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- 2019-03-30 发布于江苏
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离心泵故障分析
古通生(广州石化机动部 邮编:510700 )
摘 要:通过三个实例,说明在离心泵出现故障时,运用设备状态监测和故障诊断技术,
可以快速查找故障原因。
关键词:离心泵 故障 分析
造成离心泵故障原因多种多样,常见的有:不平衡、不对中、轴承缺
陷、结构共振、配管应力、动静摩擦、转动部件松动、联轴节故障、汽蚀
等。当离心泵发生故障时,即使一个现场经验丰富,但仅凭经验也很难快
速地查清故障原因,而运用设备状态监测和故障诊断技术,就能解决上述
问题。现以三个实例说明运用设备状态监测和故障诊断技术,快速查找离
心泵故障原因的过程。
1、滚动轴承内圈的故障
1.1、泵的概况
乙烯循环水场一台位号 P -1801B,型号为 32SA -10J,驱动功率
1000KW,转速 600r/min,长沙水泵厂生产的循环水泵。2000 年 12 月 13
日,发现该泵噪音大,为此对该泵进行测试分析。泵的结构简图及测点
布置见图 1。
1 2 3 4
电机 泵
图 1:测点布置图
1.2、故障原因分析
在考虑选用测量参数时,对安装了滚动轴承测点的,除选用振动速度
有效值外,还选用尖峰能量(gSE )。因在无其它信号干扰下,尖峰能量
大小直接反映滚动轴承状态,值越大表示轴承状态越差,具体每台泵的允
许值与转速有关。P -1801B 电机使用的是滑动轴承,而泵用的是滚动轴
承,测试所得的振动速度有效值及尖峰能量见表 1。从表中的数据可看出,
所有测点振动速度有效值用 ISO2372 标准判断,未超过最大允许值
7.1mm/s,而尖峰能量只有测点 3 的大于允许值 1,在 4 个测点中该测点
的振动速度有效值也最大,故可以确定测点 3 是造成泵噪音大的部位,极
可能轴承有故障。为了分析测点 3 轴承是否有故障,再进行包络分析。
测点 3 轴承的型号是 328E,其故障特征频率依次是:内圈故障频率
(BPIR )=48.659Hz ,外圈故障频率 (BPOR )=31.319Hz,保持架故障
频率(FTF )=3.918Hz,滚动体故障频率(BSF )=11.01Hz。对测点3
表:1 振动数据表
比较项 时间 测量参数 测点 1 测点 2 测点 3 测点 4
1.1 2.2 6.4 2.3
振动速度有效值
故障时 12月12 日
mm/s )
(
1.2 0.19
尖峰能量 (GSE )
1.4 1.7 2.7 2.1
振动速度有效值
处理后 12月21 日
mm/s )
(
0.14 0.22
尖峰能量 (GSE )
图2 :测点3 的包络分析频谱图
加速度信号进行包络分析,所得谱图如图 2 。从图
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