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国家职业资格全国统一鉴定
维修电工论文
(国家职业资格二级)
论 文 题 目: 自动切割铝条设计
姓 名: 张红贵
身 份 证 号:
准 考 证 号: 1611H010 _
所 在 省 市: 江苏省昆山市
所 在 单 位:鸿准精密模具(昆山)有限公司
2016年10月
【摘要】C7自动化部门一楼钣金加工工作区域,有一个切割机,专门切割铝制产品。加工时,需要卷尺手动测量加工长度,精度不高,易出错;切割时,需要手动控制砂轮,安全系数不高。所以在杨副总的号召下,接手此案件。
本设计对汇川PLC、威纶通人机界面、安川驱动器和台达驱动器进行了研究。根据实际情况,人性化设置了两种工作模式便于加工,同时进行防呆设计保护人员安全。
最终通过人机界面和PLC的连接,几个物理按键和人机按钮控制,驱动器驱动马达,脉冲发送控制、三色灯的显示,搭建出控制系统,满足设计需要。同时在跟进加工效果的一年时间里,完善一系列相关问题。比较重要问题有脉冲口保护,通过电子齿轮比改变加工速率等
【关键词】汇川PLC、维纶通人机界面、防呆设计、脉冲控制
目录
TOC \o 1-2 \h \z \u 【前言】 - 3 -
一、自动切割机原理概述 - 3 -
(一)机械构造说明 - 3 -
(二)电路控制说明 - 4 -
二、电路板搭建 - 5 -
(一)外设按钮选择 - 5 -
(二)急停设置 - 5 -
(三)安川马达刹车 - 5 -
(四)外部限位设置 - 6 -
三、驱动器调节 - 7 -
(一)台达驱动器 - 7 -
(二)安川调试 - 8 -
四、人机程序编写 - 11 -
(一)界面规划 - 11 -
(二)防呆设计 - 13 -
五、PLC程序设计 - 15 -
(一)程序框图 - 15 -
(二)程序编写方法 - 16 -
(三)回零方式确定 - 17 -
结论 - 18 -
参考文献 - 19 -
【前言】虽然使用的PLC和人机界面都是使用过的,但设计中添加了脉冲发送控制马达运转,驱动器的使用都是按套路来输入参数,没有自己尝试过自己控制。设计产品有安全隐患,所以设计中需考虑到安全问题比较多。自动模式下,有一套逻辑问题,编写时容易乱。使用了单片机编写程序中调用子程序的想法。
所以这个设计锻炼了我驱动器调节、防呆设计防护及程序编写设计等多方面知识。
一、自动切割机原理概述
(一)机械构造说明
产品实物图如图1-1所示
图1-1 产品实物图
整体机构设计:左边丝杆传动铝型材(图1-2),中间切割机部分,使用马达下压切割机把手,控制切割(图1-3)。右边使用滚轴传送产
品。
图1-2 左侧传料 图1-3 传动切割机部分
电路控制部分,主要考虑的就是左侧传料部分和中间切割部分,通过绘画,将其转化为形象图1-4。
图1-4 形象图
固定加工物件,通过马达旋转带动铝型材,确定加工长度;马达上下移动带动砂轮,从而打动切割效果。
(二)电路控制说明
位置是通过感应器触发而确定,整体设计中的限位位置,如限位形象图图1-5。
位置定位确定零位问题,通过左右两个感应器确定加工零位,上下感应器确定砂轮
位置;加工长度不够时,需要多次左右移动补偿长度;加工完成后砂轮上移动会带动产品,损坏砂轮,所以需要将产品远离砂轮片后再上移动砂轮;铝型材后部太长会将右边抬起,运动时干涉到砂轮,所以需要改变固定铝型材气缸动作顺序。
图1-5 限位形象图
下面就从硬件电路搭建部分、驱动器调节、人机编写、PLC编写方面、后续问题解决方面分别论述。
二、电路板搭建
(一)外设按钮选择
人机界面可以提供各式各样的按钮,所以设计时,明显地可以去除物理按钮进行操作。考虑按钮设计时就想到,设计中最多添加一个急停按钮作为不是之需,方便快速地断开电源开关,提高安全系数。
但大部分的工业人机设计中很一致性地使用好几个按钮(启动,暂停,复位等)。唯一可以想到可以解释的原因:人机使用的是劣质的电阻屏使用时会受到干扰,有时屏幕失灵也无法操作。使用物理按钮就是防止误操作,防止操作不了。
(二)急停设置
方案一:
通过PLC控制,急停按钮连接到PLC的输入端,急停按钮一变化就断开自锁,断开动作。但是,如果人机和PLC都死机,更改数据不起作用。强电不能及时的改变,有安全隐患。
优点:线路简易,不需要外加器件
缺点:不能立刻断
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