中利发电机组增容降耗方案.docVIP

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临涣中利发电有限公司 资本性投资项目初步方案 #1、2机组增容降耗改造项目 专业:汽机、锅炉、电气 编写: 初审: 审核: 批准: 2011 立项原因: 1、为了响应国家产业政策:符合赋予我公司节能、环保型综合利用电厂的使命,体现“安全可靠,经济适用,符合国情”的设计原则,提倡节约为本的理念,实现企业的可持续发展,需要对两台机组进行增容改造。虽然省经贸委不主张对机组出力进行增容,同时也不予以备案,但为了企业自主提效、提高经济性,对机组进行增容、降耗改造是必要的。 2、本次增容改造的最终目的是:全厂发电标煤耗降低超过10g/kW.h,两台汽轮机的净热耗低于7950 kJ/kW.h(2010年2月25日现场试验得出#1汽轮机的修正净热耗为8463.52 kJ/kW.h、2010年2月25日现场试验得出#2汽轮机的修正净热耗为8231.61 kJ/kW.h 3、收资情况: (1)安庆电厂:该公司的节能降耗、机组增容改造于2007年完成,主要选择性地进行了汽轮机汽封间隙调整、发电机轴颈耐磨性镀膜、永磁机定子更换、发电机槽楔紧固处理及端部绝缘加强、发电机密封瓦更换、凝结水泵变频改造、微油点火系统改造、部分气动调节门定位器改造、循环水系统加装二次滤网、胶球清洗系统改造等项目,董事会批准预算费用400万元,实际发生了516.7万元,改造后达到单机增容20MW的目的,另供电煤耗下降了约7 g (2)九华电厂:该公司的节能改造于2011年4月完成,主要工作有:高中压缸汽封改为布莱登汽封、低压缸汽封应用蜂窝汽封、高压内缸隔板套12级隔板汽封进行了更换调整、加固了发电机槽楔、更换了氢气冷却器等,单台机组共花费480万元,其中设备费用400万元(汽轮机300万元、发电机100万元)、技术服务费80万元(厂家人员全程跟踪指导),改造后单机增容了20MW,汽轮机组的净热耗由8026 kJ/kW.h下降到7963 kJ/kW.h。 二、项目方案: (一)、汽轮机: 1、概述 (1)我公司2×300MW机组的原型机组是根据中国机械对外经济技术合作总公司(CMIC),中国电工设备总公司(CNEEC)和美国西屋电气公司于1980年9月9日在北京签署的《大型汽轮机发电机组制造技术转让合同》引进技术制造的,在考核机组的基础上对通流部分作了第二次优化设计的新型机组,哈汽的编号为73B型,是亚临界,一次中间再热,单轴,两缸两排汽反动式汽轮机。机组在经过两次通流优化和一次完善化改进后,性能与经济性与原形机组相比有了较大程度的提高,各项指标均达到国内领先的水平。 但是,从目前我公司已投运的机组看,仍存在热耗与设计值7854.8 kJ/kW.h偏差较大;5、6抽温度偏高等问题(运行中,5抽比设计高出20℃多,6抽高出40℃ 2、建议汽轮机改造项目及新技术 图1 图2 (1)低压#1内缸用原件,在中分面处增加密封键,螺栓加粗。 低压缸加装密封键:低压缸5、6抽汽温度偏高的现象是由低压1#内缸水平中分面变形所引起的可能性很大,由于1#内缸水平中分面张口,导致低压进汽直接漏入5、6段夹层,使5、6抽汽温升高。治理主要措施如下: (1.1)低压1#内缸水平中分处适当位置(无螺栓的位置)增加密封键,在中分面的位置见图3,剖视图见A-A。 (1.2)在低压1#内缸蒸汽入口处,进汽导管与承接管之间的连接螺栓改为热紧螺栓,并且螺栓加粗,由M56扩为M64,剖视图见B-B。 图3 图4 图5 (2)低压电、调端隔板套用原件,在中分面处增加密封键。 (2.1) 低压电、调端隔板套螺栓改为热紧形式,隔板套适当位置增加密封键,见下图6、7。 图6 图7 (3)低压2#内缸补充加工。 (4)高压喷嘴及调节级动叶采用新形式。该项目内容实施的工期较长、费用较高,最终能否进行改造要根据和主机厂商谈的结果、以及现场拆开后喷嘴的变形和磨损情况而定。 (4.1)调节级喷嘴在喷嘴面积不变的情况下增加气道数,汽道数由原来的48道增加到126道,进汽量和压力分布均匀。 (4.2)调节级动叶围带由铆接型改造为自带冠型,防止了围带在铆接过程中出现裂纹,安装简单方便。 图8 (5)高、中压进汽插管采用新型碟片式。 A、高压进汽插管改造,此项有一定降耗效果,如费用不高,建议实施。 改进前为钟罩结构,其原理是通过两种材料的线胀系数不同,在机组运行时形成密封带来保证新蒸汽不泄露;碟片的密封结构是通过逐级别减压而达到零泄漏。 图9 B、中压进汽插管改造,此项有一定降耗效果,如费用不

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