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化金板氧化跟踪报告--1
(化金—总检)
跟踪时间(一至五项):2006年5月20--日6月6日
跟踪条件:化镍金后每送往下工序前全检并保证板子无氧化现象。
站点跟踪情况:(相同的一批跟踪板)
站 别
跟 踪 结 果
化镍金后
全检A074007B板80PNL,发现无氧化现象。
文字站
全检A074007B板80PNL(×4)有20PCS金面氧化,总不良率:6.25%,其中:
1、纸湿和沾异物引起氧化有15PCS,不良率:4.69%;
2、手套脏引起氧化有5PCS,不良率:1.56%。
成型站
全检320PCS,总不良数:59PCS,总不良率18.13%,其中:
1、手套脏引起氧化有17PCS,不良率:5.31%;
2、不明原因引起点状氧化有42PCS,不良率:12.82%。
成型后处理线
全检320PCS,总不良数:97PCS,总不良率30.31%,其中:
1、手套脏引起氧化有5PCS,不良率:1.56%;
2、不明原因引起点状氧化有2PCS,不良率:0.63%;
3、海绵轮吸水不干引起花纹状氧化有10PCS,不良率:3.13%;
4、出料后(温度高)直接叠板BGA部位严重氧化有70PCS,不良率:20.88%。
四、对比实验(A074007B):
A、成型后处理线温度比较
1、正常烘干段显示温度:105℃,实际温度:118.3℃,出料后(温度高)直接叠板,全检40PCS,BGA部位严重氧化有17PCS,不良率:42.5%。
2、烘干段设定温度为90℃,实际温度:95.1℃,出料后(温度高)直接叠板,全检40PCS,BGA部位严重氧化有3PCS,不良率:7.5%。
B、镀金后处理线与2#成型后理线清洗效果比较
1、成型后直接过镀金后处理线35PCS后全检,无发现氧化现象
2、成型后正常过成型后处理线并插架冷却后全检35PCS,海绵轮吸水不干引起花纹状氧化有3PCS,不良率:8.57%;BGA处氧化有2PCS,不良率:5.71%
C、镀金后处理线与1#成型后理线清洗效果比较
1、1#成型后理线保养后取403PCS按正常条件清洗并插架冷却,总检检板结果:氧化数量有366PCS、不良率:90.82%,氧化现象为整板金面氧化,属表面清洗不净所致。
2、将以上366PCS的氧化板全部过镀金后处理线返洗,总检检板结果:氧化数量有5PCS、不良率:1.37%,氧化现象为金面氧化,属表面清洗不净所致。
环境影响跟踪实验(A074007B):
文字房
1、将化金后无氧化的板50PNL在文字房放板处静置7天后全检,有3PNL的3PCS定点手套脏引起氧化,不良率:1.5%。
总检站
2、将对比实验C的第2种中取无氧化板343PCS在总检房内静置3天后全检,有2PCS小点状氧化,不良率:0.58%。
纯水洗与自来水洗的金面氧化对比实验-2
1、实验跟踪时间:2006-6-7
2、实验机台:2#成型后处理线
3、实验参数:
1)烘干温度设定值:100℃、显示值:94-95℃、实际值:90-95℃;
2)线速:40mm/s、处理时间:1.5min、酸洗压力:11fKg/cm2、水洗压力:0.75Kg/cm2。
3)烘干后全部插架,待板冷却后再收板。
备注:化金后处理线正常洗板参数:
A、烘干温度设定值:85℃、显示值:86℃、实际值:88-89℃;
线速:2.0M/min、处理时间:1min、酸洗压力:1.5Kg/cm2、水洗压力:0.5Kg/cm2。
4、跟踪结果:
项 目
全检板量PCS
电测定点手套脏引起氧化
海绵轮吸水不干引起水印状氧化
不良数量
不良率
不良数量
不良率
纯水洗
397
289 PCS
72.8%
8 PCS
2.02%
自来水洗
386
4 PCS
1.04%
14 PCS
3.63%
综合以上跟踪结果,引起氧化不良的主要原因有:
垫纸胶片湿和沾异物;
使用手套脏;
海绵轮吸水不干;
后处理烘干后直接叠板;
八、暂时以下做法生产:
镀金后处理和成型后处理烘干后不能直接叠板,须插架待板冷却后再收板。
成型后处理洗其他板后准备洗化金板时须将设备彻底保养后再进行。
建议镀金后处理和成型后处理线吸水海面轮的清洗频率为1次/班。
金面氧化跟踪报告-3
一、目的:追踪化金板金面氧化现象,查找氧化根源。
二、实验内容:
1.跟进50PNL A074007B板,从化金线开始跟踪,一直到目检,每一站均作好相关记录;
2.生产部负责生产及保养,技术部和供应商负责技术支持及参数确认; 品保部负责检板及检板结果记录.
三、相关责任人:
技术部:杨立华、林文汇、周木虎、詹海花
生产部:郑锋、各班长
品保部:肖小颜、符瑞国、杨柳
药水商:黎定果
四、实验记录和实验流程详见原始记录本:
五、跟踪结果:(单位:PCS)
化金前检板:A、选出12PNL铜面有
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