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75吨循环流化床锅炉
改造纯烧生物质锅炉工程示范项目
一、概述
随着国家对环保的重视,加大了对排放超标的燃煤锅炉的治理,各省及当地政府相继出台秸秆禁烧和清洁能源补贴相关文件,许多城市已逐步对中小型燃煤锅炉进行改造(改燃烧生物质清洁燃料),对促进可再生能源的发展、实现低碳环保,节能减排具有重要意义。
二、改造的锅炉具体情况
1、现有装机容量、发电能力、供暖面积:
1)生物质锅炉:75吨循环流化床2台
2)汽机:15000千瓦抽凝机1台
3)发电机:18000千瓦发电机1台、年供电能力1亿度
4)循环水供暖换热站1座,2010年供暖面积30万平米,2011年预计80万平米,能力200万平米。
2、改造背景:2007年因燃煤亏损停产;2013年进行生物质发电改造
3、改造技术:2013年由沈阳汇丰生物能源发展有限公司引进清华大学863计划国家清洁燃烧重点实验室的生物质改造技术, 对锅炉本体、受热面、上料系统、除尘器等进行了改造。
4、改造成果:
1)、燃料:100%棉杆、树皮、树根等生物质
2)、机组运行数据:
锅炉蒸汽温度480度;锅炉出力75吨;发电机负荷15000千瓦;锅炉排烟温度 110 度;锅炉排渣含碳量 0.72 %;锅炉热效率 90 %;发电标杆单耗810克;厂用电率11 %。各项排放指标均达到环保标准;与燃煤相比,二氧化硫排放大大降低、二氧化碳排放为零,锅炉热效率提高2-3%。
三、改造公司简介--沈阳汇丰生物能源发展有限公司简介
沈阳汇丰生物能源发展有限公司与清华大学合作,参与了国家“十一五” 科技支撑计划《引进秸秆直燃发电燃烧炉运行优化调试研究 》、国家“863计划”《生物质掺烧发电技术研究》、国家科技部《成捆层燃生物质锅炉国际合作开发》等项目,开发了“成捆层燃秸秆供暖锅炉”及“燃煤锅炉生物质改造”等项目,获得了低成本利用生物质能的整套技术,并且通过了多年的工程实践,总结了大量的生物质改造、供暖、燃烧技术,获得了发明专利:“燃烧成捆秸秆的层燃锅炉”(ZL201010277924.8)、实用新型专利:燃烧成捆秸秆的层燃锅炉(ZL201020521345.9)、实用新型专利:一种生物质燃烧设备(ZL201120496701.0)、实用新型专利:一种液态排渣生物质燃烧装置(ZL201120497882.9)、发明专利:一种液态排渣生物质燃烧装置及方法(ZL201110394763.5)、实用新型专利:一种生物质链条炉燃烧装置(ZL201320053327.6)及国际可再生能源蓝天奖的提名奖项等。公司利用自身技术优势,本着高起点高品质的要求,秉承“持续改良、不断超越、不断创新”的企业经营方针,以先进的经营理念开拓市场;以最先进的技术、最完善的服务打造生物质行业一个领先品牌。
四、改造内容简介
1、上料系统:
1)、新增1#生物质上料系统(采用德国先进技术),包括入料口振动筛、筛料机、上料滑槽、上料皮带等,经试运行证明对玉米秸秆、棉杆、树皮、枝桠材、稻草等完全实现上料自动化,未发生堵料现象;
2)、原输煤系统改造成2#生物质上料系统,经试运行证明输送生物质量满足1#炉及2#炉满负荷运行所需;
3)、新增1#上料系统分料皮带及生物质料仓,完全实现自动控制;
4)、加装自动温感、烟感式消防系统。
2、给料系统:
1)、新增1#线给料系统(调频生物质螺旋给料机来控制给料量,给料机螺旋及叶片采用新技术,减轻磨损及变形);
2)、新增炉膛的生物质螺旋给料口(此给料口秸秆、树皮、稻草及其它小品种燃料下料量均能保证机组满负荷);
3)、防火快关门,保证引风机跳闸或炉膛负压剧降时,炉膛火反窜到给料机,保证掺烧粉状燃料时机组的安全;
4)、加装自动温感、烟感式消防系统。
3、锅炉系统:
1)、新增尾部烟道输灰系统(防止尾部烟道受热面积灰起到很大作用,经试运行证明效果良好);
2)、新增尾部各受热面吹灰器(纯烧各种生物质燃料,经试运行证明避免尾部过热器、省煤器、空预器积灰及结焦效果良好);
3)、炉膛二次风改造(经过热力计算,经运行证明能适应各种生物质燃料纯烧);
4)、炉膛下料口改造(经过热力计算能适应各种生物质燃料纯烧);
5)、炉膛防磨改造(经过热力计算,能适应各种生物质燃料纯烧);
6)、炉膛风帽改造(经过热力计算,能适应各种生物质燃料纯烧);
7)、返料器中心筒高度改造(避免返料器内部膨灰、堵灰、无返料等现象)等。
4、除尘系统:
1)、原有三电场电除尘器改造成电袋除尘器(经纯烧生物质后产生的飞灰比电阻计算和实验室反复试验后改造,除尘效果明显,机组满负荷运行,烟尘排放浓度在20mg/Nm3以内);
2)、布袋除尘器前阻燃装置(防止排烟温度过高,烧毁布袋除尘器布袋重大事故);
3)、仓泵系统改造。
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