凝固模拟技术在轴承座铸造中的应用.pdfVIP

凝固模拟技术在轴承座铸造中的应用.pdf

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学兔兔 计算机应用Computer Applicati。n 凝固模拟技术在轴承座铸造中的应用 郭 林,纪云玲,李宝f_- (济钢集团重工机械有限公司,济南 250101 摘要:采用solidworks三维软件对生产的轧钢机轴承座及工艺方案进行三维实体造型,用华铸软件进行凝足 模拟,通过比较不同冒口尺寸及放置方式,预测了形成缩孔缺陷的不同倾向,并对比了不同工艺方案下铸件的缩孑 分布及工艺出品率,优化冒口工艺设计,最终确定出最佳工艺方案,生产出优质铸件。 关键词:轴承座;凝固过程;数值模拟;铸造工艺 中图分类号:TP391.9;文献标识码:B;文章编号:1 006—9658(201 1)01—2 I 铸件结构特点及技术要求 冒口高度不够高,冒口内金属液不能满足对铸件凝足 该件为轧钢机用轴承座,材质为ZG270~500,要求 时的补缩。此冒口方案不可行。 不得有缩孔、缩松等影响强度及性能的缺陷,铸件要求 2.2 最终方案 磁粉和超声波探伤,达到JB/T5000.14—1998二级以 针对前面方案存在的问题,又设计了多种方案, 上。铸件结构如图1所示。 中第三套冒口放置方案为:采用圆形冒口g520mm: 1000ram二个,16#腰形暗冒口280mmx420mmx365mn 二个,在每个冒口下都设置冒口补贴,补贴高度 300mm。工艺出品率为61.2%。按此冒口设置方案, 上支承轴承座进行纯凝固数值模拟,发现在g520mn 冒口下仍然有二次缩松,16#腰形暗冒口下也有一些 缩松。方案四改用o650mmxl 100mm冒口一个,18#腰 2 工艺方案模拟优化 根据铸件结构特点,我们设计出多种冒口方案,并 利用凝固模拟软件进行模拟。下面介绍原方案及最终 确定的方案。 2.1 方案一 按常规操作方法设置圆形冒口4个,其中圆形冒 口o500mmx600mm二个,圆形冒口o350mmx600mm 二个,如图2所示。按此冒口放置方案对进行纯凝固数 值模拟,模拟结果如图3所示:在g5OOmm~6OOmm冒 口底部有大量缩孔、缩松,深度达300ram左右;在 ~350mm x6OOmm冒口底部有较多缩松。可见, o350mmx600mm冒口明显偏高、偏大,并且补缩距离 不够,o500mmx600mm冒口缩孔缩进铸件内,说明此 收稿13期:2010—08—29 文章编号:2010—126 作者简介:郭林(1970一),男,工程师,长期从事铸造生产工艺技术工作 oFM T 中国铸造装备与技术 1/2011 学兔兔 Computer Application计算机应用一 图5 方案四模拟凝固结果 图4 方案四冒口及补贴设置图 设计为150mm。 形暗冒口(高450mm

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