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游梁式抽油机电动机存在问题及节电方法浅析郎立术 (胜利油田技术检测中心能源站)摘要 针对游梁式抽油机用电动机的运行特点,系统分析了在生产应用过程中存在
游梁式抽油机电动机存在问题及节电方法浅析
郎立术 (胜利油田技术检测中心能源站)
摘要 针对游梁式抽油机用电动机的运行特点,系统分析了在生产应用过程中存在的问
题,简要阐明了抽油机生产过程中浪费电力的主要原因,提出了负载率低、电动机与抽油机机 械特性不匹配、抽油机平衡率低、抽油机拖动电动机反转发电等几个影响电动机效率提高的主 要因素,简要介绍了永磁电动机、高转差率电动机、双功率电动机等几种目前主要应用的节能 电动机种类和特点,根据普通电动机的问题所在针对性的提出应用无功补偿装置、变频调速、 低速和高转差率电动机几种节能改造措施,以实现抽油机的经济运行,达到为油田节能减耗, 增产增效的长远目标。
关键词 游梁式抽油机 电动机 节电措施
DOI: 10. 3969/ j . i s s n. 2095- 1493. 2012. 011. 007
游梁式抽油机结构简单,可靠性高,使用维护
方便,电费在采油成本中所占的比例为 70%左右, 如何节约电力成为节能工作的首要任务。
与游梁式抽油机相匹配的是油田常用的三相异 步电动机,理论效率为 90%左右,目前大多功率因 数小于 0.4,负载率不足 30%,电力浪费严重。抽 油机使用的电动机工作载荷是带冲击的周期性交变 载荷,与按恒定载荷设计制造的通用电动机的工作 特征不匹配。通用电动机的机械特征是硬特征,在 运行过程中其转速随载荷变化不大,而抽油机交变 载荷增加了电动机的电动损耗,再加上选择的抽油 机与实际需要不匹配,降低了整机的地面效率。应 根据每台抽油机具体的问题所在,综合考虑制定出 相应的节电措施,以实现抽油机经济运行[1-2]。
表 1
电动机在不同负载率下的功率因数
电动机
井号
负载率/%
功率因数
6-41
17-X35
3-713
15.42
17.49
18.39
0.223
0.299
0.394
Y250-6
电动机的运行效率取决于负载率,轻载时电动
机的效率很低,当负载增加到一定值时,变化则很 小,有实验证明:负载率<0.4 时,效率的变化不 大,负载率>0.7 时,效率最高。当电动机负荷很 低时,电动机仍要从电网吸取较大的无功功率,从 而降低了功率因数,这就是目前电动机功率因数低 的主要原因[3]。
1.2 平衡率低
对测试的 44 口抽油机井平衡率显示,有 7 口井 平衡率不达标,见表2。
表 2 测试井平衡率不达标统计表
1 抽油机用电动机存在问题
1.1 电动机负载低
为保证抽油机的启动要求和在运行时有足够的 过载能力,通常所配的电动机装机功率较大,而电 动机正常运行时都是轻载运行,造成抽油机负载率 低,与电动机不匹配,使线路、变压器、电动机的 功率损耗增大。表 1 为电动机不同负载率时的功率 因数。
序号
上行最大电流/A
下行最大电流/A
平衡率/%
1
2
3
4
5
6
7
22
7
56
35
6
4
11
15
10
44
26
10
6
8
146.7
70
127.3
134.6
60
66.7
137.5
作者简介:郎立术,2010 年毕业于中国石油大学 (北京)(油气田
开发专业),硕士学位,从事能源监测技术研究工作,E-mail: sunyulong.slyt@,地址:山东省东营市东营区济南路技术 检测中心能源站,257000。
现场使用的抽油机平衡率低,严重的不平衡造
19
2012年第11期 石油石化节能
4-10 16.43 0.255
YCH250-8
4-12 30.94 0.619
图 1 安装补偿装置前后指标对比柱状图图 2 安装变频调速装置前后节能效果对比柱状图Technology Application成电力的浪费,造成多数电动机电流变化不均匀,使电动机内耗大大增加,影
图 1 安装补偿装置前后指标对比柱状图
图 2 安装变频调速装置前后节能效果对比柱状图
Technology Application
成电力的浪费,造成多数电动机电流变化不均匀,
使电动机内耗大大增加,影响整个抽汲系统的 效率。
1.3 发电现象
目前,节电措施主要针对电动机低负荷率情况 下效率低、功率因数低造成的电能浪费的情况,而 抽油机费电的另外一个重要原因是抽油机拖动电动 机发电。由表 3 看出由于抽油机拖动电动机发电过 程浪费不容忽视。
表 3 现场实测电动机日用电量统计表
78.45%,断开状态的功率因数为 0.614,投入状态
的功率因数为0.963,功率因数提0.349。
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