上半年车能源消耗分析.docVIP

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上半年车间能源消耗分析 ***车间2014年1-6月份车间生产及能源消耗具体指标完成情况见下表: 从表中可以看出,上半年车间水、电消耗均没有超出公司下达的定额指标,汽的消耗超耗幅度比较大,现将车间能源指标消耗的具体情况分析如下: 一、主要原因及采取措施: 1、上半年由于天气温度不高,车间皂化罐的降温设备没有开,是造成水指标降低的主要原因。 2、4月份车间对纯水设备产生的浓水进行了回收利用,将以前浓水直接外排的该为补充蒸发结晶冷却水,从而降低了车间新水的用量,达到了节能降耗的目的。 3、结合公司今年开展的精细化管理,车间加大了对现场管理的力度,严禁岗位人员用新水打扫卫生,改用蒸发冷凝水打扫卫生,降低了车间新水的目的。 4、根据公司今年开展的精细化管理的要求,车间工艺技术人员经过现场认真研究,在确保生产正常运行的情况下,将4台原5.5KW溶液返液泵改为2.2KW的溶液返液泵,达到了节电的目的。 5、车间每天针对进入车间的溶液的量,合理组织生产配置,将10台结晶机进行合理组织,充分利用,减少结晶机开车时间,减少了电的消耗。 6、充分利用今年电气春检的机会,对车间电气设备存在的问题进行彻底整改和检修,提高了电气设备高效率的运行,减少了电气设备的故障,也是电消耗降低的原因。 7、由于一季度属于冬季采暖期,为了确保设备、设施冬季正常运行,对设备进行了有效保温措施,是造成蒸汽超耗的主要原因。 8、4#蒸发器下锥体及加热段由于长期泄漏无法进行修复,造成蒸发不能正常运行,降低了蒸发器蒸发效率,减少了蒸汽的有效利用率,也是造成车间蒸汽超耗的原因之一。 9、车间上半年生产电镀级硫酸镍产品,由于离心母液直接外付,造成蒸发时间相对延长,也是导致车间蒸汽消耗超耗的原因之一。 二、下半年车间能源管理的具体措施: 1、尽快实现水泵房循环泵大功率电机的更换工作,进一步减少电的消耗。 2、严禁夏季高温季节车间新水用量,严格控制车间冷却水的用量。 3、随着4#蒸发器5月份修复利用,提高蒸发器的运行效率,提高蒸汽的利用效率,减少蒸汽的用量。 4、充分利用高温季节的到来,合理组织,高效生产,提高产品产量,达到降低产品单耗的目的,努力完成公司下达的指标范围内。 ***车间 ****年*月*日

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