凝聚釜搅拌轴断裂原因分析及对策.pdfVIP

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石油化工设计 Petrochemical Design 凝聚釜搅拌轴断裂原因分析及对策 张硕人,修志强,李建军 (中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司,北京 102500) 摘要:主要针对凝聚釜搅拌系统中的关键部件——搅拌轴,在较短的时间内,在同一部位连续发生断 裂的原因进行详细的分析。找 出搅拌轴的断裂主要原因是因轴承磨损后 ,调节拉杆损坏 ,造成轴变形,挠 度加大,引起 附加交变应力,而产生疲劳破坏所致。针对这一原因,采取 了变更 中间轴承、底轴承材质及 改进调节拉杆结构等措施,以提高搅拌轴的运转时间和寿命。 关键词:搅拌轴 断裂 轴承 调节拉杆 北京燕山石化股份有限公司橡胶一厂顺丁橡 m。电机功率:75kw;减速机输出轴转速:115r/min; 胶装置投产于 1971年,现有4条生产线,单线最 工作电流:约 110A。断裂轴零件见图2。搅拌桨 大生产能力为40kt/a,其中凝聚装置采用双釜压 叶结构见图3。断裂处在下轴径 +125与 +1oo突 差式连续凝聚工艺H (见图1)。1号凝聚釜中颗 变处。 粒水通过釜间泵输送至 2号凝聚釜,经搅拌器混 合后,由颗粒泵输送至后处理装置,完成凝聚装置 工作 。 断裂处 图2 断裂轴零件示意 搅拌轴的材质选用2Cr13钢 (符合 GB8732— \l / ‘、 88标准规定),经调质热处理制造而成 。 _ l I (2)制作工艺要求:1)轴的直线度允差 0.37 2 9 … mm;2)轴上装配面的同轴度允差按 GB1184—80 6 e [ 《形状和位置公差》第 8级公差等级选取0.05 mm,搅拌轴化学成分见表 1。 自74i盟r 表1 搅拌轴 (2Cr13)的化学成分 % 项 目 C Si Mn P S Cr 实测结果 O.19 0.23 O.33 0.020 0.008 l2.8l 3B8732— 8£0.16~ 2.00~ 标准规定 0.24 ≤O.60 ≤0.60 0.030 0.030 14 图 1 双釜压差式凝聚示意 . 00 1—1号凝聚釜;2一正常操作液位 ;3—2号凝聚釜; 2 轴的断裂原因分析 4一出料 口;5一断裂处 ;6一中间轴承及调节拉杆; 7一档板;8一底轴承及支架;9一胶液人 口 由于搅拌轴断裂处在两 CBY—D(宽叶)搅拌 顺丁装

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