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“我为降本增效献一计”创意申报表
所在单位
精煤公司第二洗煤车间
创意方案
主 题
602#耙式浓缩机煤泥刮板改造
问题描述及分析
(可附页)
问题描述及分析:
602#耙式浓缩机(以下简称耙子)自2013年至今,电流始终偏高,电机时常发烫,出现耙子运转阻力偏大等异常现象,这不仅影响洗水工艺控制,同时降低了小时处理量,极大地影响了车间的集中高效生产。
针对602#耙子出现的异常现象,耙架上煤泥刮板到池子底部的积貨不但偏厚还偏硬。经过现场实际测量,煤泥刮板底端到池子底部之间的高度达350mm(601#耙子高度为200mm)。也就是说沉积煤泥偏厚,不能及时进行收集排出,造成耙子运转阻力偏大,出现电流偏高等异常现象发生,威胁耙子运转安全。
(如图所示)
改进措施及解决对策(可附页)
改进方案及实施:
建议把耙架上的煤泥刮板延长,以此达到降低602#耙子高度的目的。
1、为了不增加耙子本身的负荷,采用
皮子来降低耙子高度;
2、为了降低耙子运转阻力,在其中的一对耙架(共有两对耙架)靠近耙子底流排放口处连续4块(一对共计8块)煤泥刮板上安装皮子;
3、皮子的尺寸为710mm×350mm,与焊接在耙架上的煤泥刮板长度一致;
4、将皮子下端与池子底部之间的高度调整到200mm高度后用夹板固定(采用同样方法固定其它皮子);
5、在机电的大力配合下,方案得以实施(如图所示)。
成效预测(可附页)
1、602#耙子煤泥刮板改造后,耙子运转正常,无异常现象发生,减少了机械事故发生。
2、压滤板数正常,经人工探测(用竹竿探测池底)状况正常,无积貨偏厚、偏硬现象,池内的煤泥能及时排出无堆积现象。
3、确保了现场洗水工艺的管控,减少了冲洗耙子(冲一次耙子,从放水到冲货最后倒水达到使用要求,一般耗时10小时,此时只能运转两台跳太机)的次数,为集中高效生产打下坚实的基础。
主要参加者
情 况
姓 名
性 别
工作岗位
联系方式
李 敬
男
技术员所在
单位
意见
评审
意见
注明:1、成效预测一栏主要是评估方案可能创造的价值。
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