河南秦岭金矿服务公司选矿厂提高回收率的研究与实践.docxVIP

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河南秦岭金矿服务公司选矿厂提高回收率的研究与实 发布时间: 发布时间:2009-9-5 15:57:28 点击:286次 【内容摘要】本文通过对该选矿厂的设备、工艺流程的分析、研究和指 标计算,找出了尾矿跑高、冋收率低的主要原因,提岀了针对性、实践 性较好的解决方案,提高了选矿回收率。 关键词:选矿 回收率 流程分析 研究 一、 引言 该选矿厂是河南秦岭金矿下属福利性质的小选厂,原设计处理 能力50t/d,工艺流程为一段碎矿、一段磨矿、混汞浮选法提金。矿石 主要来源于槽洞沟矿区,矿石平均品位10g/t以上,金赋存在含金石英 脉石中,金属矿物主要有方铅矿、黄铜矿、硫铁矿等;矿石中金的嵌布 特性及粒度分布秦岭金矿选冶公司入选矿石类似,属典型的小秦岭矿区 矿石。近阶段尾矿品位大致在1.2-1.4g/t左右波动,个别时高达 1.6-1.8g/to通过对生产现场和工艺流程的分析考查及指标计算,找出 了尾矿跑高的原因,提出了具体的解决和处理方案,提高了选矿回收率。 二、 主要设备和工艺流程 该选矿厂主要设备概况: 碎矿:PEF150X250型瓠式碎矿机一台(人工给矿),最大给粒 度125mm.排矿口调节范围10-40mm;磨矿:Q1500X3000溢流型球磨 机一台(电振给矿)筒体有效容积5. 0立方米,样本生产能力2. 5-8t/h; 分级:Q1500单螺旋分级机一台;浮选:5R机械搅拌机8台,其中粗选 三台、精选一台、扫选每段二台,共四台。 三、 问题分析 该选矿厂原设计能力50t/d,现出于多产金多出效益的目的, 处理矿量达80t/d(报表测定值),远超设计生产能力;在实践屮,不仅 考虑了影响混汞浮选法提金的三要素,即浓度、细度、药剂三项指标是 否达到要求,而且对主要设备的负荷率也进行了计算。 注:鉴于时间、人力等因素,未做全流程考查,仅从宏观上对 局部问题进行了探讨并找出原因,提出解决方案。所以计算中的一些指 标,如原矿处理量及入选品位等数据,是参与生产报表得岀的;单体金 粒度分布范围、金的多元素分析等数据无法得出。 四、 主要指标的计算 1、 磨矿效率的计算: 由公式磨矿效率 其中:Y——球磨机给矿中-200 0含量(含原矿和返砂) ?——球磨机排矿中的-200目含量 2、 球磨机利用系数的测定: 其屮:Q——球磨机单位处理量 t/h B2——球磨机排矿中新生成的-200目含量 B 1——球蘑机给矿中-200冃含量 V——球磨机有效容积,为5.0立方米 本段计算结果分析: 显然,排矿细度-200 i为17%、溢流细度为47. 5%,达不 到单体金完全解离的要求,较大可能是尾矿跑高,回收率低的原因之一; 球磨机利用系数偏低,是可能造成磨机细度不够的原因之 一,有待考查球磨机钢球充填率、钢球配比是否合理,本文从略。 现场观察分析: 由于破碎段老虎口本身结构特点及破碎腔衬板更换不及时, 有时出现漏大块现象;在现场考查中发现,进入球磨的矿石最大达30伽。 球磨给矿采用的是电振给矿机,由于其振动效果差、且矿石 粗细不匀,并冇粘结堵塞现象,需人工不吋的捅矿仓下料口,这样就难 以保证球磨给矿均匀连续。 分级机溢流口与螺旋上沿基本平行,所以要加高溢流堰以增 大沉降区,保证有足够的沉降分级时间,以提高溢流细度。 初步结论: 生产中适当控制破碎段矿石粒度。 电振给矿机改圆盘给矿机。 溢流口加焊约20公分高的钢板。 注:不可忽视的是,加高溢流堰高度,势必增大分级机负荷, 相对该厂来讲,分级机主轴较为完好,且分级机返砂比可变范围又较大, 在后面的分级机负荷系统计算时也是满足的。而对秦岭金矿选冶公司选 厂,虽然分级机溢流细度不够,但由于分级机主轴己多次断裂(注:返 砂比没有计算),所以就不能简单地以增大溢流堰高度来提高溢流细度。 分级机循环负荷的计算: 其中:a——分级机给矿中-200目含量 B——分级机排矿中-200目含量 5——分级机返砂中-200目含量 经计算:C = 234.15%(改进后的返砂比不大,增高溢流堰是可行 的)。 分级机效率的计算: 正常情况下为70±5%,分级效率经计算是可行的。 浮选时间的计算: 首先计算浮选机入选浓度(过程从略) 总重 Q=3950g 干重 M=1300g 盆重 X=860g 由浮选时间公式知: 其中:k——浮选机利用系数0. 8-0. 85%,取0.8 v——浮选机有效容积,为1.2立方米 n 浮选机台数,总七台 Q——每天处理矿石量,80T K,——液固比,由测定的入选浓度14. 24%知K =5.7 S——矿石真比重,取§=2.72吨/立方米 代入公式得总浮选时间T = 19. 95分钟 分段计算的结果为: 粗选时间Tl=55分钟,扫]时间T2 = 5.70分钟,扫2时间 T3 = 5. 70分钟,精选

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