。 公司经营管理战略:建立以市场为导向的产品成本控制体系;建立以客户为导向的生产控制体系; 超然五金工艺的现状分析 三、五金工艺现状分析: 1、结合公司现状,壶体滚焊工艺成为公司的瓶颈,由于滚焊工艺不成熟,在焊接过程中造成壶体焊接穿孔、漏水、生产效率低、生产周期长达4个月,导致客户退柜,失去客户资源; 2、由于工艺不成熟,造成公司前期投入大量的物料,产出的成品只有投入的三分之一,有三分之二的产品属于不良品和报废品,在成本上给公司带来了很大的损失; 3、由于工艺的不成熟,每天的产能低下,导致员工赚不到钱,人力资源的短缺; 4、工艺不成熟,焊接后的壶体批量性漏水,导致客户退柜,给公司带来极大的经济损失和客户资源的流失; 5、由于公司一直专注环焊,对滚焊的工艺的了解欠缺,没有专业的技术性人才,导致滚焊在这一年的时间里,没有得到提升,反而因滚焊工艺的不成熟,导致产品质量和交期都不能满足要求,客户的退柜,大量产品报废,造成公司造成很大的经营风险; 超然五金工艺的现状分析 5、车间2009年CR1161、1163报废品的统计表 超然五金工艺的现状分析 7、CR1161、1163产能的低下 项目的目标设定 1、改进后的滚焊工艺流程: 清洗 压合组装 滚焊 刮边 打边 2、改进前的滚焊工艺流程: 整形 压合组装 圆周焊 打边 磨边 改后的工艺同比改前的工艺,产量的提高,比以前翻了3倍,同比可节约3人的人力成本; 项目目标的设定 项目目标的设定 同比2009年滚焊成本 项目的预期效益 预期财务收益: 1、根据2009年的工资趋势,每天950只X0.18元/只X28天/月=4788元/月 2、改进后每天3000只X0.18元/只X28天/月=15120元/月X12月=181440元/年 改进后的工资定额目标为3000元/月X12月=36000元 3、同比2009年2010年通过滚焊工艺的改进可节约成本145440万元X3人+报废率降低可节约元=合计降低512949元 项目的预期效益 需增加的相关费用: 项目的预期效益 滚焊项目收益总计: 年度预计收益总值=预期收益-投入费用=(元)22.6万-3.9万=18.7万元 改进项目收益: 通过滚焊工艺的改进,提高了生产效率和产品质量,降低了返工、翻修成本,降低公司物料的损耗,同时减少了五金生产周期34天,不良率从62.9%,降低到3%,产能从每天950只,提高到3000只每天,同比09年每天提高了2050只产量; 项目的系统方案 1、滚焊不良的原因分析: 项目的系统方案 从以上滚焊不良原因分析可见: 1、滚焊机质量不稳定; 2、壶体未清洗有污渍,导致焊爆; 3、焊接面导热性能差; 4、焊接后,打边工序无尺寸管控,导致打伤,有锯齿; 5、焊接后,无气密测试,不能验正焊接效果是否达到要求; 项目的系统方案 针对以上不良问题,改进的方案如下: 1、壶体增加清洗工序,焊接前100%清洗后再焊接; 2、搜集同行业的相关信息,找设备质量相对稳定,能达到滚焊要求的厂家购买; 3、焊接面更换成导致
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