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     第 39卷 第 5期              化 工 技 术 与 开 发                     Vo1.39 No.5 
       2010年 5月       Technology DevelopmentofChemicalIndustry M ay.2010 
                   新型气化炉壁温超温原因与处理 
                             祝亚荣,鲍卫娜,陈 丽 
                         (兖矿国泰化工有限公司,山东 滕州 277527) 
      摘 要:为提高装置的安全稳定运行能力 ,以及系统长周期稳定运行,对四喷嘴对置式新型气化炉炉壁超温原 
    因进行总结和分析,从设备管理、工艺操作优化等方面提出解决问题的处理方法。 
      关键词:气化炉;超温;原因           ‘ 
      中图分类号:TQ054        文献标识码:B        文章编号2010)05—0047—02 
                                         出现凹凸不平的形态,改变了向火面处的合成气流 
1 工艺流程简介 
                                         动方向,部分合成气会冲刷向火面,原低灰熔点渣 
   本煤气化工艺属于气流床气化工艺。浓度约                   层被很快熔掉,合成气具有的动能使通道两端的微 
60%的煤浆通过煤浆给料泵加压与高压氧气 (≥                  弱压差得以实现,造成窜气,从而使壁温某点突然 
99.6%)通过 4个在同一水平面布置的工艺烧嘴对                上升且速率较快,严重时短时间内迅速达到350℃ 
喷进入气化炉,对喷撞击形成 6个特征各异的流动                  紧急停车值。这时应采取提温操作,重建稳定渣层 
区即射流区、撞击区、撞击流股、回流区、折返流区、  并使合成气流场稳定是最有效的处理措施。在实 
管流区。利用煤部分氧化 (燃烧)释放热量,维持在                 际操作中多次在气化炉出现因煤种波动造成窜气 
该煤种的灰熔点以上温度进行气化反应。反应温度                   时,采用气化炉提温操作均能在较短时间内减缓壁 
一 般约为 1300℃,反应过程非常迅速,一般在 4~              温上涨趋势并最终降至正常范围。对于非煤种波 
10s完成。                                   动原因造成的窜气一般采用调整负荷、降低操作温 
                                         度、改变气化炉内流场结构,使熔渣堵住窜气通道 
2 气化炉壁温超温原 因及处理 
                                         等解决方式。 
2.1 耐火砖正常减薄造成局部超温                        2.3 局部过氧造成超温 
   在耐火砖使用寿命后期,拱顶温度已趋于平稳 ,                   在较高的操作压力及较低的操作负荷下,入炉 
但炉温会在较长的时间内呈缓慢上升趋势。主要是                   的物料体积流量大幅减少,出烧嘴物料的流速急剧 
因为气化炉向火面砖在运行过程中因高温合成气的                   降低 ,火焰黑区大大缩短,雾化角度扩大,回流区缩 
冲刷、蚀损、开停车冲击等原因,不断减薄,整体热阻                 小,燃烧区上移,向火面温度升高,气化炉上部炉壁 
不断减小,以至气化炉大面积温度上升。这时应尽                   温度随之升高。同时,烧嘴部位温度升高,低负荷下 
量使气化炉处于稳定的操作状态,加减负荷以及调                   雾化不好,造成烧嘴部位局部过氧,在局部区域产生 
整炉温时要缓慢,避免大幅度调整造成气化炉内壁                   过氧超温,使拱顶部位壁温较高(超出正常范围),气 
挂渣层不稳定,以至局部突然快速升温。此时应果                   化炉上下部温差较大。这种操作状态会在短时间内 
断停车、退出系统、检修换砖。                           对气化炉耐火砖造成严重损坏。这时应保证操作负 
2.2 局部窜气造成超温                  
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