过程能量优化与常减压蒸馏系统节能.pptVIP

过程能量优化与常减压蒸馏系统节能.ppt

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四、二套常减压装置加热炉的不足之处 1、炉出口温度波动大; 受管网瓦斯压力波动与组分变化影响较大。 今年检修后开工15天内共计清洗阻火器40台次,严重影响加热炉出口平稳率。 瓦斯阻火器选型错误,压力降大,造成燃料气供应不足。 加热炉点油火后,出口温度波动明显减少。 改进 :阻火器改型,选用压力降小的阻火器。 常减压加热炉运行优化与节能 02 四、二套常减压装置加热炉的不足之处 2、四路温差较高且易于波动; 受瓦斯阻火器透过率和压力降不同的影响,炉上两路分支容易出现瓦斯偏流,造成四路温差大,调整时,又容易偏流向另外一侧分支,调节比较困难。 改进:炉上两路分支间加跨线,跨线阀门稍开以平衡两路分支压力。 常减压加热炉运行优化与节能 02 四、二套常减压装置加热炉的不足之处 3、采样氧含量与仪表指示不符; 根据中国石油天然气股份公司企业标准《石油化工工艺加热炉节能监测方法》规定,烟气分析数据取辐射段出口处监测数据。实际采样点在对流段以上,不能合理反映加热炉炉膛内氧含量实际情况。 改进:采样点位置下移至辐射室与对流室之间。 另外,加强对流段密封。 常减压加热炉运行优化与节能 02 四、二套常减压装置加热炉的不足之处 4、炉体外表面温度相对较高; 今年检修前,炉体外表面存在过热点,温度200℃以上,对炉膛内衬里进行修复后,外表面温度降低至100 ℃左右,效果明显。 改进:大修期间对加热炉对流段衬里进行修补。 常减压加热炉运行优化与节能 02 四、二套常减压装置加热炉的不足之处 5、排烟温度相对较高; 目前排烟温度152 ℃,还有比较大的调节余地,但由于空预热管经过两年运行,效率下降,部分失效,造成无法调整。 改进:大修期间对热管进行更换,或更换为水热媒式预热器。 常减压加热炉运行优化与节能 02 目录 03 常减压装置的对标管理 一、常减压装置对标情况 参与达标装置数目(43套) 常减压装置的对标管理 03 一、常减压装置对标情况 达标率 常减压装置的对标管理 03 一、常减压装置对标情况 常减压装置的对标管理 03 分年度达标情况 2004年 参与常减压装置达标数目43套,达标装置30套,达标率69.77%。 未达标装置主要存在的问题是能耗偏高,13套未达标装置10套由于装置能耗偏高未达标,其他3套由于存在非计划停工未达标。 达标优胜装置为:大连石化1#、大连石化2#。 一、常减压装置对标情况 常减压装置的对标管理 03 分年度达标情况 2004年优胜装置主要技术指标 0.31 89.9 89.6 0.40 90.0 89.6 0.20 0.20 1.79 8.42 10.2 122.3 550.4 450 大连石化2#       0.67 90.2 89.5 0.10 0.11 2.33 7.67 10.0 108.2 649.6 600 大连石化1# 提高 本期 同期 提高 本期 同期 本期 同期 降低 本期 同期 负荷% 实际 设计 减压炉 常压炉 加热炉热效率(%) 加工损失率(%) 能耗(kg标油/吨) 装置加工量(万吨/年) 企业名称 一、常减压装置对标情况 常减压装置的对标管理 03 分年度达标情况 2005年 参与常减压装置达标数目40套,达标装置36套,达标率90%。 未达标装置主要存在的问题是能耗偏高,4套未达标装置全部由于装置能耗偏高未达标。 达标优胜装置为:大连石化1#。 0.01 90.21 90.20 26 246 220 0.10 0.10 -0.56 8.23 7.67 102.5 615.03 600 大连石化1# 提高 本期 同期 提高 本期 同期 本期 同期 降低 本期 同期 负荷% 实际 设计 常压炉 加热炉热效率(%) 原油换热终温(℃) 加工损失率(%) 能耗(kg标油/吨) 装置加工量(万吨/年) 企业名称 一、常减压装置对标情况 常减压装置的对标管理 03 分年度达标情况 2006年 参与常减压装置达标数目40套,达标装置38套,达标率95%。 达标优胜装置为:大连石化2#。 0.01 90.2

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