- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
FW51卷绕机推出装置技术创新 前言 FW51卷绕机经过将近五年的运行,有很多机台推出装置导轨逐渐变形,托盘无法推出或收回,导致卷绕机停机,造成大量废丝。把变形的导轨拆下后校直,上机十天左右又会变形。变形后导轨推出不顺,又容易撞坏接近开关B4和接近b5。 b4或b5单价2800元,现场一共137台卷绕机,现在很多都已经变形,预计三年之内全部导轨都会变形。但是进口导轨一套价格在8000元左右,过于昂贵,厂里决定不再使用进口导轨,而国产导轨上机使用之后极易变形,无法使用。 前言 FW51卷绕机经过将近五年的运行,有很多机台推出装置的导轨已经变形,托盘无法正常推出或收回,导致接近开关b4或b5的检测信号无法反馈到PLC控制系统,从而引起卷绕机停机,产生大量废丝。而且变形的导轨推出和收回不顺,容易撞坏接近开关b4和b5。把变形的导轨拆下后校直,上机十天左右又会变形。 前言 b4或b5单价2800元,现场一共137台卷绕机,现在很多都已经变形,预计三年之内全部导轨都会变形。但是进口导轨一套价格在8000元左右,过于昂贵,为降低生产成本,厂里决定不再使用进口导轨,而国产导轨上机试用后极易变形,无法使用。 针对上述情况,我们成立了攻关小组,决定对卷绕机的推出装置进行技术创新。 一、成员简介 二、现状调查 三、选择突破点 四、对策实施 八、对策计划 八、对策计划 九、对策实施 十、实施效果 十、实施效果 十、实施效果 十、实施效果 十、实施效果 十、实施效果 十、实施效果 十、实施效果 十、实施效果 十一、巩固措施 十一、总结及今后打算 十一、总结及今后打算 3 8 9 10 7 6 5 4 2 1 小组分工 性别 姓名 序号 FW51卷绕机测速辊轴承 图为FW51卷绕机测速辊轴承,可以观察到由于测速辊轴太长的原因,普通的拉力器无法对轴承进行拆卸,只能使用专用工具。 实际 状况 实际要求 在节约生产成本的前提下,解决导轨变形引起的停机、接近开关损坏等问题。 进口导轨太过昂贵,国产导轨极易变形。 在推出装置不推出的情况下,将b4、b5的信号反馈到PLC 对策一:底部增加电热板 1 要因 对策目标 措施 其他 电加热带布置不合理 加热系统设计功率偏小 1.提高下部温度,使上下温度趋于均匀. 2.提高总加热功率,使单位体积加热功率≥4KW/m3. 负责人: ###、###、### 完成期限: 2009年7月31日 实施地点: 烘道现场 底部增加一排(12块)电热板,合计30kW. 对策二:合理分配主辅功率并调整温控限值 2 要因 对策目标 措施 其他 电加热带主辅负载分配不合理 1. 提高温度自动调节的能力. 2. 使烘道整体温度处于工艺要求的范围. 负责人: ###、### 完成期限: 2009年8月31日 实施地点: 烘道现场 1. 加大辅助负载比例. 2. 对温度跟踪监测,根据实际高低合理调整温控仪动作限值. 对策三:更换电控柜 3 要因 对策目标 措施 其他 电控柜内元件老化严重 提高防护等级,降低元件故障,使电控柜自身故障≤1次/月. 负责人: ###、### ### 完成期限: 2009年8月31日 实施地点: 设计室及烘道现场 设计制造一台新型电控柜,柜内配置新器件,对原有电控柜进行更换. 对策实施二 对策实施三 1. 辅助负载比例由原来的25%调整为40%. 2.根据实际情况(整体温度偏高)下调动作值. 合理分配主辅功率 调整温控限值 对策实施一 底部增加电热板 1.选用新型碳化硅远红外电加热板. 2.选用XKTRN-500/10型耐高温导线. 3.制作加热板防护支架及盖板. 更换电控柜 1.计算负载,选择电器元件. 2.设计控制电路. 3.设计控制柜箱体. 4.安装调试. 实现了预期目标 0次/50工作日 8次/50工作日 电控柜 自身故障 未超过20℃ 实现了预期目标 19℃ 最高191℃、最低172℃ 出现在09年9月18日 57℃ 最高188℃、最低131℃, 出现在08年10月12日 最大温差 温度分布基本处于170~190℃之间,趋于均匀,实现了预期目标。 上中下各部分的温度大多数时候处于要求范围,个别时候有超出范围情况,但超出幅度不大。中部和下部温度基本差不多,大多数时候下部还高于中部。 上部较高,大多数时候在180~195℃之间,个别时候更高。 中部基本处于规定的170~190℃范围内,个别时候偏低。 下部一直偏低,基本处于140~155℃,比规定的最低限还低20~30℃ 温度分布 不低于4KW/m3
文档评论(0)