精细调配生产工艺 实现节能增效
栗中胜
(山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司)
摘 要:从工艺调整着手,通过对循环水重新配置,梯级利用,降低全厂循环水量以及采用
换热设备用新鲜一次水冷却半水煤气等措施,降低生产成本,实现节能增效。
关键词:节能;循环水梯级利用;新鲜水冷量利用;系统降阻
2008 年上半年化工分公司由于醇烃化、深度水解等装置的投入运行,在与原来相同产
量条件下,耗电升高至 1170 度/ 吨尿素,生产成本上升,为了解决这一问题,化工分公司领
导和技术人员从其它节能途径想办法提出了以下改造方案。
一 对全厂循环水配置流程进行改造
1、梯级利用循环水,改造循环水流程,一水多用。
2 、热水带压回凉水塔,减少凉水泵、热水泵、凉水塔风机的运行台数,达到节电目的。
3、调整更换造气循环水泵减少运行台数,提高运行效率,达到节电目的。
(一) 西厂区脱碳、氢氮气压缩机、醇烃化循环水改造
1、改造前循环水运行情况
冷水泵 38 机开 2 台(400KW ×2 台),热水泵开 2 台(185KW×2 台),凉水塔风机 6
台(风机 30KW ×6 )。
2 、电机负荷情况:2 台冷水泵额定电流 1#50.22A (高压电流),3 #49.3A (高压电流)。
实际运行电流 1#26A ,3 #30A 。热水泵额定电流 1#23.7A (高压电流),3 #23.7A 。实际
运行电流 1#10.5A,3 #12A,运行负荷只有 54 %,运行效率低,无功功耗大。
3、水温测量情况:凉水泵出口温度 21.4 ℃,脱碳冷排回水温度 29.6 ℃,MD 氢氮气压
缩机冷排回水温度 23 ℃,夹套回水温度 22.8 ℃,醇烃化回水温度 22.4 ℃,精馏回水温度 22
℃,冷却水利用效率太低。
4 、改造方案
①减少一次用水,增加二次用水,提高水泵效率,做到西厂区开 1 台冷水泵一台热水泵,
4 台凉水塔风机,满足 38 机生产工艺指标用水需要。
②将 1#、2 #脱碳净化冷却器、再生冷却器的回水作为贫液水冷器上水用,减少一次
水用量。
③将醇烃化水冷器回水由去凉水塔改为去 5 #—9 #氢氮气压缩机冷排、夹套、甲醇精
馏进行二次利用。
5、改造后效果
满足生产各工艺指标要求,而且进行稳定,停开冷水泵(400KW )、热水泵(185KW)
各 1 台,凉水塔风机(60KW )2 台,每小时共节电 645KWh,可减少水循环量 15.8 万吨/a 。
(二) 综合循环水、尿素循环水、造气循环水、碳化循环水、脱盐水改造
1、综合循环水系统改造
①改造前情况:合成氨系统 38 机时,综合循环水凉水泵开 2 台(160KW×2 ),热水泵
开 3 台(200KW ×1、90KW ×2 ),全部水一次用水后回热水池。综合循环水供 1#变换、2
#变换、1#—4 #氢氮气压缩机、氨合成冷排、冰机油冷却器、等压回收冷却水箱等。
②水泵运行负荷情况:2 台凉水泵额定电流 3 #361.3A (低压)、4 #361.3A,现运行实
际电流 3 #250A 、4 #245A 。凉水泵额定电流 1#156A、2 #361.3A、3 #156A。实际运行电
流 1#145A、2 #165A、3 #143A。平均运行负荷67.95 %。
③水温测量情况:凉水泵出口温度 20 ℃,1#变换回水温度 26.6 ℃,2 #变换回水 21.8
℃,氨合成冷排回水温度 27.2 ℃,氢氮压缩机回水温度 28.6 ℃,等压氨吸水塔回水温度 24
℃,循环水回水回热水池,用热水泵送往凉水塔。
④改造方案
将 1#、2 #变换回水、等压氨吸收塔回水直接上凉水塔进行冷却降温。
⑤改造后效果
a、停开热水泵2 台(200KW 、90KW 各 1 台),每小时共计节电290KWh 。
b 、两变换水冷却器工艺指标正常。
2 、尿素循环水改造
①改造前情况:尿素循环水需开 4000m3/h 和 1500m3 循环水系统,4000m3 循环水系统
开 2 台凉水泵(450KW ×2 )供尿素工段及CO2 压缩机冷却用水,带压回水上凉水塔降温。
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