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降低采液单耗的有效途径
杜国栋 唐守忠 燕楹三 刘胜利 丁利霞
(中国石化胜利油田分公司桩西采油厂 山东 东营 )
摘要:游梁式抽油机是胜利油田普遍采用的采油方式之一,也是采油工程中占主导地位的人工举升方式。我国目前有9万多口抽油机井,其能耗占油田总能耗的三分之一左右,是主要的耗能设备。所以,搞好抽油机井的节能降耗工作,是降低成本、提高经济效益的必要条件和有效途径。
关键词: 节能降耗 降低成本 经济效益
降低油井能耗是一项对抽油机动力系统、抽油机、抽油参数优化以及配套技术不断研究的综合性工作, 对油田节能降耗, 提高经济效益意义重大,需要长期不间断运行,落实到实际的生产中。以我站为例2014年成本总计852.11万元,其中电费支出420.07万元,约占总成本的49.3%,由此可见提高系统效率、节能降耗对于降低电费消耗,提高注采站成本控制水平具有重要作用,也是精细管理的必经之路。
一、影响油井能耗原因分析:
1、生产参数不合理
因产量形势紧张,上调油井生产参数成为最方便快捷的上产措施,对于供液能力较差的油井,短期内确实起到了提液增效的目的,而长期大参数生产必然导致严重的供液不足,泵充满程度低,使油井能耗增大。
2015年1月,我站开井77口,其中螺杆泵7口,射流泵1口,参数偏大区的井共13口,占抽油机井的18.8%,10口油井沉没度小于100米。在参数偏大区的13口油井中,采用1140V电机的井9口,这类井的电机转速通常为980转和730转,无法更换更小皮带轮来降低冲次。
2、抽油机井平衡度差
由于现场的管理水平的参差不齐,使得抽油机的平衡率较低,导致抽油机系统效率低下,能耗增加。2014年4月我站对所有抽油机油井进行了一次平衡测试,平衡率在80%-120%之间为平衡,处于该区间外的属于不平衡,电流不平衡井29口,占抽油机井的42.6%。
3、掺水系统问题
掺水系统存在以下问题:1、水质较差;2、计量不准确;3、流程腐蚀严重;4、掺水量未达到最优化。
4、原油物性影响
我站管理着南区东扩边稠油、南区馆1+2单元、南区馆3-6单元和南区馆5-6稠油四个区块,原油粘度大,其中南区馆5-6稠油单元粘度最大,平均粘度15552mPa.s,GDN24X503最大达到45200mPa.s,地层渗透率低、温度低、含水低,开发难度极大,油井负荷重,能耗较大。
气体影响
由于现场管理中对套压过高的井未采取相应措施,造成一些套压高气量大的井泵充满程度低,泵效低,能耗大。
二、精细管理 多措并举
1、合理优化参数
我站选取供液差,泵效低的油井进行逐步下调生产参数,跟踪分析各项数据,选取最合理的生产参数。 以GDN31P207井为例,该井属于转周中后期的稠油井,长期以56*3*3参数抽汲,2014年8月我站对该井进行降参实验,通过一个月讲该井冲次由3次逐步降至1次,分析各个阶段的数据,确定合理生产参数。综合对比采液单耗及泵效、产量将该井参数定位53*3*1.5。
维护作业井采用江苏瑞达优化软件突出“浅、大、慢”设计思想,本着油井产液量不降,泵挂尽量浅、冲次尽量慢、大泵径、长冲程的整体调整思路,对油井生产参数实时优化。
GDN28-205于2014年9月20日泵漏躺井,根据江苏瑞达优化软件设计,结果:56泵换70泵、上提泵挂250米,冲程不变,冲次由8次降至3次。作业开井后,平均日节点65kwh,采液单耗平均下降了1.9kwh/m3,系统效率由24.66%上升至58.18%。
2、调平衡
2014年9月我站在GDN29P303、GDN29P306两口井上实验了钟摆式抽油机。钟摆式节能抽油机平衡调整操作方便、准确,平衡效果好,降低了抽油机的输入功率,提高系统效率。
GDN29P303于2014年9月30日更换钟摆式抽油机,参数由5.5次调至4次,采油用电由160kwh/d降至128kwh/d,2015年2月13日该井上行负荷重,增加12块配重,采油用电降至115kwh/d。
3、精细掺水管理
清洗掺水表计:由于掺水水质差,我站加强掺水水表的清洗工作,避免因为掺水造成计量误差大。不完全统计,2014年以来我站共清洗掺水表三十多井。
更换掺水管线:我站2014年陆续更换了南1-12掺水间、南1-18掺水间的掺水支干线,GDN29P216、GDN28P206、GDNB78X2、GDN28P201部分单井掺水管线,有效的避免管线、掺水掺不进造成的井口回压高甚至管线冻堵。
4、加强日常细节管理
特殊井特殊对待:对于产量较低的油井实行间开,充分利用低电价时段开井,降低单位电价成本。
提高日常细节管理水平:包括采油现场的方方面面,比如皮带的四点一线,盘根的松紧程
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