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第37卷 第2期 山 东 冶 金 Vol.37 No.2
2015年4月 Shandong Metallurgy April2015
经验交流经验交流
济钢宽厚板3500产线双边剪结构改造
宋 国 柱
(山钢股份济南分公司 宽厚板厂,山东 济南250101 )
摘 要:双边剪自投用以来存在主刀剪切机构稳定性差、碎刀剪切机构损坏严重、后退机构故障频繁等问题。对其进行技
术改造,将主刀间隙调整偏心轴三段式分体结构改为整体通轴结构,适当增加碎刀间隙调整的偏心量,夹送辊与机架的联
接方式改为轴偏心铰接结构。改造后,双边剪运行稳定,故障率明显降低,能够满足正常使用要求。
关键词:宽厚板;剪切机构;偏心量;夹送辊
+
中中图分类号号:TG333.2 1 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2015)02-0068-01
度不够,无法达到0~4mm的碎刀间隙调整范围。
1 前 言
而且由于在使用过程中多次发生碰刀事故,使碎刀
济钢中厚板厂3500产线双边剪由于设计制造 剪切机构损坏严重,碎刀最小间隙仅能达到3mm,
存在缺陷,自正式投产以来,该双边剪的剪切能力 造成剪切薄板时碎边剪不断。剪切较厚钢板时,由
一直不能得到有效的发挥,严重影响着设备的正常 于两侧碎刀间隙不一致,使钢板剪切过程中发生移
运行。为此,中厚板厂决定对该双边剪进行系统性 动,造成切口、镰刀弯等剪切缺陷。
的技术改造,通过改造设计中的不合理因素,协调 3)后退机构故障频繁,损坏严重。后退机构由
设计与现场工况中存在的矛盾,以保证在设备稳定 主减速机内的偏心凸轮机构和减速机下部的偏心
的前提下充分释放双边剪应有的剪切能力。 回拉机构组成。由于设计和安装的缺陷,造成减速
机内的偏心凸轮机构频繁损坏,减速机下的偏心回
2 存在的主要问题
拉机构后座固定不住,直接影响剪刃后退动作稳定
双边剪自投用以来,实际应用能力一直达不到 可靠,影响上剪床的稳定性。
设计要求,设备工作状态也极不稳定,从主刀剪切机 4)夹送辊无法进行调整,钢板在剪切过程中出
构、碎刀剪切机构、后退机构、夹送辊夹送机构等方 现跑偏、步长不稳、接口错位等一系列问题。夹送
面都逐渐暴露出一系列问题,严重制约着剪切能力 辊与机架采用内外偏心套的铰接结构进行连接,操
的发挥,难以满足生产需要。 作空间狭小,无法对夹送辊进行找正调整。上夹送
1)主刀剪切机构稳定性差,剪切过程中上刀导 辊的同步控制方式采用简单的速度控制,无法满足
向滑架晃动导致上刀晃动及剪刃间隙变化。导向 夹送辊的同步性要求。
滑架(后墙)上端吊挂在主刀间隙调整三段式偏心
3 结构优化改造
轴上,用于控
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