16离心泵故障分析古通生.pdfVIP

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  • 2019-03-30 发布于江苏
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离心泵故障分析 古通生(广州石化机动部 邮编:510700 ) 摘 要:通过三个实例,说明在离心泵出现故障时,运用设备状态监测和故障诊断技术, 可以快速查找故障原因。 关键词:离心泵 故障 分析 造成离心泵故障原因多种多样,常见的有:不平衡、不对中、轴承缺 陷、结构共振、配管应力、动静摩擦、转动部件松动、联轴节故障、汽蚀 等。当离心泵发生故障时,即使一个现场经验丰富,但仅凭经验也很难快 速地查清故障原因,而运用设备状态监测和故障诊断技术,就能解决上述 问题。现以三个实例说明运用设备状态监测和故障诊断技术,快速查找离 心泵故障原因的过程。 1、滚动轴承内圈的故障 1.1、泵的概况 乙烯循环水场一台位号 P -1801B,型号为 32SA -10J,驱动功率 1000KW,转速 600r/min,长沙水泵厂生产的循环水泵。2000 年 12 月 13 日,发现该泵噪音大,为此对该泵进行测试分析。泵的结构简图及测点 布置见图 1。 1 2 3 4 电机 泵 图 1:测点布置图 1.2、故障原因分析 在考虑选用测量参数时,对安装了滚动轴承测点的,除选用振动速度 有效值外,还选用尖峰能量(gSE )。因在无其它信号干扰下,尖峰能量 大小直接反映滚动轴承状态,值越大表示轴承状态越差,具体每台泵的允 许值与转速有关。P -1801B 电机使用的是滑动轴承,而泵用的是滚动轴 承,测试所得的振动速度有效值及尖峰能量见表 1。从表中的数据可看出, 所有测点振动速度有效值用 ISO2372 标准判断,未超过最大允许值 7.1mm/s,而尖峰能量只有测点 3 的大于允许值 1,在 4 个测点中该测点 的振动速度有效值也最大,故可以确定测点 3 是造成泵噪音大的部位,极 可能轴承有故障。为了分析测点 3 轴承是否有故障,再进行包络分析。 测点 3 轴承的型号是 328E,其故障特征频率依次是:内圈故障频率 (BPIR )=48.659Hz ,外圈故障频率 (BPOR )=31.319Hz,保持架故障 频率(FTF )=3.918Hz,滚动体故障频率(BSF )=11.01Hz。对测点3 表:1 振动数据表 比较项 时间 测量参数 测点 1 测点 2 测点 3 测点 4 1.1 2.2 6.4 2.3 振动速度有效值 故障时 12月12 日 mm/s ) ( 1.2 0.19 尖峰能量 (GSE ) 1.4 1.7 2.7 2.1 振动速度有效值 处理后 12月21 日 mm/s ) ( 0.14 0.22 尖峰能量 (GSE ) 图2 :测点3 的包络分析频谱图 加速度信号进行包络分析,所得谱图如图 2 。从图

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